复合灌浆技术在土石围堰防渗中的应用

时间:2022-10-27 07:15:38

复合灌浆技术在土石围堰防渗中的应用

摘 要:岩滩水电站扩建工程尾水围堰施工工期紧,局部存在块石架空层,空隙率较大。通过生产性试验,确定了膏浆灌浆结合高压喷射灌浆的复合灌浆方案。通过对灌浆效果分析评价,验证了这种复合灌浆技术进行土石围堰防渗的可行性。

关键词:膏浆灌浆 高压喷射灌浆 土石围堰 防渗

1.前言

岩滩水电站位于广西壮族自治区大化县境内红水河上,坝址上游166km接龙滩水电站,电站总装机容量1810MW,其中一期工程装机容量1210MW,扩建工程装机容量600MW。

尾水围堰防渗工程量大(钻孔4364m,灌浆4172m),由于防洪度汛要求,施工工期紧。围堰填筑材料主要使用洞室开挖弃渣,局部形成了块石架空层,空隙率较高。尾水围堰处于一期厂房下游,受下泄流速较大影响,堰体中存在流动水。为了确保围堰防渗闭气一次成功,经生产性试验研究,最终采用了膏浆灌浆结合高压喷射灌浆的复合灌浆防渗方案。

2.围堰防渗方案

2.1 生产性试验

在尾水围堰上进行生产性试验,共布置了Ⅰ序孔6个,Ⅱ序孔6个,检查孔1个,孔间间排距0.8m,孔位布置如下图1所示。

对7#、9#、11#试验孔(Ⅰ序孔)进行高压喷射灌浆,发现孔口均无返浆;停止Ⅰ序孔灌浆后,对8#、10#试验孔(Ⅱ序孔)进行高压喷射灌浆,发现孔口仍然无返浆,初步分析由于在围堰填筑中局部形成了块石架空层,空隙率较大,单一的高喷灌浆已达不到试验要求。之后对2#、4#、6#、12#孔进行膏浆灌注,平均每孔灌注7t膏浆后压力为0.3Mpa。接着对1#、3#、5#孔进行高喷灌浆施工,孔口均正常返浆。

对试验区灌浆效果进行检查,根据注水试验计算渗透系数[2]为4.3×10~5cm/s,满足设计防渗要求。经试验确定了膏浆灌浆结合高压喷射灌浆的复合灌浆防渗方案,根据钻孔记录资料,针对堰体底部块石架空层、空隙大的部位进行膏浆灌注,再进行高喷灌浆形成防渗墙;对于粘土、沙层、孔内情况良好的部位直接进行高喷灌浆施工。

2.2试验材料及浆液配合比

2.2.1膏浆浆液

膏浆浆液采用水灰比0.5的水泥浆与不同的材料配比,采用如下3中配比:

膏浆A:水:水泥:膨润土=0.5:1:0.4

膏浆B:水:水泥:膨润土=0.5:1:0.5

膏浆C:水:水泥:膨润土:水玻璃=0.5:1:0.4:0.05

在膏浆灌浆施工过程中,根据不同吸浆条件选用不同的配合比。2.2.2高压喷射浆液

高压喷射灌浆用P.O 42.5纯

水泥浆。

2.3 膏浆灌浆施工

钻孔自上而下一次性钻成孔,终孔后不再下灌浆工作管,直接在套管里面灌注,以设计灌浆压力控制灌浆量。

2.3.1施工工艺流程

孔位放样钻孔(套管跟进)终孔验收拔套管灌浆达到设计压力拔套管灌浆拔套管封孔下一个孔。

2.3.2钻孔

钻机选用速度快、成孔率高的MD-50或MD-80风动冲击式钻机钻孔,孔径为φ150mm,孔深以深入岩石1m为控制。由于围堰堰体主要为土夹石混合料填筑,难以成孔,钻孔中采用φ146mm钢套管跟进。

2.3.3灌浆

钻孔结束验孔后,先从地面上拔0.5m套管,然后连接灌浆管,在套管内进行灌浆。边拔套管边灌浆,浆液浓度由稀至浓,当稀浆无压力时应立即变浓浆灌注,达到设计要求压力后再上拔套管,接着继续在套管内进行下一段灌浆,进行定量灌浆,最后拔出套管,进行封孔,灌浆结束后进入下一个孔施工。

