浅谈大岗山电站拌和系统的运行

时间:2022-10-01 02:43:27

浅谈大岗山电站拌和系统的运行

【摘要】大岗山混凝土系统生产上的特点是工期持续时间长,生产的混凝土量大,混凝土月浇筑强度高,混凝土温控要求高,几乎全年需要生产预冷混凝土。通过对以往大型水电站拌和系统运行经验的学习,结合大岗山高线拌和系统运行的情况,对系统运行进行了优化整合,提高拌和系统生产效率,实现优质、高效生产的目标。

【关键词】拌和系统;运行;管理

1、概述

大岗山水电站坝址位于四川省大渡河中游雅安市石棉县挖角乡境内,上游与规划的硬梁包电站尾水相接,下游与龙头石电站水库相接,为大渡河干流规划的22个梯级的第14个梯级电站。大坝高线混凝土系统及风冷预冷系统位于大坝左岸下游约600m处的1135.00m高程附近,主要供应有温控要求的大坝、进水口以及压力管道上平段和斜井段混凝土。根据施工总进度安排,本系统承担混凝土供应总量约351万m3,需满足混凝土月高峰浇筑强度16.5万m3。预冷混凝土浇筑高峰期月平均强度约15.2万m3,出机口温度为7℃,混凝土生产能力为460m3/h,24小时制生产。选用二座各配置4×4.8m3自落式搅拌机的搅拌楼(HL380-4F4800L)。

2、系统构成和运行指标

大岗山水电站高线拌和系统由拌和系统、一次二次筛分系统、骨料输送系统、制冷系统、粉料输送系统、空压站等辅助设备组成。二座4*4.8m3拌和楼是目前国内自主生产的最大的拌和楼。

3、骨料系统运行

骨料运输系统战线长,设备多,点多面广。预冷工艺要求各种骨料同时进入料仓,保证料位高度,从而提高连续风冷效果。设计时四种料按比例混合给料,经筛分将混合料还原为四种料分别进入料仓。在实际生产中,由于生产混凝土多样性,各种骨料的用料量多少也不一样,可能有一种、二种或三种料需要补充其它料不需要等各种情况。因此,预冷仓顶的二次筛分难以保证分级后的逊径指标。解决的办法是采取控制逊径超标骨料的进量或及时更换筛网,以保证二次筛分后的骨料质量。生产上要求按统一操作信号进行作业。在设备维护方面推行点检制,做到定点、定法、定标、定期、定人。备品备件方面推行维修创新、替换创新,如在一阶筛2YKR30060型圆振动筛分机的绕性片上做出的替代创新,自制橡胶替换,运行获得了很好的改观,使绕性片的更换频率由每月一次变为半年以上一次。输送骨料时,及时跟踪变频器的频率,模索出一套行之有效的规律,既满足了生产需要又减少了筛分机、皮带机的运行时间。为了减小噪音,在皮带机头安装下料缓降器,让骨料在离皮带30cm高出缓冲后落下,减小了噪音的同时延长了皮带的使用寿命。

4、拌和楼运行

两座拌和楼有四条出料线,可以同时生产四种不同的级配,采用车辆识别调度功能,实现自动调度,均衡生产,降低了级配差错率。拌和楼是系统核心,要求精心操作、爱岗敬业。操作者严格按照实验室出具的配料单定称,认真落实贯彻每一道操作工序。操作员定期检查校验计量装置是关键,与质检员加强监视、分析发现计量误差超出运行范围,查找原因及时排除。在粉料的称量上,称量、卸料时,称量斗内会出现正负压的状态,及时消除正负压是保障超欠耗在误差范围内的根本。另外,需要定期检查卸料弧门磨损情况,防止边称量边泄露,产生粉料超耗隐患。确保出机口温度质量合乎要求的同时,及时与调度及制冷车间联系,合理开启冷风机,控制送冰量。

拌和楼内文明施工是个难点,主要受粉尘的影响。锦屏电站、向家坝电站的拌和楼上除尘原理与大岗山相似,基本上都是采用同一类型的除尘器,除尘效果差。除尘器的滤袋上的粉尘清除频繁,脉冲除尘作用不明显。溪洛渡采用了先进的除尘器,并将吸气口延伸到每一个称量口、卸料口,同时用透气材料封闭好称量口、卸料口,从源头做好降尘工作,在称量、卸料的时间内吸走了粉尘,确保了楼内良好的作业环境。

5、制冷系统运行

制冷系统全部选用螺杆机作为制冷主机。运行中它结构简单易损零件少,排温低,对湿压缩不敏感等一系特点表现的非常突出。运行中主要问题是油泵少量漏油和轴封磨损,经过维修并没有影响压缩机稳定运行。轴封根据使用渗漏情况随时修理更换。设备在运行中强化定时冲霜制度,在骨料冷却降温中取得了较明显的效果。螺杆压缩机选用的制冷操作人员必须是经过专业培训,考试合格者方能上岗,患有特殊疾病或精神情绪不稳定的不能上岗。机房内配备的各种防毒物品和消防器材必须放在便于取用的位置,每月对防毒面具、防护服、空气呼吸器精心二次检查,并做好各项生产,维护记录。为确保高温时蒸发器达到最佳效果,及时放油,排空,冲霜,消除冷凝器水垢。制造片冰方面,要求耙冰机的温度达到-5℃以下,同时要求冰库温度满足-10℃以下,保证冰库冷风机送出的冷风循环通畅。150钢丝送冰管高温时经常堵冰,经观察原因是管内有积水,采取在管路最低处安装一个快速接头,下班时排掉管内积水,减少了堵冰次数,提高了生产效率。

6、胶凝材料 空压机 外加剂车间运行

胶凝材料采用风力输送仓泵,输送时先将仓泵内的水泥雾化,然后打开输送阀即可。原材料的质量直接影响混凝土质量,必须对粉料进库时验明出厂合格证书,并按规定取样复试,做好储存工作,每批进料要求严格把关,做到车车监督,控制水泥、煤灰的进罐温度,时间顺序,遵循先到后用原则。所有原材料实行跟踪管理,建立健全各种材料的使用跟踪台账,各给材料设置状态标示牌,做好材料核销工作。

空压站配有七台空压机(40m3五台20m3两台)。运行期间,随时巡检各部位,确保无松动,曲轴箱中油压,油量符合要求,运行中勤巡视,电动机及机械部分出现异常响声和震动要及时停车,排除故障,每班应将冷却器及储气器内积水排放2~3次。

外加剂质量必须符合《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。外加剂使用须进行混凝土减水率、凝结时间、强度及坍落度损失等试验。各种添加剂应分类堆存,并挂有明显的标示牌,采用必要的措施防止添加剂受潮结块。配制时按照实验室提供的配比通知单进行,严禁擅自更改配比。经配制的添加剂溶液不允许有沉淀现象。

结束语

高效优质地生产是系统综合实力的体现,我们结合大岗山拌和系统特点,大胆探索,努力实践,不断完善系统的生产环节,提高了系统运行效率。

作者简介

胡志辉,1970,男,中国葛洲坝集团第一工程有限公司大岗山水电站大坝项目部,从事拌和系统的运行和管理。

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