浅谈合成氨系统的污染治理

时间:2022-06-20 12:30:21

浅谈合成氨系统的污染治理

【摘要】随着经济的发展,环境保护越来越受到人们的重视。化工系统老企业的防污染治理工作尤其显得重要和突出。我公司合成氨系统于八十年代初建成投产,局限于当时的工艺设备技术水平和环保意识,生产中排放量大,影响环境质量,达不到环保要求的排放标准。针对实际情况,我厂利用现有条件,采取了相应的技术改造治理措施,取得了良好的治理效果。

【关健词】合成氨系统 污染治理 环境质量 治理措施

1 确立污染源

1.1 气氨污染

合成氨系统在生产过程中产生空气环境污染的气体是气氨,我厂氨库储槽的氨驰放气,当储槽的压力高时,为保证生产设备安全,从而减压放空污染环境。由于生产经营所需,装槽车卖液氨时,随着液氨的充装,槽车内的压力不断增高,为了保证充装的不断顺利进行,充装罐要保持和槽车间的压差,槽车气相氨就要不断地排放大气中,从而污染空气环境。

1.2 下水污染

下水污染主要来源于生产过程中工艺气体夹带的杂质油水等。我厂合成氨老系统由于技术相对落后,工艺路线长,设备多,油水等杂质排放量大,3M16焦炉气压缩机,3D22氮氢气压缩机,512循环气压缩机都要不定时的排放从工艺气中分离出的油水,油水的成分不但有工艺气中分离出的水分和其他杂质,还有压缩机气缸和填料中的油。油水经简易隔油池后直接排到下水,造成下水油污含量超标。512循环机排放的油水和夹带的液氨,造成下水污染。氨蒸发器根据冷却效果,为满足工艺条件,降低气体温度,要进行排放油水,还有氢回收水洗塔产生的稀氨水等排往下水,造成下水氨氮超标污染下水。

2 治理措施

2.1 气相治理

(1)我公司老系统合成氨后道工序是硝酸系统,过去硝酸排放尾气氧化氮气体冒黄烟,污染大气环境,后经技术改造采取了灭黄措施,需要气氨做气源,经研究我们采用氨库储槽驰放气做气源,即解决了硝酸灭黄的原料来源,同时也消除了多余气氨的排放污染,净化了环境。

(2)由于生产和市场原因,我厂在液氨装槽车卖氨时。装车过程中不断排放槽车内的气氨,为防止污染环境和浪费,我们通过改造将排放管线引至气氨总管回收,即消除了污染还减少了浪费,通过回收气氨还提高了经济效益。

2.2 下水治理

为提高下水质量,确立了污染源后,我厂有针对性的分门别类的进行治理。3M16焦炉气压缩机的导淋油水排放量最大,油水里还夹杂着苯萘等杂质,再加上3D22氮氢气压缩机的油水。由于排放量大,我们利用现有条件自行设计了油水分离系统。增设了两个油水分离罐,罐内设有蒸汽加热盘管,3M16各压缩机排放的油水先排到一个原有小储槽,再通过油水泵输送到油水分离罐,两个油水分离罐并联使用,一个罐装满了,切换到另一个罐接收。油水在静止状态下,经加热使其分层。分离。3D22压缩机的油水也通过泵输送到油水分离罐,通过蒸汽加热使油和水分层,底部的水经隔油池排入下水,上部的油装铁槽里用车运走。512循环机排放的油水我们自行设计加工了一个油水排放槽。槽内设有蒸汽加热管,经加热,把油水夹带的液氨蒸发掉后,将油水装槽车运走处理掉。氢气回收装置的水洗塔形成的稀氨水,最早送往硝铵氨回收岗位回收,后来由于浓度低影响硝铵生产,不再使用将氨水直接排到下水。为提高资源利用,经研究我们铺设管道将其送往尿素氨水储罐进行生产回收。节约了资源也解决了下水氨水的环保问题。氨蒸发器排放的导淋,大量的液氨过去排放到隔油池,然后进入下水,造成下水氨氮超标,对此,我们利用现有闲置的小型氨分离器,将其安装在蒸发器旁,把蒸发器的油水先排到氨分离器内,用蒸汽加热使液氨蒸发,蒸发的气氨加以回收,余下的油水混合物和512循环机排放的油水合并,一起处理掉。

3 结束语

通过上述改造治理,我厂的空气质量提高了,下水油污和氨氮指标也符合了环保要求,消除了污染,治理了环境,提高了经济效益,为企业的生存和发展奠定了基础。

作者简介

张哲国(1965―),男,汉族,工程师。作者从事合成氨生产二十多年,对合成氨生产有着非常丰富的经验,从技术员到管理者。

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