小型铸铝转子离心铸造工艺研究

时间:2022-10-23 10:58:11

小型铸铝转子离心铸造工艺研究

摘 要:现代大中型电机铸铝转子以离心铸造工艺生产居多,而小型铸铝转子主要由压铸方式生产。文章对小型铸铝转子的离心铸造工艺展开研究,验证了离心铸造工艺对小型电机铸铝转子实际生产的可行性,并提高了电机的整机运转性能,取得了良好的成果。

关键词:小型铸铝转子;离心铸造;顺序凝固;致密度;电机效率

如何提高电机的工作效率,同时降低制造成本,一直是广大电机设计制造者追求的目标,只有设计制造出更高效的电机产品,才能让电机制造企业在激烈的市场竞争中生存,同时这也是当今社会节能减排、绿色发展的需要。

以往,我公司生产的小型铸铝转子都采用压铸方式生产,电机效率一直无法得到有效提高,这是由压铸工艺性质本身所决定的,主要是由于压铸速度较快,铁心内的空气无法及时排出,造成铝条及端环处出现细微的气孔,从而影响了电机效率。近来,我公司为提高小型电机的工作效率,从提升转子性能入手,研究了一套离心铸造设备及工艺来生产小型铸铝转子,取得了很好的应用效果,电机实际工作效率提高2%~3%。本文结合NEMA18-4P/2.2kW电机铸铝转子,由压铸方式改为离心铸造工艺后的实际性能进行分析。

1 转子结构

本转子铁心为高冲自扣闭口槽结构,因此浇铸时无需中套。铁心外径∮105mm,铁心高度150mm,端环外径∮103mm,端环内径∮56mm,端环厚度12mm,轴孔∮34mm,转子总重7.95kg,其中铝部净重0.98kg。

2 工艺方案

此小型铸铝转子,国内自动化生产尚属首次,无可借鉴经验,又无资料可查。经过反复分析研究,精心拟定了一整套离心浇铸工艺实施方案。其中包括自动化设备的研究,工艺参数确定和模具结构设计等。

2.1 自动化设备的研究

由于小型铸铝转子一般批量较大,手动浇铸无法满足生产要求,所以为适应生产节奏,特研究了一整套双工位自动化生产设备来提高生产效率,大量使用伺服电机、光电传感器等先进电子元器件,采用先进PLC来进行控制,适用于外径150mm以下,高度200mm以下的闭口槽转子铁心。主要结构包括:(1)铝水保温单元;(2)铁心上料输送单元;(3)转子铁心中频加热单元;(4)铁心进出模抓取单元;(5)模具立式离心旋转单元;,(6)铝水自动浇铸单元;(7)铸铝转子下料输送单元;(8)铸铝转子自动切浇口及退假轴单元;(9)转子码垛单元。其中中频加热单元和模具立式离心旋转单元为核心结构,关系到最终产品的质量。

2.2 模具结构设计

由于NEMA18-4P该型铸铝转子铝环内径只有∮56mm,空间较小,考虑到直浇道拔模斜度等要求,上部铝水入口处尺寸会更小,铝液相对大型转子直浇道更容易凝固,这就提高了工装模具的设计制造的难度,也对浇铸时工艺参数的稳定控制提出了更高的要求。

模具立式旋转单元是整套设备最核心的部分,主要结构包括:(1)漏斗;(2)上模及直浇道;(3)铁心及假轴;(4)下模及冷却翅片;(5)变频旋转电机;(6)下模合模顶升套杆;(7)下模顶升油缸;(8)铸铝转子出模顶升杆;(9)铸铝转子出模顶升油缸;(10)底座。

2.2.1 上下模设计

浇注时严格遵循自下而上的顺序凝固要求,故特意在下模端环位置加了冷却翅片,浇注时随上下模一起旋转,以达到下模端环最先凝固的目的。同时在下模端环内侧均布开出宽度5mm,深度0.1mm的排气槽6个,以利于下端环排气。下模定位止口直径比铁心外径大0.1mm,即105.1mm。

