站场施工中的软基处理

时间:2022-09-13 07:54:08

站场施工中的软基处理

摘要:结合海南东环铁路站场CFG桩工程施工实例,介绍了CFG桩的施工工艺,探讨了其质量控制及施工中应注意的问题,为CFG桩在同类工程中的应用提供借鉴。

关键词:铁路;CFG桩;软基处理;塌落度

中图分类号:F530文献标识码: A

一.工程概况

在海南东环铁路施工中,参加前期Ⅳ标段的交接桩、贯通测量等工作,参与完成了三亚车站的技术工作。该工程靠近既有海南西环铁路,既有线施工安全风险大,技术难度高,涵盖了路基、桥梁、涵洞、旅客地道等专业。由于技术人员短缺,我主管管段内的所有技术与质检工作,又与同事一起完成测量放线、技术交底、工程结算、内业资料等。管段内软基处理的地方多,编制了CFG桩的施工方案。

二、CFG桩施工工艺

(一)CFG桩就是水泥粉煤灰碎石桩,施工时应根据现场地质条件选用施工工艺:1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土;2)长螺旋钻孔、管内泵送混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地;3)振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基。在正式施工之前,首先进行试桩,在设计CFG桩地基加固区内J2K0+300处进行CFG桩成桩工艺试验,成桩工艺试验采用CFG25型长螺旋钻机,施工方法为管内泵送混合料灌注成桩,成桩试验做2根,桩体直径50cm,间距1.8m,桩长10m。混合料由拌合站集中拌制,采用C15混凝土进行施工。试验的目的是通过现场工艺性试验,以复核地质资料及设备、工艺、施工顺序等是否适宜本试验段施工,确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间、拔管速率等各项工艺性参数,在监理单位确认后,方可进行施工,形成适合本标段能够指导现场施工的施工工艺。

(二)施工前准备工作:1)认真核对施工现场地质情况,防止施工时地表隆起;2)按设计要求布置桩位,绘出布桩平面图,标出打桩顺序和注明桩位编号;3)对现场及邻近的地下管线、地上建筑物等应事前进行清理;4)搞好现场测量工作,水准控制点及平面控制点按测规要求引至现场,以控制桩的高程及位置;

(三)施工时的施工工艺:1) 钻机就位:钻机就位后,应使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度允许偏差不大于1%,采用在钻架四角进行水准尺测量的方法进行整平,并使钻头准确对准现场放设施工桩位,每根桩施工前设专人进行桩位对中及垂直度检查,满足要求后,开钻施工;2)钻进成孔:钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻机至钻头触地时,启动马达钻进,先慢后快,同时检查钻孔偏差并及时纠正,在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,放慢进尺,防止桩孔偏斜、位移及钻杆、钻具损坏。根据钻机塔身上的进尺标记,成孔到达设计标高时,停止钻进;3)混合料搅拌:混合料的搅拌必须集中拌合,按照配合比进行配料,每盘料搅拌时间按照普通混凝土搅拌时间控制,一般控制在90~120秒,电脑控制记录。混合料塌落度可控制在18~20厘米;4)灌注及拔管:钻孔至设计标高后,停止钻进,提拔钻杆20~30cm后开始泵送混合料灌注,每根桩的投料量不小于设计灌注量;在灌注混合料时,对于混合料的控制采用记录泵压次数的办法,对于同一种型号的输送泵每次输送量基本上是一个固定值,根据泵压次数来计量混合料的投料量。灌注时采用静止提拔钻杆,在特殊情况下采用边转边提进行灌注,如圆砾层等情况下,拔管速度控制在2~3m/min。

5)移机:灌注时采用静止提拔钻杆(不能边行走边提拔钻杆),提拔速度控制在2~3米/分钟,灌注达到设计标高后进行下一根桩的施工;6)现场实验:对每盘混合料,实验人员都要进行塌落度监测,合格后方可进行混

