石油钻井直流电动钻机绞车故障分析

时间:2022-10-28 06:04:27

石油钻井直流电动钻机绞车故障分析

时间:2012年4月初,持续时间一个多月

地点: 川庆钻探土库曼斯坦南约洛坦100亿项目 土203井

事件:CCDC-06队 ZJ70D钻机绞车“闹鬼”

一、绞车控制介绍

ZJ70D为直流调速电动钻机,绞车运行驱动方式有四种,即:由一个SCR柜控制绞车A电机单独带动绞车正转或反转(以下简称“A单”);由一个SCR柜控制绞车B电机单独带动绞车正转(以下简称“B单”);由一个SCR柜控制绞车A电机和B电机串联运行,实现绞车正转(以下简称“DWS”); 由两个SCR柜分别控制绞车A电机和B电机做同步运行,实现绞车正转(以下简称“A+B”)。

SCR房内共有五套SCR柜,根据工况需要可选择部分SCR柜供电或全部SCR柜合闸送电,同时,司钻通过司钻控制台上指配开关的切换,就可以实现不同驱动方式的选择(见:图一)。正常钻进或起下钻工况、且钩载较轻时,一般选用A单或B单方式运行;当钻进中上提钻具负载较大或起放井架时、且需要速度较慢,一般选用DWS方式运行;起下钻工况,且钩载较重时,一般选用A+B方式运行;绞车倒大绳时需要选用A单方式运行,以方便控制绞车滚筒的正反转。当然,上述四种运行模式也互为冗余备份,当某个SCR柜、或其中一台绞车电机出现故障时,通过指配开关的切换,也能满足钻井的基本应急需要。

图一

二、“闹鬼”由头

据当班司钻反映,绞车在“A+B”模式下,明显感觉绞车动力不足,绞车在其它三种模式下运行正常。经驻井电气师检查,在“A+B”模式下,无论选择哪一个SCR柜供电,绞车B电机运行正常,但是带动绞车A电机运行的直流控制组件报警,零位联锁指示灯亮,且交流接地表M08指针动作,系统有接地故障。切换为A单或B单,及DWS方式运行正常。

上述现象说明SCR房内五套SCR柜及直流控制组件基本正常、绞车直流串励电机无故障。既然电源和电机都无故障,如此的“鬼”现象又从何来?为此,驻井电气师先后更换或互换了SCR柜内的PC板和直流控制组件等,十几天的检查和换件也无果而终。

三、追寻“鬼”现象

以高阻表、双线示波器、交直流钳形电流表等测试仪表为寻“鬼”法器,看现象、测参数,查找蛛丝马迹。同时,也避免因盲目拆卸或更换元件等增加无谓的工作量或造成二次事故。

为了确认和跟踪“闹鬼”踪迹,对绞车电控部分及电机进行了逐一测试,以期从表面现象入手,深入调查“鬼”案。

1.停电,拆下A电机连接线,用高阻表测量绞车电机和连结电缆的绝缘,检查碳刷及碳刷架,确认电机绝缘良好、无接地。

2.SCR柜送电做空载检查,利用直流控制组件面板上的实验选择开关、手控电压开关、手控电压旋钮等检查来自司钻台的使能(CONT)信号和速度给定(REF)信号,并做SCR桥的移相触发实验等,确认空载下SCR柜各项参数无异常;然后带轻载,用双向示波器检查SCR触发脉冲波形、SCR整流桥输出电压波形、SCR整流桥输出电流波形,确认SCR柜及直流控制组件运行正常。

图二

3.在不同指配方式下,用交直流钳形电流表检查绞车A、B电机的运行电流值。当A单方式运行时,分别测量A电机的四根电源线(见:图二)的电流值,并与同种工况和悬重下的B电机电流值做比较。

绞车A、B电机为同规格型号的直流串励电动机,在同工况、同悬重下,流经电机F-FF-A-AA的电流值应该相同。串联电路中流经个点的电流相等,但实际测试结果却出乎意料, A电机运行时AA-A的流经电流只有F-FF的一半,此乃“鬼”现象之一;随着司钻旋转绞车手轮加大给定,SCR柜上的交流接地表M08指示接地程度加大,当给定手轮“回零”时就没有了接地显示,此乃“鬼”现象之二。

图三

4.A+B方式运行实验,以“7”点位置为例。将指配开关打到“7”点位置(见:图一),用SCR1带DWB电机、SCR2带DWA电机实现A+B方式运行,绞车手轮给定到25%位置,此时分别拆下SCR1\SCR2柜内直流控制组件的绞车速度给定(DW SPD REF)117号线, 用交直流钳形电流表测量SCR柜内对应的单级直流接触器的输出电流(见:图三)。测得绞车B电机端的电流与SCR柜内直流接触器的输出电流一致,构成完整的闭合回路;绞车A电机端无电流流过,而SCR柜内直流接触器有输出电流(随绞车速度给定手轮加大,可在直流接触器母排处测得200-1000A的输出电流),绞车A电机的电流没有构成完整的闭合回路,那么SCR2驱动A电机运行的几百个安培的电流去哪里了呢?居然在SCR房内消失了(没有输出到电机上),此乃鬼现象之三。

