分析隔离刀闸拐臂座旋转轴承托盘断损卡死原因

时间:2022-05-04 07:55:39

分析隔离刀闸拐臂座旋转轴承托盘断损卡死原因

摘 要:本文阐述了某220kV变电站的GW11—252型隔离刀闸因拐臂座旋转轴承托盘断损卡死影响正常的运行操作,将根据其隔离刀闸的结构特点和动作原理,进行解体分析故障原因,以达到进一步预防电气设备故障的目的。

关键词: 隔离刀闸;结构特点和动作原理;拐臂座旋转轴托盘

中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:

前言:

2013年1月14日,某220kV变电站在进行一条220kV线路开关间隔停电操作,其间隔线路侧刀闸无法电动操作,在手动操作时该线路侧刀闸B相分闸不到位,B相拐臂座旋转轴承托盘断损卡死无法完全分开,该刀闸操作故障直接影响了正常的运行操作等工作。

(图1.刀闸旋转轴承托盘断损部位图)

结构特点及动作原理:

结构特点。GW11-252型隔离开关采用双柱水平伸缩式结构,闸刀的动作方式为水平伸缩式,分闸后形成水平方向的绝缘单断口。隔离开关制成单极形式,由三个单极组成一台三相隔离开关。其结构包括底座、绝缘支柱、传动装置、导电闸刀、静触头和操动机构等。每极隔离开关动、静触头侧均可配装一个接地开关供接地用。接地开关为单杆分步动作式。GW11-252型隔离开关的结构如图6-42所示。

动作原理。电动机操动机构由异步电动机驱动,通过机械减速装置将力矩传递给机构主轴,再借助连接钢管使力矩传给隔离开关操作支柱,操作支柱动作一次约转90°,操作支柱的顶部通过连杆传动装置带动导电闸刀,合闸过程导电闸刀下导电杆向下转动,上导电杆以联轴节为圆心作圆周运动,使上下导电杆串成直线,动触头插入静触头,完成合闸动作。分闸过程与此相反。

故障原因分析:

2013年1月19日,经技术人员赴现场解体故障刀闸B相,发现故障刀闸B相中间拐臂旋转轴托盘已断裂为三块。

(图2.拐臂旋转轴托盘断裂为三块) (图3. 隔离刀闸拐臂旋转轴托盘新旧对比)

该故障刀闸型号为GW11—252型,刀闸拐臂座旋转轴每相两个,拐臂座旋转轴触指及弹簧一盘共16个,由旋转轴托盘固定安装在旋转槽内。且做为刀闸拐臂座的导流部分,旋转轴托盘为塑料材质。

(图4.拐臂旋转轴托盘安装位置及触指槽)(图5. 底座拐臂旋转轴托盘)

对于户外设备的风蚀日晒和长期运行的导流发热,必然加速塑料材质的旋转轴托盘的老化变质,使其脆化后丧失旋转轴托的作用。从而导致隔离刀闸的操作卡涩和拒动。经上述解体得知,该故障直接原因是厂家在设计及制造材料使用上存在严重问题。

2013年1月19日解体故障刀闸B相,同时发现该隔离刀闸底座传动齿轮轴卡死无法旋转,GW11—252型隔离刀闸每相底座传动齿与齿轮轴固定在刀闸槽钢底座的方槽内,底座传动齿轮轴与齿在方槽内极易积水和积污纳垢。在日常维护时也无法清理和加油。传动齿轮轴与齿无法转动便失去旋转传动的横向推拉动力,造成卡涩和拒动。本次检修时因腐蚀严重、锈蚀粘连无法拆出。

综上所述,鉴于GW11—252型隔离刀闸的设计结构及制造材料的问题,变电站应对GW11—252型隔离刀闸加强巡维和维护,厂家应对其材料进行整改,消除该型刀闸在电力系统运行中存在的安全隐患。

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