提高分层注水井测试效率的措施

时间:2022-02-09 07:06:24

提高分层注水井测试效率的措施

摘要:分析了影响注水井测试效率的因素,并利用提高水井测试效率的措施,保证每口井的测试均在压力点与注水量稳定的前提下进行,提高了测试成功率和测试质量。针对注水井测试中出现的问题,提出了解决问题的建议及方向,为油田的长期稳定开采提供了技术支持,也为进一步完善注水井措施提供了指导性意见。

关键词:注水井;测试;影响因素;对策

中图分类号: TE34文献标识码:A 文章编号:

油田进入高含水期,注水井油压变化较大,部分井无法进行有效的注采调配。注水井井况较差,带病井较多,注水层段合格率低;且注入水质处理难度日益加大,洗井流程设施缺乏,大孔道和层间窜流日继增加,油田地质状况日趋复杂,这些问题的实际存在,给注水工艺以及注水井的测试工作带来了极大的困难。测试过程中经常出现油管漏失、结垢遇阻、欠注等现象,测试成功率只有76.7%,不仅影响了分注效果,而且增加了作业工作量,造成注水层段合格率下降,在一定程度上影响了开发效果。

一、影响测试效率的因素

1.1水质条件影响

对于一定的油气层,合格的水质必须满足注入水与地层岩石及其流体相配伍的物理和化学指标,而目前很多因为水质而影响了注水测试的进行,因为注入水的水质不合格将会堵塞孔道,从而降低了渗透率,地层吸水能力就会下降,除此之外还可能使设备腐蚀加剧,因此注入水一定要进行处理,确保水质符合要求。注入水中含有的Fe3+、Cl-、Mg2+、Ca2+和其他悬浮物、微生物等,水质严重超标。在长期的注入下,造成注入管线流程结垢,井下油管局部或全部结垢,增大了注入井的管损,干线压力损失较大,有的井大于2MPa,降低了注入井内的压力;同时由于Cl-、微生物的存在加剧了对管线与井下工具的腐蚀程度,腐蚀物进一步堵塞地层,穿孔现象经常出现,严重影响了对应油井的注水需求。几年来因水质超标严重,洗井配套设施不完善,洗井效果变差。测试过程中因结垢遇阻、水量压力波动、地面流量计水量与井下流量计水量严重不符等现象呈逐年上升趋势。

1.2地面计量流量计误差

由于精度、流量计本身质量及对注入水适应性的不同,流量计经常结垢、遇卡、表芯子损坏及计量严重偏差,这时在测试时会出现2种情况:

(1)地面流量计完不成全井注水要求,但井下流量计测出数据显示超额完成或正常完成注水要求,体现在油井上为含水上升或含水正常。

(2)地面流量计完成全井配注要求,但井下流量计测得全井欠注,体现在对应油井液面下降。据统计某年1-12月份测试因水量不符换水表井25次。

1.3地层因素

油田经过多年的高速开发,采出程度较高,但措施与效果逐年下降,稳产难度越来越大;油层的非均质性越来越严重,地层压力低于饱和压力,油井生产能力迅速下滑。加之钻井、作业完井、酸化压裂等施工时,注入井内液体与地层液不配伍,地层受到侵害;但部分注聚区井由于聚合物特性,易在地层孔隙内形成段塞,造成地层压力上升,出现地层返吐,注不进水,水井欠注严重,油井产量下降。地层因注水井的长期注入,注入水的强烈冲刷,出现大孔道及窜层,非均质日益严重,地层孔隙度与渗透率发生变化等等,造成测试工作无法正常开展。对控制高渗透层含水,提高中低渗透层的注入量起不到作用与效果。统计某年1-12月因地层原因,无法进行测试调配的欠注井约70井次。

1.4测试工艺局限性

测试仪器在使用周期结束后,通常是在较为干净的清水里、在室温下油管模拟井中标定的。但是,受油田注入水质不达标、井下油管的长期使用以及洗井措施跟不上等因素影响,注水井井下油管内壁附着死油等脏物,油管内径局部或全部结垢,出现缩径现象,致使油管内水量聚流,造成测试仪器的测试结果存在较大的偏差。目前的测试工艺还不能解决油管结垢对测试数据结果校正的问题,解释结果存在一定的局限性,缺乏一种直观的综合的监测工艺。

