电厂300 MW机组协调控制系统的优化

时间:2022-05-03 03:36:36

电厂300 MW机组协调控制系统的优化

摘?要 这篇文章主要分为两部分进行讲解,第一部分:以佳木斯电厂作为具体实例进行电厂在工作过程中相关设备的简单讲述;第二部分:将协调系统进行控制策略以及参数进行优化等等这些操作。

关键词 机组;调整或者修正参数;优化

中图分类号 TM621 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)062-0121-01

随着我国经济得到了非常繁荣的发展,使得我国的科学技术水平有了非常重要的发展以及进步,其中对于电力系统的工作过程中的相关的工作也提出了更高的要求和标准。在电网系统工作的过程中火电机组热控的电子自动化的工作水平的好坏,在一定程度上直接影响着经济市场上企业或者公司进行相关产品的生产、生产技术以及技术的管理水平的好坏。要想让电网工作过程中需要的资源或者能源能够达到最优化的配置,那么机组AGC作用或者职能的投产就需要尽快的进行。其中CCS能够成为AGC投运的前提以及基础,同时能够确保它在很长一段时间内都能够比较稳定的工作或者运作,这样就不仅仅使得机组达到最优化、提升机组的发电功率或者机组在工作运作过程中的比较稳定性以及可靠性这些理想成为现实,与此同时在一定程度上也能够减少相关的工作人员在工作过程中的劳动强度。所以我们就需要将CCS系统或者与其相关的子系统控制策略不断地进行优化设置,并且也需要对相关的子系统工作过程中运用的参数进行相关的调整或者修正,最终能够达到CCS系统能够在比较长的时间周期中更好地、更稳定地进行投运。

由于这些年来我国对于电力系统或者电网资源的研究与发展得到了比较快速的发展和进步,所以增加单元机组容量以及发电厂的上网竞争也越来越竞争激烈,这样就使得发电厂对于机组在工作过程中的稳定性以及安全性或者经济性都提出了越来越高的要求或者标准。从这些信息中可以看出现在的相关研究工作者以及学者将怎样进行优化协调系统和相关的子系统的调节品质,从而确保机组在工作过程中才能够达到安全性、稳定性以及经济性同时具备的优势这个问题作为了研究或者讨论的重点和难点

问题。

1 以佳木斯电厂作为具体实例进行电厂在工作过程中相关设备的简单讲述

佳木斯电厂在工作过程中使用的机组是2×300 mw燃煤凝汽式机组,其中锅炉是亚临界自然循环中间再热汽包炉,并且制粉系统在工作过程中使用的是5台正压直吹式中速磨,四角切圆燃烧,五层煤粉,三层油。它自从开始投产以来,因为在工作过程中控制的方式方法比较多、调整或者修正参数的配置不够良好以及控制策略不够完善等等这些问题,使得协同控制系统不能够在长时间的工作过程中进行稳定的投产,我们相关的工作者将控制方式方法、调整系统参数以及控制策略进行了相应的修改或者更改,最终能够让协调控制系统在长时间的工作过程中稳定投入,与此同时非常顺利的投入了AGC控制。

2 将协调系统进行控制策略以及参数进行优化等等这些操作

2.1 以前使用的系统在控制策略方面的简单介绍以及存在的问题或者漏洞

上面所讲述的佳木斯电厂使用的控制策略主要分为六种方式,其中分别为基本控制方式也就是BASE,锅炉的跟随方式也就是BF,汽机跟随的方式也就是TF,汽机跟随方式的基础上的过度的方式也就是TF2,以锅炉跟随的方式作为核心的协调控制的方式也就是CCBF,以汽机跟随的方式为核心的协调控制的方式,从这些举例中可以看出可以采用的控制方式方式比较多,与此同时每个方式方法在进行切换的时候能够设置两秒钟的保持,这样就使得协调逻辑的复杂性在一定程度上增加了不少。

在上面所讲到的TF2方式是过度方式,在投入锅炉以及汽机主控自动之后,以及机组出现RUNBACK之后就能够进入TF2的方式,在这样的方式方法工作的情况下,汽机控制主汽的主要压力,并且锅炉能够控制符合,汽机以及锅炉的主控器之间就没有了协调信号。把TF2的控制方式方法投入工作之后就会出现锅炉主控器只能够控制负荷却不能够顾及到主汽压的现象,与此同时汽机主控器也会出现类似的现象,汽机主控器只能够控制压力却不能够顾及到负荷的相关的问题,这样的工作过程将会使得锅炉与汽机不能够很好的匹配,从而造成机组调整的恶化的结果,最终可能会使得机组不能够安全以及稳定的进行运作。

在正常的运作情况下投入CCTF的方式,这种方式的工作能够使得汽机控制压力,同时锅炉控制负荷,但是这样会使得锅炉的蓄热能量不能够被充分的利用,负荷响应的速度也比较缓慢,并且也会出现控制效果不是特别良好的现象,最终不能够满足AGC投入的标准或者要求。

2.2 将协调控制的策略进行最优化,可以通过基于锅炉跟随的协调控制方式

这些年我国对于电力系统工作以及有关电力的很多规章制度有了非常多的改变或者变化,这样就使得所有的发电厂以及发电公司之间有了更多的竞争和奋斗,与此同时电网对于电厂的负荷的响应的速度的标准或者要求需要提高到另一个阶段,2008年佳木斯电厂在工作过程中进行了机组的投产工作,并且在工作过程从机组投产以来一直运用汽机跟随的方式的协调控制方式方法。汽机跟随方式的协调控制方式方法在工作过程中汽机主要控制主汽的压力,锅炉同时控制负荷,但是负荷进行响应的速度比较缓慢,我们相关的工作人员为了达到提升机组在工作过程中的负荷响应速度,所以将原先设计中基于汽机跟随方式的协调控制方式方法进行了改变,并且将其改变为了基于锅炉跟随方式,作出这个改变的主要原因就是系统可以比较充分的运用汽包的出蓄热功能,这样能够在很大程度上提升机组在负荷响应速度。在调整的工作过程中,锅炉的响应速度比较缓慢,汽机的响应速度比较快速,这样就会使得汽机在进行调门的动作的时候可能会出现主汽压力的改变,主汽压力的稳定性可以表示出锅炉机组在工作过程中内部的能量平衡,功率可以表示出电网能量的平衡状态,在工作的过程中为了能够保证机组的稳定的特点,引进了主汽压力以及它的设定数值的偏差信号都利用F(X)这个函数转变为相应的功率信号从而能够修改汽机主控器的功率信号,与此同时增强主汽压力的设定数值以及实际情况下主汽压力信号的偏差大于大于0.5Mpa时闭锁汽机主控器,这样做的主要目的就是避免主汽压力的设定数值以及实际情况下数值的偏差比较大的时候,因为调节负荷从而导致的主汽压力向着不好的方向或者趋势进行发展。充分的展示了汽机在充分运用汽包的蓄热能力,提升机组的负荷响应速度的同时,也能够顾及到主汽压力的稳定性,最终达到电网以及机组内部的能量平衡。

参考文献

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[2] 章臣樾,锅炉动态特性及其数学模型[J].北京:水利电力出版社,1989:12-17.

[3]送奎明,时海刚.热工自动化[J].北京:中国电力出版社,2006,26:55-59.

作者简介

唐先龙(1977—),男,本科,工程师,华电能源股份有限公司佳木斯热电厂集控专业电气专工。

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