四、按图索骥,断案“捉鬼”

通过上述实验和测试数据,三个无法解释的“鬼”现象已经查出,如何让“鬼”原形毕露,就要认真分析图纸,从控制原理上找答案。

我们不难看出,当A单方式运行时,A电机“AA-A的流经电流只有F-FF的一半”,说明与电机A并联的能耗制动回路(DWDB)闭合,并通过3只0.16Ω的大功率能耗制动电阻产生了分流放电。据驻井电气师介绍该套设备的DWDB能耗制动柜(见:图四)因K1、K2两个接触器烧毁,早在几年前就废止不用了,二次侧的保险已经取出,不可能出现误闭合情况的。打开DWDB柜检查,发现其柜内的K1、K2两个接触器主触头热熔粘连,造成了与绞车A电机电枢并联的分流回路,导致流经AA-A的电流减少。K1、K2两个接触器底座已经烧黑,碳化短路,因此,当绞车手轮加大给定时,流经K1、K2两个接触器的电流和施加在接触器上的电压也随之加大,此时击穿接触器底座,产生碳膜短路而接地,当手轮回零后,无施加电压和流经电流,其接地现象自然也就消失。 更换新的K1、K2两个接触,恢复DWDB柜功能,在A单方式下运行绞车,“鬼”现象之一、“鬼”现象之二消失。

在A+B方式下,SCR2驱动A电机的运行电流在SCR房内消失的“鬼”现象究其何因。SCR房内无焦糊异味,无局部高温等现象,可以判断近千安培的电流绝对不是因接地或电缆间短路造成的,通过图纸分析,只有在“A+B”方式下,A电机才出现如此怪现象,说明问。

图四

题出在了SCR1柜双向接触器1K5上,1K5接触器专门负责绞车DWS运行方式与“A+B”运行方式切换的,接触器向上吸合按DWS方式运行,接触器向下吸合按A+B方式运行。对1K5双向接触器检查发现,该接触器背部有两个交叉换向母排,按图纸接线原理应当拆除该接触器1K5-2触头与1K5-7触头之间的跨接铜母排(见:图三)。经落实,在一个月前,因1K5换向接触器在DWS方式运行时主触头吸合粘连,所以安排当地员工更换了同厂家、同规格型号的一台新接触器,忽略了对新接触器背部交叉母排的改制拆除。当绞车在“A+B”方式运行时(以指配开关在“7”点位置为例),构成SCR2(+) — 2K1单级接触器闭合 — 1K5双向接触器触点5 — 1K5双向接触器触点7 — 接触器1K5-7触头与1K5-2触头之间的跨接铜母排 — 1K5双向接触器触点2 — 2K6单级接触器闭合 — SCR2(-) 的闭合回路,该回路无负载,形成SCR2内的短路电流,因柜内SCR额定电流为1800A的可控硅,所以不会出现因短路烧毁任何器件的故障,当然,A电机没有电流流过也就不会运转起来了。将1K5-7触头与1K5-2触头之间的跨接铜母排拆除,“鬼”现象之三也得到解决。

五、事件反思与教训

通过此次“闹鬼”、“捉鬼”事件,给我们的反思与教训是深刻的,这正是“粗心大意引鬼来,闹鬼月余难制裁;捉鬼手段是关键,识图断案鬼自现”。

一是当设备出现问题后不要盲目拆卸和更换器件,要借助仪器仪表、分析图纸,查找问题本质原因;

二是不要因为现在电动钻机配备了液压盘刹、辅助电磁刹车而忽视绞车的能耗制动刹车功能。如确实因器件烧毁或损坏等原因无法使用能耗制动时,应当把DWDB柜内的一、二次侧的线路彻底断开。

三是更换损坏的电器元器件时,除了核对其规格、型号等参数外,还要认真核对图纸,看一看是否有其它特殊之处。如本案例中,SCR柜内1K5和2K5的规格型号相同,安装在SCR2柜内用做绞车A电机的正反转换向,不需要对该双向接触器做任何更改,但安装在SCR1柜内是用做DWS方式与A+B方式之间切换,此时应该拆掉接触器1K5-2触头与1K5-7触头之间的跨接铜母排。

作者简介:赵恒耀,男,46岁,大学本科学历,工程师,现任川庆钻探土库曼斯坦分公司生产保障部装备科副科长。

艾军强,男,42岁,大学本科学历,高级技师,现任川庆钻探土库曼斯坦分公司钻井工程项目部电气工程师。

吕国章,男,40岁,大学专科学历,工程师,现任川庆钻探土库曼斯坦分公司生产保障部装备科电气主管。

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