1.5管理措施方案不到位

测试前的洗井工作是非常重要的,但是长期的洗井安排不合理,洗井压力、排量控制不当,洗井时间控制不合理,洗井操作过程不合理等影响了洗井效果。而采油厂缺乏必要的管理监督手段,致使井下管柱情况与地层情况每况愈下;作业方案的不合理及作业施工过程中无意的地层伤害以及采油与作业相关人员对监测工艺的不了解,致使测试施工滞后。由于生产成本紧张,只能更换穿孔、丝扣坏以及部分腐蚀结垢严重的油管,相当一部分不合格油管在循环利用,形成恶性循环。这些都是造成测试施工中井下油管穿孔漏失、遇阻、吸水差、水量波动等问题存在的原因。

二、提高水井测试效率的措施

(1)完善水质管理制度,确保水质质量。严格执行检查考核,注水站要严格执行滤罐反冲时间表进行反冲,随时按检查表对各注水站的情况进行检查。强化收油、排泥等方面的管理,做好质量检测记录。除此之外还要加强操作工人的技术培训和岗位责任心教育。加大水质监督力度,对水质进行定期的检测,并及时反馈水质变化。针对水质对测试带来的影响,采取两方面的措施予以改进。一方面,加强注入水水质的监测和净化处理,同时在地面流程中的适当部位放入过滤网和缓蚀剂,减少脏物在油管壁附着及垢质形成,降低油管腐蚀程度。另一方面,把通井、刮井列为经常性的措施工作,在测试施工前,增强对井下油管的清理工作,减少井下油管、工具结垢的时机。

(2)对于地面计量流量计误差问题,在成本允许的条件下,筹措资金,加大地面计量流量计更换力度,改善仪表状况;严格执行地面计量流量计送标制度,定期进行标定和校验,确保流量计的准确性;强化对地面计量流量计工作情况的监督和分析,建立地面计量流量计日常使用台帐,结合单井注入压力和注入量等情况进行分析,努力消除计量误差对注水带来的不利影响。

(3),推广应用测调联动测试技术。结合目前的测试现状,推广应用测调联动测试技术。该项技术克服了传统偏心测调工艺技术中调配效率低、测调周期长、工作强度大等缺点,能够实现边测边调、分层验封、分层测压,可应用于所有偏心分层注水工艺,能有效提高注水合格率和注水实效性。

(4)加强水井检换管力度,对使用年限长、长期未更换过的井下油管进行更换。对于一次性投入的油管要采取防腐、防垢等预处理措施,以延长油管使用寿命。对出砂较为严重的井,作业施工时采取简单的防砂措施,加强作业质量的监管力度,根据井的不同情况选择最优化的作业方案。

(5)加强洗井管理措施。洗井时间周期延长,加剧了井内情况的变化。提高洗井的质量,要完善洗井制度,提高洗井质量,保证按期完成洗井的次数,管理并跟踪检查洗井质量。其次要解决罐车不能连续洗井的问题,洗井时要保证连续洗井和提排量,保证洗井质量。除此之外,还要在跟踪洗井的过程中重点抓好洗井的操作,洗井排量和水质化验,坚决杜绝洗井不计量出口排量,不化验水质等情况。选择合理的洗井参数,加大管理力度,防止因洗井侵害地层造成的死井与欠注井。

(6)加强测试质量跟踪管理,提高测试技术水平。要不定期到井上跟踪,查看测试工是否按井号进行测试,互相监督制约制度,取全取准第一手的测试资料。在注水井测试时,采油工与测试工同时到现场校对压力,保证所测压力相符;工艺队不定期对测试质量进行抽查、监督,对不负责任的测试工和采油工进行考核监督。通过这些手段来教育加强对职工的操作规范,提高职工的技术素质和岗位责任心。

(7)更新设备,提高设备的效率。对测试设备有故障,要及时的保修处理,对故障要请专业人士进行正确的处理,保障测试设备的准确度及安全运转,对比较老化的测试设备,要实施报销制度,及时更新,保障测试的顺利进行。

三、结束语

油田长时间注水开发,注水井工况逐步变差,给测试工作的正常开展带来诸多的困难。只有不断的总结 经验,采用科学的方法,加大治理力度与监督力度,优化方案设计,才能减少注水井与分层测试施工中的各种不良因素,提高注水效果,更好的达到注采平衡,提高原油采收率。

参考文献:

[1] 何宏宪.分层注水工艺实施的一些建议[J].试采技术.1996,17(2):25.

[2] 薛宝庆.中深斜井分层注水工艺技术的研究与应用.吉林石油工业.2008(5):45-47.

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