浅谈洪一水电站主变低压侧隔离刀闸发热的原因及处理方法

时间:2022-09-18 11:26:01

浅谈洪一水电站主变低压侧隔离刀闸发热的原因及处理方法

摘要:随着电力系统的发展,发电容量的日益增加,一次设备的设计容量逐渐加大。为能通过更大的电流,设备体积也在不断增加,伴随着相应的问题也多起来,如发热点的多样性、设备的复杂性、检修难度的提高、新设备的掌握,这些问题都是电力行业一次设备检修不能避免的课题。本文简要介绍了洪一水电站取消主变低压侧隔离刀闸的原因及方法。

关键词:主变;隔离刀闸;取消;洪一水电站

1 前言

洪一水电站1#、2#发电机额定功率为40MW,额定机端电压10.5kV,额定机端电流为2587A,采用扩大单元接线,由主变升压至220kV,通过金洪线送至大金坪GIS母线,与大金坪发出的电力汇合通过220KV金石线送至500kV石棉变电站,并入四川电网,其中主变低压侧设有一组隔离刀闸9011G,采用四川威胜电气公司生产的旋转式隔离刀闸,型号为GN22-12/6300,额定电压12KV,额定电流6300A。至2009年05月投运以来,该刀闸暴露缺陷问题较多,经厂家多次处理仍然不能正常运行,严重影响了电站安全运行。基于该刀闸作用不大,更换后仍然多个故障点,经分析决定取消该刀闸。

2 变更原因及分析

2.1主变低压侧隔离刀闸9011G在运行期间存在和暴露的主要问题:

2.1.1分合闸操作困难,操作力矩大,给运行人员带来较大麻烦,有时甚至无法进行操作。

2.1.2因操作力矩大的缘故,操作机构固定销易在操作中脱落或断落,造成隔离刀闸不能操作。

2.1.3刀闸设计不合理,操作分合闸后动静触头接触电阻会增大,每次操作后均需要对磁锁板是否变形、压缩量进行调整等进行检查,该工作需要停下主变压器才能进行;动静触头运行过程中接触电阻会逐渐增大,发热严重,温度急剧升高,造成附属部件(止位桩、套管等)因发热而损坏。

以上问题经厂家到场进行处理多次仍不能解决,给运行监视和操作带来麻烦,对安全生产极为不利。

2.2发热故障案例

2.2.1故障案例一:2011年5月初,主变低压侧隔离刀闸触头示温片100℃变色,停电、打磨触头,收紧磁锁板调整螺栓后,投入运行后,温度正常。

2.2.2故障案例二:2011年10月22日,主变低压侧隔离刀闸操作后投运,发热较为严重,停电重新分合,清洗、打磨静触头,处理发热损坏的止位桩,收紧磁锁板螺栓后,关闭柜门不再操作隔离刀闸。投入运行后,温度正常。

2.2.3故障案例三:2011年10月27日,主变低压侧隔离刀闸在未操作情况下又出现温度上涨的趋势,已上涨至95℃。

从2009年5月该刀闸投运以来,多次出现温度过高情况,全停电年检、预试期间,厂家曾多次处理,效果不好,有极大的安全隐患,同时影响发电量。

2.3发热故障原因分析

此刀闸产品与传统结构产品不同之处在于:采用了合闸-接触两步动作原理即主轴转动的前800位移为合闸过程,用于转动动触头,使之从开断极限位置运动到合闸极限位置。动触头转动后100为锁紧行程,用于锁紧装置动作,顶杆向外推出,磁锁板起杠杆作用,将杠杆的推力放大约5.5倍后,将动静触头压紧。分析发热原因如下:

2.3.1正常运行时,动静触头连接,但动触头固定杆存在导流现象。因为在此时,固定杆中部一直靠在静触头上的解锁止位桩上,与静触头连接,形成导流回路,对设备的正常运行极为不利。

2.3.2在正常操作隔离刀闸后,因磁锁板被顶杆推出,通过杠杆原理,磁锁板将顶杆的力放大5.5倍后,产生很大的力加于动触头接触位置。此时的磁锁板将长期在运行位置承受此力量,容易造成磁锁板的金属疲劳,形成变形,使压力降低,导致发热量增加。

2.3.3运行中受振动、松动、氧化、老化等情况影响,操作把手在隔离刀闸的锁紧行程变位,导致操作把手在隔离刀闸的锁紧行程未完全接触好,接触电阻明显增大。通过大电流,必然导致发热。发热量增加又导致接触电阻增大,形成恶性循环,温度越来越高,造成触头氧化变色,甚至触头间导电部分粘连。由于主回路导流不畅,会导致动触头固定连杆通过部分电流,造成发热。因为是铁结构,又是不固定连接,发热会在此处体现得相当明显。温度越来越高,最终将动触头固定连杆烧断,动触头间隙进一步增大,温度继续上升,最终因高温作用,动触头固定装置被烧断,导致动触头脱落,隔离刀闸烧毁。

