浅谈1532立车的修复改造技术

时间:2022-09-17 03:27:51

浅谈1532立车的修复改造技术

摘要:介绍机床现状,根据实际情况修理改造并使其达最好状态。1532立车是我公司重点机床之一,现出现主轴歪斜、工作台精度丧失、液压系统老化严重等多个问题,急需修理和改造。

关键词:工作台;精度;导轨;主轴;涂层

中图分类号:U674.7+03.2 文献标识码:A

1 工作台几何精度问题

工作台现状用500mm胎坐水平仪检查,平导轨凸凹不平度为0.7mm,个别区域1.2mm以上。以主轴定心、专用检具打表检查与上述情况相符。主轴相对平导轨歪,百分表检验:小V面偏心0.5mm,反映主轴歪斜约0.35mm。

故障分析工作台吊起后发现锌铝金板导轨研伤较深,是系统供油不足造成。轴偏心是由于主轴把合螺栓曾扭断过,在二拆装时出安装误差所致。

导轨修复工作台导轨平面度精度恢复。自制检具,用百分表、胎具、水平仪检测导轨面平面度情况,实测值0.6mm,超过导轨平面度要求0.10mm;采用手工刮研办法来恢复导轨平面精度。经过几名钳工连续作业,使工作台平面度过0.10mm以内,局部过深研伤保留,占导轨总面积的6%;认为导轨面精度及接触面积满足要求,检查并认可。

检测主轴相对导轨的不垂直度。经检测实际结果为0.60mm;主轴与其配合孔已锈蚀,不能取下主轴,变不法矫正主轴与导轨的不垂直度,只能现状使用。

2 液压系统的问题及改造措施

2.1 导轨液压系统的问题

两套泵同时供油,其中一个齿轮泵反转:不但没能向系统供油反而加大加油量,致使系统供油不足。系统中的2个P-B25溢流阀,有一个已经损坏不能调整压力。2个J-63减压阀减压控制弹簧不一样。无法保证其出口压力一致。两套泵站中,有一套是来油靠主泵供油。由于主泵来油量极大,至使齿轮泵密封圈时常破损齿轮泵不能正常工作。两套泵的溢油口并联,分配器间为串联,易造成憋压现象,不够合理。两个过滤器ZU-A250-F.S滤芯损坏,且浮放于壳腔内。

2.2 内外卸载液压系统的问题

内卸载叶片泵反接,系统不上油,所以内卸载实际上是虚设内外卸载泵与电机转速不匹配,YB1-6叶片泵的转速为1450 r/min,所以系统供油不足,不能正常工作。配重调整坠砣,未能接标准悬挂于杠杆下,有的挡板已缺,坠砣落在地坑内。

2.3 主泵站液压系统的问题

油箱液位计损坏,油面高度不能控制,致使产生无油状态下工作的情况。系统多余的油供给齿轮泵,余油不能回油箱。

2.4 改造方法

导轨油系统

更换两个CB-B63齿轮泵,正确联接;更换损坏的P-B25溢流阀;更换两个J-63减压阀;切断主泵供油管路,改为自吸,油箱供油;分开两套泵的溢油管,单独回油;单套泵供油,分配器间为并联;更换2个过滤器滤芯;恢复电接点压力表功能;低于设定压力时,停机床。

内外卸载液压系统

更换内、外卸载叶片泵,正确连接;更换旧电机,改为转数1450r/min;调整配重,恢复坠砣挡板。

主泵站液压系统

在主油箱上加装液位计,保证油量充足,当箱内液面底于1m时,先停进给,后停主轴转动,自动保护;切断主泵与导轨系统的各管路。

3 大盘底座涂层

3.1 工作台处理

升温保温

工作台V形面朝下,周围用编织布围严。用电加热升温,保证温度在20℃-25℃之间。小V面清理干净后,用厚度0.25mm白图纸粘在上面,按设计要求主轴间隙为0.2mm;这次由于锥套的不规则性,建议主轴间隙周整至0.5mm,小面间隙加上胶的厚度约为0.3mm。

大V面的处理大V面清理干净后,特别是螺钉孔窝部,用丙酮、酒精、汽油清洗后,用涂料将孔窝填充满,略低于平面0.05~0.10mm,待干燥后,清理干净。清洗大V面,涂脱膜剂,涂刷两遍,厚度要匀,包括与小V面过渡部分及大V面边缘部分都不能遗漏。天车起重工在工作台扣合前,做好起吊准备工作。

3.2 大盘底座处理

涂料取样

在大小V面的固定位置上起下现有涂层各8片每个区域一块,测量其厚度记录数值。大V面最厚2.8mm,最薄处2.6mm;平均2.72mm;小面最厚5.6mm,最薄4.30mm;平均4.8mm。

压铅丝测量大小V面实际间隙值

将主轴间隙至0.2mm;用风磨机将大小V面磨平,清理干净,将铅丝用胶固定大小V面中部的8个区域内。

将工作台扣合在底座上,起吊后,实测铅丝厚度尺寸。记录各区域数值,大V面最厚处4.0mm,最薄处3.4mm;小V面最厚处5.75mm,最薄处5.0mm。

制作涂层刮板

分体刮板根据大小V面的涂层厚度和跑冒量制作、制作整做刮板、检验刮板。

涂料用量

大V面35 kg,加上跑冒量5kg按40kg下料,小V面15kg,跑冒量2kg,按17kg下料。

制作垫块在大小V面的8个区域内,在压铅丝处,分别粘贴电木块且一一对应,作为涂层刮涂时参考,及扣合后检验均匀性参考。

大小V面拉毛处理用扁铲在大小V面表面铲出倒戗刺;且方向为逆时针沿母丝深切人度为0.5mm左右。

保温升温,搭设棚架,用编织布围严,电加热器升温,当温度稳定在20℃-25℃时,进行粘涂操作。

操作

清洗大小V面,在压铅丝部位粘接垫块;要求V面底部修平整。镶油腔木键,修整木键,保证底部贴实,建议在两端及中间3点涂脱离危险,将来起木键时容易,检查木键高出情况,建议大V面高出2mm,小V 面高出4mm。清洗干净大小V面、平导轨。

刮涂耐磨涂料

分组、分区域负责;搅拌涂料均匀无气泡;打底层涂料刮涂要按拉毛戗茬方向用力涂匀,保证与底面接触抓牢,,以垫块为参考,填充上层料。先用分体刮板刮平、刮起匀,再用整体样板校正,最后用检验样板检查。

迅速拆去棚顶,将工作台扣合在底座上。保温,干燥24h后起模。起木键清理,补缺陷。

大V面开油腔。合研,去高点,达大面积接触。除去工作台大V面孔窝残余涂料,清整孔口倒角。按设备结构进行组装、调试、切削。

结语

经过改造修理,机床现投产使用,运行良好,设备故障率大大下降。运用新的工艺手段对设备进行改造是一条可持续发展的道路。

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