应用AMF零点定位器工装结构改进

时间:2022-07-05 11:10:50

应用AMF零点定位器工装结构改进

摘 要:AMF零点定位系统为德国产品,定位器分为内置和外置两种,采用气动或液压解锁,通过弹簧力进行机械锁紧,具有较大的拉紧力、夹紧力和锁紧力,耐强腐蚀,能实现快速装夹,重复定位精度高;气动内置系列使用方便,我公司在工装中已经应用并取得初步效果;本文对前期应用改进情况予以归纳总结,并对其他现场问题提出解决方案。

关键词:定位器;工装;结构改进

中图分类号:TG7 文献标识码:A

现代加工技术快速发展,快夹、快换及高精度定位的零点定位系统,在各种行业加工中得到广泛应用,取得较好效果;外置型定位器通过压紧方式直接固定到工作台上,调整方便,但机械加工中震动量很大,有发生偏移等可能,因此优选内置型,将定位器固定到定位板上保证定位可靠。

一、K20系列气动内置定位器介绍(定位器结构示意图如图1所示)

定位座采用硬化处理不锈钢材料,贴合面在平面夹紧时贴合精度高;硬化处理的活塞环,保证滚珠三面贴合和自动锁紧;弹簧保证最大锁紧力和拉紧力;底座上端设有滚道利于固定滚珠;滚珠用于力传递;定位器除弹簧推力外,可在弹簧处引入外部气压二次增大夹持力;8、9不参与定位工作。

二、定位器工装结构及工艺改进

应用定位器工装可用厂家定位板,但我厂为保证加工适用性进行自行设计;现场应用中发现,原设计的工装结构有不合理部分及与工艺系统不匹配的地方,与工装设计人员一起对工装结构改进、优化。

2.1 进气定位接头改进:原设计快速进气接头为专用接头,需外购且与现场用风带接头不匹配,五金商店的简易进气接头就很好用。

2.2 改进密封O型圈安装结构(图2):原设计通气环槽上压环安装内外密封圈,现场安装时内密封圈安装极为不便,安装只能采用“挤压” 方法,多次卡伤O型圈;后将内O型圈设计在定位板上,安装过程顺利。

2.3 安装孔结构改进:原设计安装孔为盲孔,直径和深度都有尺寸公差,镗加工不易保证技术要求;将盲孔改成通孔,镗加工保证直径公差会容易很多,下面增加一堵盖,深度尺寸公差通过配磨堵盖上端面保证;该方案亦解决了定位器安装后,在底面形成密闭空腔导致定位器无法拆下问题。

2.4 通气孔位置改进:原设计定位器通气孔放在侧面或斜下端不利于加工,其实可灵活安排其位置,不用二次加压时,将通气孔放在堵盖中心,侧面用风铣子在安装孔对应位置打一凹槽,保证定位器在开合时外界空气能自由进出;采用二次加压,通气孔可放在侧面,如采用以上方案需密封处理。

2.5 进气孔改进(图3):要求为φ2孔,但加工中经常折断钻头,现场试验用φ2.5钻头钻孔,其抗折能力提高且不影响可靠解锁定位器。

2.6 增加空刀槽,减小研磨面积:定位板尺寸很大,研磨两面需很多时间,在不影响使用前提下可增加空刀槽,设计要求:上端面除定位器接触面所在面以外其他各面、下端面除定位器对应位置及固定位置外,均可设为空刀槽。

2.7 增加定位器安装孔进端倒角:装配定位器时注意不能损坏O型圈(市场上买不到);现场增加1×30°倒角引导锥,手工操作如超出2×30°,螺钉固定会出现“悬空”,导致定位器上端面变形,由镗加工比较好。

2.8 增加定位器安装孔研磨要求:定位器安装孔镗加工时,表面有微尖边,O型圈上下滑动时,易受损伤,需引入抛光要求。

2.9改变螺钉拧紧力作用点,减少定位板上端面变形:螺钉固定定位座时,定位板局部向上凸起,分析为螺钉固定时拉力所致,建议螺纹孔上端加一段空刀,将螺钉拉力作用到定位板中间或底部。

2.10按外购件定位圆直径确定配合关系:定位器与定位孔之间配合公差选定与定位板上端面变形有直接关系;在保证二者定位准确情况下,采用过渡配合比较好。

2.11 工装可维修性问题:定位板上镗出多个安装孔并保证孔径配合及位置度,一旦出现加工超差将无法修正;工装后期维修也存在同样问题;如将定位器及安装孔部分分离出来,作为一个通用部件,通过螺钉、销等固定到定位板上,用三坐标测量机测量、调整,制造精度容易保证,后期维护也非常方便,如图4所示。

结语

应用零点定位系统,各单位加工零件特点不同、工艺系统能力不同,设计的应用夹具结构也会不同;随着工装的应用,其结构也在不断改进、优化;本文对前期工作进行总结,希望对类似技术应用,起到支持之作用。

参考文献

[1]倪秀琴.关于加工轴承座工装夹具的改进[J].风机技术,1997(05).

[2]陈哲亚.利用CAXA CAD软件实现工装夹具快速设计[J].汽车工程师,2009(12).

[3]Edward G・Hofman.独特的快速更换型夹具[J].组合机床与自动化加工技术,1997(04).

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