上模与直浇道设计为一体,直浇道高度120mm,斜度为6度,内浇口为对称两瓣式,间隔6mm,浇口高度为4mm,同时在上模平衡柱上方均布开出宽度6mm,深度0.1mm的排气槽8个,以利于上端环排气。上模定位止口直径与下模一致,即105.1mm。

2.2.2 假轴设计

转子中心的假轴主要起到两个作用,1、防止铝液浇入轴孔,2、浇注完成后起到切除直浇口的作用。因此这就要保证假轴既能在高温下连续工作而不变形,同时在切除浇口时要有足够的强度,本设备采用的40Cr材料,加以适当热处理,满足生产要求。

2.3 工艺参数的确定

在离心铸铝工艺中,温度是最为关键的参数之一,它的高低直接影响最终铸铝转子质量。要想获得合格的转子,必须严格控制好模具温度,铁心温度及铝水温度,只有这三者达到合理的温度配合,严格遵循自下而上的顺序凝固原理,同时在合理的离心转速配合下,才能获得合格的铸铝转子。

2.3.1 上下模的预热温度

根据顺序凝固原理,铸铝转子的下端环应为最先凝固的部位,否则无法得到有效补缩而形成缩孔,因此下模预热温度应较低,实际以250~300℃为宜。而上端环及浇口为最后凝固的部位,同时为其它部位起补缩作用,因此上模预热温度应相对较高,以350~400℃为宜。

2.3.2 铁心温度

由于小型转子槽型面积相对较小,为了不使浇铸的铝液过早凝固,因此铁心预热温度相对较高,考虑到转子在转运过程中的热量损失,实际铁心预热温度在520~550℃。

2.3.3 铝液温度

本转子铝重0.98kg,考虑到直浇道补缩量及浇铸过程中损失的铝液,实际铝液浇铸量为1.3kg,由于该铁心槽型较小,因此所需铝液温度相对较高,实际生产时控制在760~780℃。

2.3.4 离心机转速

根据《铸造实用手册》中,以重力倍数(G)为基础计算转速(rpm)的公式:n=299G/R内,其中:G为重力加速度9.8,R内(cm)为转子铝端环内半径,以此为参考,计算出合适的转速为1046r/min,在实际浇铸中发现,按此转速浇出的转子,下端环有抛空现象,后采用升速浇注法,一档转速为800r/min,,当倒入2/3铝液后,进行二挡提速,速度升高至1046r/min,浇铸出的转子合格。

2.4 转子性能分析

利用上述设备,按照上述工艺生产出的NEMA18-4P铸铝转子性能优秀,整机装配测试后,电机效率普遍提高2%~3%,取得了良好效果,达到了预期目的。对铝端环切割后发现,比压铸的铝端环致密度要更好,没有压铸时普遍产生的直径在∮1~∮2mm之间的小气孔,这也直观地印证了转子性能的优秀。

2.5 经济效益分析

以NEMA18-4P/2.2kW此型电机为例,一天按工作16小时,效率提升2.5%计算,一年可节约电能:2.2*16*2.5%*365=321度,电价按照0.8元/度计算,一年可节约电费:321*0.8=256.8元,经济效益显著。

3 结束语

从试制的NEMA18-4P铸铝转子结果看,无论从转子制造质量,还是整机运行性能,都是非常成功的。其离心铸造工艺参数选择及模具结构设计合理,工艺方法可行。经了解,与国内其它电机厂家的同类型电机相比,该转子装配后的电机运行效率都是最高的。用离心浇铸工艺生产的小型铸铝转子电机,大大降低了客户的后续使用费用,具有显著的社会效益和经济效果,值得推广应用。

参考文献

[1]张玉平.金属型离心铸造电机转子工艺的改进[J].铸造技术,1993(5):43-44.

[2]曾海军.转子离心铸铝工艺探讨[J].电机技术,1987(1):45-47.

作者简介:汪涛(1989-),男,汉族,浙江绍兴人,助理工程师,本科学历,毕业于长春工业大学,长期从事重力浇铸,压铸,离心浇铸等相关工作,现从事电机制造工艺,研究方向:材料成型,铸造。

上一篇:单片机在煤矿电气自动化控制技术中的应用分析 下一篇:变电站自动化系统及网络优化