降低高炉冶炼成本的措施

时间:2022-09-13 12:00:25

降低高炉冶炼成本的措施

【摘要】影响高炉冶炼成本的因素很多,这些因素或单一影响或与其他因素一起交相影响高炉冶炼成本。笔者结合生产实际中的经验,对于降低高炉冶炼成本的问题,从强化节能管理工作、原燃料质量的管理、高炉操作管理三个方面进行了研究,供业内人士参考。

【关键词】高炉冶炼;降低成本;措施

中图分类号: TF54 文献标识码: A

炼铁高炉生产具有其特殊性,主要表现在:一、炼铁成本占了钢铁企业最终成本的约2/3;二、炼铁高炉生产在密封容器内进行着上千种的化学反应,冶炼过程复杂多变;三、炼铁需要多种不同的原燃材料共同参与反应,存在多种影响工艺操作因素。高炉生产具有的特殊性,也就决定了高炉冶炼成本的可调性,生产过程中调控得合理,组织得科学,操作得妥当,冶炼成本则可大幅降低,反之则高居不下。纵观全国各钢铁企业,均将如何大力降低生铁成本、进行低成本冶炼放在重要的位置上。

1 强化节能管理工作

1.1 不断提高职工的节能意识

高炉冶炼集团公司应该举办节能宣传活动,宣传组织各单位积极参加,大力宣传节能降耗、降低成本的重要性和紧迫性,使广大职工节能的自觉性、主动性和责任感不断提高。同时,各单位还始终坚持不断完善和强化节能管理的领导机构和管理体系。

1.2加强能源动态控制和管理

为强化节能工作,炼铁系统各单位均应采取措施加强能源动态控制和管理。各单位坚持每月一次总分析,将能耗情况及时通报给生产技术部门,不断加强能源的综合动态管理。

1.3开展能耗指标“对标挖潜”活动和强化经济责任制考核

近年来,一些冶炼企业的炼铁系统各单位坚持开展能耗指标“对标挖潜”活动,通过与国内同等级先进企业的能耗指标对比,找出各自的能耗指标差距,并制定赶超措施,不断降低工序能耗。同时深入挖潜,节能降耗。加强对跑、冒、滴、漏的管理,使企业的节能降耗取得了显著的成绩。

2 强化原、燃料质量的管理

现在的钢铁冶炼系统面对多变的原、燃料市场,应该积极开展烧结杯、小焦炉及原、燃料高温热性试验,为实际生产提供理论依据,努力提高和稳定原、燃料的质量,制定精料方针,以满足高炉对优质原、燃料的需要。

2.1加强烧结矿质量管理,为高炉提供优质烧结矿

随着高炉冶炼企业技改项目的完成,一些烧结厂投入使用先进的烧结机,装备水平的提高为钢铁企业烧结矿的产量和质量的提高奠定了基础。为了更好地降低能耗,我们应采取的主要措施如下:①采用计算机自动配料系统,提高配料的准确性和稳定性;②进行烧结低硅烧结,实现高Fe低Si高碱度烧结;③采取提高碱度、改善粘结相质量、稳定适当降低氧化镁含量等措施;④采用低温点火,厚料层烧结,改善烧结,使得各矿相充分结晶;⑤预热混合原料;⑥添加助烧剂,改善烧结氛围,提高烧结矿质量。

2.2提高焦炭质量

针对一些钢铁冶炼企业高炉容积相差较大的特点,则焦化厂应该采用多套配料方案,实现焦煤资源的合理运用。在改善焦炭质量方面,主要应采取如下措施:①提高焦煤粉碎细度;②加强煤场管理,严格执行平铺直取、吃旧存新,实现煤质均匀化、减小煤种质量波动;③加强进厂煤管理,通过煤全分析及煤岩分析来控制质量及定点堆放;④加强焦炉热工操作制度,稳定焦炭质量;⑤对焦炭进行改性处理,提高焦炭热性能。

