降低电网损耗的技术与管理措施分析

时间:2022-05-19 10:08:59

降低电网损耗的技术与管理措施分析

摘要:线损管理是生产技术管理、市场营销管理中的关键环节,涉及供电企业的多个部门,从设计、基建、生产、调度、变电运行、线路维护到每月进行的抄核收工作,每个环节都与线损有着密切联系。线损管理直接影响到供电企业的经济效益,是供电企业的一项重要经济指标。首先对线损的产生、种类进行描述,其次分别从三相不平衡、电压质量、无功补偿等方面对理论线损进行分析,最后对如何通过管理手段降低损进行了分析。

关键词:理论线损;管理线损;降损分析

作者简介:李平波(1979-),男,湖北广水人,广水市供电公司,工程师。(湖北 广水 432700)

中图分类号:F274 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2013)23-0219-02

一、广水市供电公司公司线路及设备概况

广水市位于湖北省北部,地处桐柏山南麓,大别山西端,属山区丘陵地带,素有“鄂北门户”之称。全市辖17个乡镇办事处,373个行政村,现有人口90万,国土面积2647平方公里。截至目前,全市拥有220kV变电站1座,主变容量12万kVA,110kV变电站4座,主变容量25.6万kVA,35kV变电站11座,主变容量6.92万kVA,110kV输电线路10条177.5km,35kV输电线路24条313.408km;10kV线路80条2005.637km;配电变压器2336台,容量296.8万kVA,低压线路6392.135km。

二、广水市供电公司电网存在的问题

广水北部地区无110kV主供电源,使35kV电源超供电半径,导致用户电压低,网络损耗大。

广水杨寨地区是广水的冶金城,以高耗能的电弧炉生产硅铁和锰铁为主,企业生产突变电流较大,无功补偿又不及时和补偿容量不足,使电网电压出现突变。

低压配网由于“二线”过多,三相不平衡问题严重,另由于居民负荷增长,造成低电压等问题,严重影响线损指标。

三、技术线损的主要原因分析和降损对策

1.电压质量对线损的影响

电压质量与线损管理在农村配电网关系密切。在负荷功率不变的条件下,提升电力网电压,电流将相应减小,可变损失也随之降低。因此,升压是降低线损的有效措施,升压可以和目前低电压整治及农网升级改造工程结合进行,以减少电压等级和重复的电压变电容量,适应负荷增长的需要,并降低电力网线损。[1]升压改造后的降损效果如表1所示。

实现电压质量提高的主要手段是加大电网建设投入,从而改变电网改造前的末端电压低、线径细、布点不合理等问题。

配电变压器不靠近负荷中心,可造成线路末端电压降较大,线损增高。如原线路线损率为8.5%(P1),电压合格率为80%,假定电压合格率提高到95%,可以使线损降低到1.95%~6.55%(P2)。

P2=P1-ΔP=8%-[1-1/(1+a/100)2]×100,a=95%-80%

广水市供电公司公司在改造35kV长岭站时,35kV长岭站停运。35kV长岭站配出的10kV长岭线、平林线、云台线、开发区线均由110kV梅林站镇西线供电,由于供电半径增大,线路末端电压降较大,造成当月线损增加约5万千瓦时。

为降低线损,应增加配变布点,努力提高电压合格率。开展低电压测试工作,优先解决低电压台区,通过增加布点,使用户端电压合格率提高,既能满足客户的用电需求,也能降低线损。

解决低电压台区的工作,还应做好以下几个方面工作:一是积极向上级部门申请改造资金,加大农村电网特别是中低压配网的改造力度。做好项目储备工作,并拿出改造方案和初步设计,按照轻重缓急的顺序逐步实施。二是做好安抚用户和解释工作,积极主动为用户服务。减少用户投诉,防止矛盾激化。三是按照国家电网和省公司的总体部署和要求,认真开展好“低电压综合整治”工作,切实解决农村低电压问题。四是抓紧实施农网改造升级工程,对农村中低压设备进行全面综合改造,从基础上整治低电压问题。

2.三相不平衡方面

三相不平衡造成的危害:增加线路的电能损耗;增加配电变压器的电能损耗;配变出力减少;配变产生零序电流;影响用电设备的安全运行;电动机效率降低。[2]

广水市供电公司1335台配电变压器,如按10%变压器三相不平衡计算,即共有133台。假设133台变压器均按50kVA进行计算,133台变压器年售电量为2092万千瓦时,在三相平衡时线路线损率按8.5%计算,年损失电量177.82万千瓦时。假设三相不平衡均为第一种不平衡情况,三相不平衡度为20%,每年因三相不平衡造成线损增加14.23万千瓦时。

三相负荷平衡是节能降损的一项有效措施,对于输送距离比较远的农村配电线路来说,效果尤为显著。在三相四线制的低压网络运行中,应经常测量三相负荷并进行调整,使之平衡。

解决办法:根据相关要求,一般配电变压器出口三相负荷不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内,低压干线及主要支线始端的三相电流不平衡率调整至变压器额定电流的20%以内。

