降低卷烟机组MAX供胶系统的故障频次

时间:2022-09-28 06:57:01

降低卷烟机组MAX供胶系统的故障频次

摘要:随着PROTOS70卷烟机组MAX供胶系统故障频次的增加,必须经常进行维修及更换备件,从而导致生产效率的下降、维护强度和维修成本的提高。为了提高设备有效作业率,对卷接机组MAX供胶系统进行改造,并重新对它的控制电路进行设计改造,并有效的降低了MAX供胶系统的故障频次。关键词:卷烟机组;供胶系统;故障;齿轮泵;气动隔膜泵;改造电控

PROTOS70卷接机是烟草行业内生产烟支的主流设备,PROTOS70卷接机组MAX供胶系统是由胶水中央储箱、胶水泵M4、胶缸电机M3、胶泵电机接触器K4、光电开关 B41和B42、上胶辊及其胶缸、胶缸到位开关S8、S9和PLC控制器组成的。其目的是稳定的将胶水涂到水松纸上,让其烟体跟滤嘴牢固的包裹及搓接,保证烟支的接嘴质量。

供胶系统的工作状态如何,将直接影响设备效率、维修费用、卷烟产品的质量(如:烟支的吸阻、烟支外观质量等)和物料消耗等。

图1 MAX供胶系统示意图

随着PROTOS70卷烟机组MAX供胶系统故障频次的增加,必须经常进行维修及更换备件,从而导致生产效率的下降、维护强度和维修成本的提高。根据调查,2009年卷烟机组MAX供胶系统的故障次数平均达46次每月,故障率高。

为了提高设备有效作业率,降低维修成本,降低维护劳动强度,降低卷烟机组MAX供胶系统的故障频次已经刻不容缓。

1、现状调查

为了准确地掌握目前现状,解决卷接机组MAX供胶系统所存在的问题,我们对车间现有的PROTOS70卷接机在2009.10—2010.03期间MAX供胶系统的故障情况作了系统的调查,从下图我们可以看出,胶水泵故障是引起卷接机组MAX供胶系统故障频次高的主要原因。

2、原因分析

我们召开了头脑风暴会议,寻找影响MAX胶水泵故障频次高的末端原因,并制作成关联图予以分析:

3、原因确定

为了确定主要因素,小组成员针对原因分析中所得的末端因素逐一进行验证,并制定了要因确认的计划。按末端因素—确认方法—确认内容描述,如下:

1、维修工技能不足——调查验证——现场验证维修工维修技能等级情况;

2、齿面正面磨损——现场检查——现场检查齿轮间隙情况;

3、连接处齿轮磨损——现场检查分析——现场检查胶泵电机连接处情况;

4、胶水浓度过稠——现场调查确认——现场检查胶水添加记录检查其是否在工艺要求的范围内;

5、进出胶水口端面漏气——现场验证分析——调查验证进出胶水口端面结合处漏胶情况;

6、油封失效——现场检查——调查油封更换记录,减短更换周期;

7、胶水干涸在内腔——现场调查分析——现场检查胶水干涸堵塞情况;

8、胶水泵出厂没调整好——现场检查测量——现场检查全新胶水泵的质量情况;

9、齿轮轴键故障——现场调查分析——现场验证、检查故障齿轮咬死情况。

通过逐一验证,可确定影响MAX胶水泵故障停机频次高的主要因素为胶水干涸在内腔这一末端因素。

根据现场检查情况分析:齿轮泵齿轮运行在内腔,会造成内腔腔壁粗糙,胶水具有黏性,不可避免胶水会黏附在粗糙的内腔腔壁上,累积大量胶垢后,不仅对齿轮运行形成阻碍,导致齿轮咬死,也会造成泵体密封性的不足。

齿轮对于齿轮泵来讲是主要部件,胶垢干涸在内腔造成齿轮咬死,因此胶水干涸在内腔是影响MAX胶水泵故障停机频次高的主要因素。

4 制定对策

4.1对策分析

既然影响MAX胶水泵故障停机频次高的主要因素是齿轮泵其自身的固有特性,材质易氧化,内腔壁粗糙,此为无法改变的事实。齿轮加胶存在如此大的弊端,不仅在想,是否可以改变胶水泵的加胶方式来改变这种状况。通过对泵的方式进行调研,目前市场上较为普遍的几个胶水泵有:柱塞泵、气动隔膜泵、齿轮泵和离心泵。通过对另三种胶水泵进行综合分析评价,从可操作性、经济性、维护性和可靠性四个方面用加权平均分法,选定了气动隔膜泵(4+5+4+5=18分)为这次改造的胶水泵。

先前齿轮泵的控制方式采用电机拖动的方式,更换气动隔膜泵之后,其原有的控制方式必定不能适用。在对其新胶水泵的控制方式集思广益,提出了三种控制方案后,并对控制方案作出评定,选出了最佳方案。

方案一:用PLC控制信号接电磁阀来控制气路通断。试验分析:可操作性——操作简单,可行性强;经济性——改机遗留的电磁阀较多;稳定性——频繁动作,直接控制对PLC硬件伤害大,不利于控制的稳定。结论:影响硬件成为很大的制约项。不采用。

方案二:用节流阀、电磁驱动器、电位计及B41的信号组成一个控制系统。试验分析:可操作性——控制系统较为复杂;经济性——元件费用较贵;稳定性——组成一个相当于节气门的控制系统,控制精度较高,稳定性高。结论:系统摸索调试周期长,需要投入一定量的金额。不采用。

方案三:PLC控制信号接固态继电器,用以控制电磁阀来实现气路通断。试验分析:可操作性——操作简单,可行性强;经济性——改机遗留的固态继电器较多;稳定性——固态继电器故障率低,无触点节电环保,控制较稳定。结论:操作简单,成本小,可行性强。采用。

综上所述,选择方案三作为胶水泵控制方式的优选方案。

4.2制定对策

5、效果校验

按照对策表实施活动完毕后,我们对活动前与活动后的胶水供给及时率进行对比。发现活动后供胶及时率达到100%,对降低供胶系统故障频次有较大的帮助。通过调查了解到活动后MAX胶水泵故障频次月均为0次,可以看出效果明显。

经过本次活动,小组成员学会了用科学的方法来面对所有问题,在较短的时间内,小组成员已能很好的执行PDCA,让专业技术和管理技术紧密相结合、互相协调,充分发挥作用,最终圆满地完成了课题。

上一篇:破损刚性路面利用技术研究 下一篇:论KDF4滤棒成型机圆周控制