合料投料,在成桩过程中抽样作混合料试块,每台班做1组(3块)试块,测定其28天抗压强度。

三、施工时需要注意的事项

(一)桩位的施工顺序

在软土中,桩距较大采用隔桩跳打;在饱和的松散粉土中施打,如桩距较小,不宜采用隔桩跳打的方案;满堂布桩,无论桩距大小,均不宜从四周向内推进施工。施打新桩时与已打桩间隔时间不应小于7天。

(二)桩头施工及处理

CFG桩施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高0.5~1.0m,为保证桩顶混凝土密实度,采取从桩顶以下2.5m内进行振动捣固的措施。CFG桩施工完毕待桩体达到一定强度(一般为7天左右)后进行开挖。在开挖中,如果设计桩顶标高距地面不深(一般不大于1.5m),采用人工开挖,如果开挖深度高、面积大,采用机械开挖,人工配合施工,机械开挖留置厚度不小于700mm。开挖后并对试桩桩径进行量测。

施工时常见的问题及施工措施

(一)堵管

堵管是长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩工艺常遇到的主要问题之一。它直接影响CFG桩的施工效率,增加工人劳动强度,还会造成材料浪费。特别是故障排除不畅时,使已搅拌的CFG桩混合料失水或结硬,增加了再次堵管的几率,给施工带来很多困难。主要原因:①混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。因此,要注意混合料的配合比,坍落度应控制在180mm~200mm之间。②混合料搅拌质量有缺陷。在CFG桩施工中,混合料由混凝土泵通过刚性管、高强柔性管、弯头最后到达钻杆芯管内。混合料在管线内借助水和水泥砂浆层与管壁分离后通过管线。坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析,泵压作用下,骨料与砂浆分离,摩擦力加剧,导致堵管。坍落度太小,混合料在输送管路内流动性差,也容易造成堵管。、③施工操作不当。钻孔进入土层预定标高后,开始泵送混合料,管内空气从排气阀排出,待钻杆内管及输送软、硬管内混合料连续时提钻。若提钻时间较晚,在泵送压力下钻头处的水泥浆液被挤出,容易造成管路堵塞。

(二)桩头空芯

主要是施工过程中,排气阀不能正常工作所致。钻机钻孔时,管内充满空气,泵送混合料时,排气阀将空气排出,若排气阀堵塞不能正常将管内空气排出,就会导致桩体存气,形成空芯。为避免桩头空芯,施工中应经常检查排气阀的工作状态,发现堵塞及时清洗。

(三)桩端不饱满

主要是因为施工中为了方便阀门的打开,先提钻后泵料所致。这种情况可能造成钻头上的土掉入桩孔或地下水浸入桩孔,影响CFG桩的桩端承载力。为杜绝这种情况,施工中前、后台工人应密切配合,保证提钻和泵料的一致性。经过这些认真细致的工作,三亚车站的CFG桩施工全部完成,并经检测,合格率100%。

五、结语

通过这六年的锻炼,技能水平得以迅速的提高,各方面的能力也得到充分的历练,面对着复杂而多变的生产施工可以进行控制。六年的时光虽不长,但得到的知识和经验却无以计量。思想意识、政治觉悟也得到了加强、升华,更坚定了我为公司奉献的信心和决心。六年的工作收获颇丰,但缺陷和不足也同样存在,只有继续加强自身素质,在不断地实践当中才可以日趋消化。

参考文献:

[1]侯丽娜;;水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)技术在高速铁路施工中的应用[J];科学之友;2009年06期

[2] 陈俊峰;; CFG桩复合地基的应用[J];经营管理者; 2009年08期

[3] 刘斌;; CFG桩在加固软土路基中的应用[J];铁道运营技术; 2006年03期

作者简介:王磊(1983-),男,山东省单县人,专科毕业于华东交通大学铁道工程专业,现从事工程施工技术工作。

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