(1)经常性开展三相负荷测试工作,查看本地负荷,列出影响负荷不衡的客户,调整负荷平衡。根据实际情况,由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且每相负荷大小不同、客户的用电时间也不同。用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。所以,电力部门应在负荷高峰及平段期间开展三相负荷测试工作,根据测试结果及现场客户用电情况,尽量合理地分配负荷,这是有效的解决办法。

(2)装设调整不平衡电流无功补偿装置,可以有效地解决三相负荷不平衡的问题。该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其工作原理是使三相功率因数均补偿至1,从而三相电流调整至平衡。

四、管理线损降损分析及对策

管理线损是由误差和人为因素及其他不明因素造成的各种损失。降低管理线损,必须从管理线损人员的角度进行分析,从而预测、控制与引导人的行为。因此,加强管理是降低管理线损的最有效途径。要加强组织领导,健全线损节能管理网络,并建立线损管理责任制,在制度中明确职能科室和生产单位之间的分工,不断完善线损承包考核制度,杜绝以包带管,使线损率指标与全公司营销职工工作质量挂钩。

1.计量管理

加强计量管理,建立完备的线损管理体系,是线损管理工作的基础。重点要抓好以下三个方面的工作:

(1)计量关口表的管理。健全各项计量管理制度,并加强关口表自动化建设。全网表计量装置已于2008年完成TMR上线,从TMR系统就可直接查看计量实时数据,规范了计量装置基础管理,每天即可查出问题,对查出的问题,由营销管理部门牵头,计量、运维、调度等部门都相互配合查找原因,拿出解决问题的方法和措施。根据TMR中每天电量分析,先后分析出铁路专线客户电压互感器B相二次保险熔断,少计电量和所用变电流互感器反接不计量电量等计量事故。三年来,在管理损失上共追补电量达120万千瓦时,直接挽回经济效益达60万元。

(2)母线电量不平衡的统计与分析。开展母线电量不平衡率的统计和分析,是检验线损计量系统是否准确的重要手段。220kV及以上电压等级母线电量不平衡率应不大于±1%;110kV及以下电压等级母线电量不平衡率应不大于±2%。广水公司营销管理部门制定母线电量平衡报表,安排计量所每月对各变电站母线平衡情况进行统计上报,及时查出解决问题,确保考核计量的准确无误。

(3)用户计量装置的管理。要加大管理力度,对电量大客户每月进行巡视、检查计量装置,充分利用负荷控制系统对比,及时发现电量增减幅度变化大的情况并查明原因,追补电量及时更换电度表并做好相关记录。确保用户使用经检定合格的计量装置,计量范围正确,容量及CT变比配置合理,接线正确并加封,及时进行周期检定和故障更换。另外,对投入电网运行的电能表,严把质量关,加大投入,更新计量装置,广水公司近年来共更换9年以上使用年限电表1.8万余只,提高了计量的准确度,降低了表损。运行中的电能表月电量超过10万千瓦时的用户采取一季度进行一次现场综合校验,315kVA新装客户在投运时进行现场校验,试验结果要传递到营销管理部门进行审核,以便根据各计量点、计费点等各项数据加以分析和下次分析做依据。采用多种方式方法,建立健全各项制度,进一步提高计量工作的程序化、规范化、法制化管理水平。

2.营业管理

加强营业管理,是降低管理线损的主要措施。重点要抓好以下三个方面的工作:

(1)抄表管理。严格执行抄表日程管理,坚决杜绝擅自更改抄表日程的情况发生,全面执行抄表跟踪制度,定期轮换抄表员,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象,确保抄表及时准确,核算细致无误。对集抄表用户每季度现场核实一次,普通表客户要按规定抄表到位,防止估抄、错抄、缺抄的发生。

(2)报装管理。严格按照国家电网公司业扩报装导则及相关规定,会同营销、运维、调度、计量等部门合理确定供电方案,特别是根据报装负荷及实际负荷,按规程配置计量变比和计量精度,送电后及时录入营销系统,确保电量及时抄录。

(3)用电检查及稽查。加大营销稽查力度,定期组织营销相关部门开展用电检查及用电稽查工作,并通过网上稽查,及时发现系统内及客户的问题,对内可理顺员工各个工作流程的执行情况,对外可掌握辖区内的客户用电情况,从而提高用电质量和防止漏电窃电的发生。[3]

参考文献:

[1]虞忠年,陈星莺,刘昊.电力网电能损耗[M].北京:中国电力出版社,2000.

[2]姜宁,王春宁,董其国.线损与节电技术问答[M].北京:中国电力出版社,2005.

[3]乔新国,唐建文.电力营销知识读本[M].北京:中国电力出版社,2007.

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