2.3优化炉料结构,抓好人炉料筛分工作

对于进厂球团和块矿,应该制定严格的进厂标准,确保进厂原料的质量。当原、燃料发生变化时,及时对原、燃料进行各种性能检测,根据结果进行炉料结构的优化,确保炉料结构具有较好的软化区间和滴落区间。为了降低生铁成本,可以进行用块矿取代部分球团的试验,增加炉料结构中块矿的比例,使生铁成本有了较大的降低。同时,在高炉槽下使用双层筛,控制合理的给料速度,适当的延长筛分时间,采用具有自清理能力的棒条筛,使得入炉烧结矿中有效直径小于10mm的由30%以上降到20%以下,更多的时候在15%以下;小于5mm的由10%以上降到5%以下。坚持块矿过筛,并在雨天加强对筛子的清理工作,减少入炉块矿粉末的数量。注重对焦炭筛网的管理,确保焦炭筛的正常运行。

3 强化高炉操作管理

在精料的基础上,可通过提高操作人员的技术和优化炉料,达到提高冶炼水平、降低消耗的目的,但最终是靠高炉操作技术的优化来实现的。

3.1优化高炉操作制度,立足于高炉的顺行,采用上部、中部和下部综合调剂手段,控制煤气流的合理分布,保证高炉长期稳定顺行,提高煤气利用。①下部调剂主要吹透中心,维持合理的鼓风动能及回旋区深度,保持炉缸活跃,形成合理的初始煤气流分布;②中部调剂制度以系统水温差为依据,注意保持合理的操作炉型。对于2000m3级高炉,由于采用了全冷却壁、薄内衬技术,高炉内型对冷却制度、热制度、造渣制度非常敏感,因此,应该制定有效的中部调剂制度以及渣皮脱落时炉温过量调剂办法,综合使用好炉墙测温和冷却壁冷却水温差测定等监测手段,加强对炉腰、炉身部位冷却强度的控制,以维护合理的操作炉型;③上部调剂,对于采用钟式炉顶的小高炉,通过采用批重、料线及正倒装来控制合理煤气流分布;对于无钟炉顶的高炉,根据其布料灵活的特点,通过采用矿焦角度、环数及中心加焦等来实现上部煤气流的合理分布。

3.2富氧大喷吹和高风温相结合。

针对前几年我国喷煤比水平偏低的问题,近年来开展了一系列提高煤比的技术攻关活动,采取措施的主要如下:①优化喷吹煤粉,进行混合喷吹,逐步提高烟煤喷吹比例;②确保全风13喷吹,实现广喷、均喷;③提高风温,对热效率偏低的热风炉进行改造,同时在高炉煤气中掺入焦炉煤气,以提高风温;④控制适宜的风口理论燃烧温度,根据经验,风口理论温度维持在2200℃±50℃;⑤保证有适宜的富氧率,随着煤比的提高,适当的提高富氧率,以保证煤粉的充分燃烧。⑥确保煤粉粒度,一200目的煤粉比例维持在70%以上。⑦坚持低si冶炼。

3.3加强炉前管理。

实行铁口专人负责制,定期测定铁口角度和孔道中心线。加强铁口维护,确保泥套的完整,稳定打泥量,维持合适的铁口深度,保证铁口合格率。杜绝铁口“跑大流”等现象。减少因铁口问题引起高炉休、慢风的时间。改进炮泥质量和渣铁沟泥质量,延长出铁时间等,为高炉操作的稳定顺行做好护航工作。

3.4加强技术管理。

保持每天交流高炉炉况,定期召开高炉操作技术分析会和高炉喷煤工作会;为提高高炉操作人员的技术素质,开展岗位培训和技术操作比赛,建立“能者上,庸者下”的竞争机制;针对实际生产中的技术难题,广泛开展群众性合理化建议活动。

3.5降低慢风、休风率。

加强对设备的检查,把设备事故尽量消除潜伏状态;对关键设备建立检修档案,确定使用周期,加强后期的检查;在高炉操作上采取“早动、少动、勤观察”的原则,减少因操作引起波动造成的休慢风率。

4 结语

现阶段高炉生产节能降耗是炼铁发展的趋势,笔者在高炉低成本生产实践中取得了一定的成就,建立了高顶压、高渣比及退负荷操作模型,由定性操作转变为定量操作;高风温以及大矿批的应用,为进一步提高煤气利用率,降低生铁成本提供了新的途径;通过实施低硅冶炼、降低休风率和保持炉况长期稳定顺行等措施,进一步降低燃料比,取得了良好效果,为高炉的高效化、低成本冶炼提供了强力支撑。

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