3 变更方案

3.1 方案一:仍采用该隔离刀闸,通过对磁锁板加焊横板条,定期打磨检查触头等方式,意义不大,后期监视、维护工作量大,决定不采用。

3.2 方案二:更换进口ABB或西门子公司生产的户内式高压隔离开关,减少了故障机率,但流过电流较大,约5200A,导致隔离刀闸过热的可能性也较大,同样存在一个故障点,并且进口产品不符合开关柜尺寸要求,决定不采用。

3.3 方案三:拆除该隔离刀闸,直接用优质铜母排将上、下端连成一体。经会议讨论、分析决定采用此方案。并利用2012年全停电年检、预试期间,实施改造:

3.3.1 拆除9011G

现场安全措施做好后,采用2吨手动葫芦挂于屏柜顶端自做的吊点,松开隔离刀闸上、下端连接螺栓,缓慢移出屏柜。

3.3.2 加工制作铜排

根据铜排载流量=排宽(mm)*厚度系数

厚度系数为:母排12厚时为20,10厚时为18;双层铜排=1.56-1.58单层铜排;机组额定定子电流为2587A,经计算选择宽为120毫米、厚为12毫米的优质铜排,每相双层并列安装,螺栓采用M16×80螺栓16套。对加工制作好的铜排,对铜排两端进行烫锡,最后涮上相色绝缘漆。如下图:

3.3.3 直连母排上、下端

采用加工好后的铜排,进行装设工作,紧固各连接螺栓,使用5道塞尺检查接触面通过量不超过三分之一,如接触面不符合要求,应重新加工铜排。

3.3.4 相关试验

(1)、进行了耐压3万伏持续1分钟的试验,未发现闪络、击穿和绝缘破损现象;

(2)、测试了三相回路电阻其大小为8微欧,满足标准要求;

(3)、在投运带负荷后,监测各连接部位的温度情况,以验证接触良好,防止接触不好而发热。

3.3.5 修改电气主接线图

(1)、全面修改各图册内电气主接线图,并将修改后图册、变更台账记录报公司备案,并报省电力公司备案。

(2)、修改监控画面,使省调和电站按变更后的电气主接线监视画面运行。

4 取消主变低压侧隔离刀闸9011G后的影响

4.1 对系统的影响

4.1.1运行操作方面

(1)由于取消9011G后,机组黑启动带厂用电时,需要与主变压器一起进行零起升压,因此,机组黑启动前,须先拉开主变高压侧断路器251DL及隔离刀闸2516G,防止对系统送电。

(2)由于减少了9011G分、合的遥信量,须与调度自动化处联系变更事宜,明确9011G分、合的遥信信号不再上送。

4.1.2 系统安全方面

(1)不变更柜内电流互感器与接线,不变更测量元件的配置,因此,对系统继电保护无影响;

(2)不变更屏柜电磁锁,必须要屏柜内不带电和屏柜操作把手置“检修态”同时满足时,才能打开柜门,因此,对高压开关柜五防闭锁无影响。

4.2 对电站的影响

4.2.1 对黑启动的影响

(1)机组黑启动须先拉开主变高压侧断路器251DL及隔离刀闸2516G,增加了申请与操作步骤。

(2)机组黑启动需采用带主变零起升压,与以前直接建压至额定相比,增加了操作时间。

(3)涉及机组黑启动的方案、预案变更,需重新修订。

4.2.2 对厂用系统的影响

在单机孤网运行带厂用电时,需要先拉开主变高压侧断路器251DL及隔离刀闸2516G,增加操作步骤且必须对主变充电,与之前相比扩大了带电范围,要求在该运行方式下主变不能有影响送电的工作。

5 改造后的效果

取消主变低压侧隔离刀闸用铜排直连代替后,通过3个月的重点监视,不同负荷状态下测得最高点温度,与取消隔离刀闸前相比温度大大降低,已达到预期目的。

6 结束语

通过优质铜排代替隔离刀闸经过长时间的运行监视,已充分证明用铜排代替隔离刀闸是完全可行的,同时运行人员在布置安全措施或进行倒闸操作时,能省去大量时间来操作9011G,提高工作效率。通过此次改造消除了主变低压侧隔离刀闸的安全隐患,有效地确保了10kV系统的长期、安全运行。

作者简介:

1. 刘宇,男,四川彭州人,助理工程师,四川松林河流域开发有限公司发电部值长,从事运维工作7年。

2. 赵鸿文,男,四川乐山人,变电检修技师,四川松林河流域开发有限公司发电部维护班长,从事水电站电气设备检修维护工作十七年。

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