锅炉特大体积混凝土基础施工技术

时间:2022-10-02 06:30:27

锅炉特大体积混凝土基础施工技术

摘要:大体积混凝土开裂后,其性能与原状混凝土性能相差很大,尤其是对耐久性(渗透性)的影响更大,而混凝土渗透反过来又会加速和促使混凝土的进一步恶化,严重影响结构的长期安全和耐久运行。合理选择施工材料,优化混凝土配合比,采用科学的施工方法,加强混凝土养护等方面介绍了大体积混凝土施工技术,以达到降低混凝土温度应力和提高混凝土本身抗拉性能的目的。

关键词:大体积混凝土;施工技术;混凝土养护

1.工程概况

近年来,随着电力工业的发展,大机组、高参数电源点的建设越来越多,大体积混凝土的应用在电厂建筑中较为常见,现以宁夏灵武电厂二期2×1000MW工程锅炉基础为例介绍一下大体积混凝土施工技术。本工程4#锅炉东西向K0~K7轴间距74800mm,南北向1/14~1/21轴间距70000mm。由主要基础及柱段通过抗震板墙连接,承台CT-10、CT-11为筏板基础,为大体积混凝土。其中CT-11为特大型筏板基础,截面尺寸为46000×32800×3200mm,体积为4828m3,混凝土标号为C45。

2.施工特点和难点分析

CT-11基础的主要特点是面积大、断面高、钢筋多而密,总混凝土量达到4830m3,施工难度比较大,主要表现在:

2.1.混凝土内部与表面散热速率不一样,在其表面形成较大的温度梯度,从而引起较大的表面拉应力,必须通过合理的措施来降低水化热,防止温度差裂缝的出现。

2.2. 混凝土一次性浇筑量大,必须合理组织浇筑方案,避免混凝土浇筑过程中出现施工冷缝。

2.3. 混凝土成型后,前期升温速度快,必须做好混凝土表面保温及保湿工作,避免出现由于温差引起的表面温度裂缝。。

3.施工技术

本次施工重点解决施工工艺,确保拆模后混凝土外观工艺一流,关键解决大体积混凝土的温度裂缝。主要从以下方面入手:

①本次混凝土体积大,强度等级高,必须大幅度降低水胶比,降低水泥用量,同时掺加高炉矿渣微粉。降低水胶比的有效途径是采用高效减水剂,减水率在35%以上,水胶比控制在0.34-0.36之间。

②4800多方混凝土一次浇注成型,为避免混凝土施工期间产生冷锋,高效减水剂的缓凝时间控制在10-12小时之间。

③混凝土的保温养护。

3.1 原材料及技术性能

水泥:P.O42.5级散装水泥。粉煤灰:Ⅱ级粉煤灰。矿粉:S75级矿粉。砂:细度模数为2.2,含泥量为2.1%的山砂和细度模数为3.2,含泥量为2.6%的水洗砂。碎石:5~25mm破碎石。外加剂:聚羧酸高效减水剂。M5-AST聚羧酸高效减水剂,减水率为22%,推荐掺量为0.9~1.5%。

3.2 试验方案

水胶比:不大于0.36;胶材用量:400~460kg/m3;水泥用量不超过70%,粉煤灰用量不超过15%,矿粉用量不超过35%;容重为2460kg/m3;砂率为42%;山砂与水洗砂的掺合比例为8:2,细度模数为2.8;外加剂掺量为1.5%。

通过多次方案的试配,最后选定配合比为:水:150;水泥:264;矿粉:110;粉煤灰:66;砂:786;石:1085;外加剂:6.6;单位kg/m3。

该配合比胶凝材料相对较多,用水量也相对较多,随着搅拌时间的延长,混凝土料也越来越轻,流动性很好,坍落度210mm;扩散度510×520mm,和易性良好,适合泵送。抗压强度:7天为35.8Mpa,14天为49.9Mpa,28天为59.6Mpa。

3.3.砼热工及养护计算

3.3.1 绝热温升计算

5.结论

基础模板拆除后,经质检部门、监理、业主等单位联合检查,筏板基础侧面未出现裂缝,混凝土试块抗压抗渗强度达到设计要求,同时所做实体检测也满足要求。本工程筏板基础大体积混凝土施工技术措施证明是有效的,为后续大体积混凝土施工积累了经验,提高了社会效益和经济效益。

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