2.3.4特殊情况处理

灌浆过程中要时刻注意压力和流量的关系,如果发现在无压状态下,流量过大或常压下流量突然增大,应停止灌浆,查明原因,再进行扫孔灌注;灌注过程中如发现渗漏浆液,可降低压力、调整浓度间歇灌注;灌注过程中,遇设备及其他因素造成的灌浆中断时间过长的,应该重新扫孔灌注至中断前未达标的灌浆部位;当注浆量远大于两孔间隙体积时,采用间歇灌注和尽量提高掺和量,加快浆液初凝,控制浆液扩散半径。

2.4 高喷灌浆施工

2.4.1钻孔

高压喷射采用MDL-80E冲击钻机钻孔,φ146mm钢套管跟进工艺。钻孔要求深入基岩不小于1.0m,终孔起钻后,在套管内插入内径为φ110mm的特制薄壁PVC管,固定好PVC管后,采用拔管机拔出钢套管,钻孔结束。

2.4.2灌浆

高压喷射灌浆用纯水泥浆,采用三重管灌浆工艺,灌浆分两序进行,先施工I序孔再施工Ⅱ序孔,I、Ⅱ序孔间隔布置。高压喷射灌浆主要技术参数见表1。

喷射前应检查喷射管是否通畅,水泥浆应搅拌均匀,随拌随用,喷射管下到设计深度后,先静喷1~3min,待灌入浆液冒出后,回浆比重大于1.3时,按预定的提升速度,自下而上进行喷射作业直到设计高度方可停送水、气、浆,提出喷射管。喷射过程中必须时刻注意检查水压、气压、浆压以及提升速度等参数是否符合要求。喷射结束后在喷射孔内进行静压充填灌浆,直到孔口液面不再下沉。

2.4.3特殊情况处理

高喷灌浆中,孔内出现漏浆情况后立即停止提升喷射管,采取加浓浆液比重、孔口灌浆、孔口填粗砂等方法处理,直至孔口返浆才重新提升喷具;喷灌过程中遇到孤石的上下界面时(根据钻孔资料记录),应进行静喷处理,且周围孔在相应孔深段必须降低提升速度;对高喷灌浆薄弱的区段,根据实际情况局部可增加一排高喷灌浆孔;灌浆装置出现故障后应立即停止提升喷具,并记录好中断时间和深度,重新恢复施工前,应将喷杆下放到中断面以下30cm,采取重叠搭接喷射处理后方可继续提升喷灌。

3.灌浆效果分析评价3 . 1 单耗分析

通过对灌浆过程资料的整理分析,膏浆灌浆(I序)平均单耗为1.4t/m,高喷灌浆(Ⅱ序)平均单耗为0.7t/m,单耗呈现减小的趋势,符合灌浆的一般规律,说明灌浆效果明显。

3.2 注水试验分析及运行情况

灌浆完成并达到规定龄期后,在尾水围堰上共布置了6个检查孔,按照规范计算其渗透系数最大为8.85 Lu,最小值为1.73 Lu,平均值为3.27 Lu,满足设计标准。

基坑抽水后,观测到的渗水量约为250m3/h,满足基坑开挖要求。

3 . 3 技术经济性分析

膏浆灌浆具有较强的抗水流冲释性能、自堆积性能及易控的凝结时间等优点,用于动水条件下的堵漏和防渗,能节省灌浆材料和时间。灌浆过程易于控制,灌浆效果比较可靠,能有效减少浆液的浪费。同时相比混凝土防渗墙,工程造价要低。

由于尾水围堰涉及防洪度汛,工期紧,膏浆灌浆不需要使用大型设备,可以在围堰狭小的工作面大规模布置钻灌设备,能有效缩短工期,为基坑开挖赢得了时间。

4.结语

岩滩水电站扩建工程尾水围堰防渗工程施工,采用膏浆灌浆结合高压喷射灌浆的复合灌浆方案取得了良好效果。通过对灌浆效果分析评价,针对土石围堰填筑中普遍存在大块石架空层、空隙率较大等问题,膏浆灌浆防渗效果明显,能迅速形成防渗骨架,同时具有造价低、功效高等优点,再通过高喷灌浆形成防渗墙,提高围堰整体防渗,达到设计标准。这种复合灌浆技术利用了膏浆灌浆和高喷灌浆各自特点,解决了在复杂地质条件下单一灌浆工法的局限性,达到快速闭气防渗的目的。

参考文献:

[1]杨绍卿.膏浆灌浆结合高压旋喷工法在围堰防渗中的应用[J].人民长江,2010,(24):58-61.

[2]SL345-2007,水利水电工程注水试验规范[S].

[3]王明森,王洪恩,查振衡,肖立生,高印军.高压喷射灌浆防渗加固技术[M].北京:中国水利水电出版社,2010.

[4]DL/T5148-2001,水工建筑物水泥灌浆施工技术规范[S].

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