棒线厂第一作业区3#轧机电机扩容改造

时间:2022-09-16 09:25:49

棒线厂第一作业区3#轧机电机扩容改造

摘 要:棒线厂第一作业区在经过几年的生产和不断的技术改造后,产能得到了有效释放,生产也逐步顺行。其中3H轧机电气系统的扩容改造,解决了因电机过负荷而引发的轧钢事故,满足了日益紧张的生产需求。

关键词:电机 过负荷 扩容 改造

中图分类号:TM922 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)06(c)-0122-01

80万吨棒材生产线于2004年4月建成并投入试生产,主要产品为:Φ12~40 mm热轧带肋钢筋,采用18架连轧机,全线采用平立交替布置的短应力轧机,针对不同的品种进行配辊轧制。随着生产任务的增加,设备上暴露出了一些问题,有些设备已经制约了产能的进一步提高,其中3H轧机电机在设计选型时对电机功率估算过于保守,随着产能的逐步释放,使得电机长时间处于过负荷状态,造成了轧机运行的不稳定以及轧机堆钢事故时常发生。为了使3H轧机能适应当前的生产需要,作业区对3H电机进行了扩容改造。

1 改造前存在的主要问题及原因分析

1.1 电机维护困难

正常轧制中3H轧机电机的轧制电流基本在90%~100%之间,电机处于满负荷工作状态,当开轧温度低于1050 ℃时,由于轧制负荷的增加,轧制电流接近120%,达到了直流传动装置的极限能力(调节范围最大值),电机超负荷运转。由于经常过负荷运行对电机带来了如换向器表面温度过高,碳刷跳火灼伤换向器等一系列问题,电机的更换周期由原来的6个月更换保养维护一次,提前到一个月更换保养维护一次,对换向器的清洗维护工作由原来的6天一次缩短到了一天1次,并且效果不好。

1.2 电机运行不稳定并导致堆钢

例如:轧制φ36 mm品种3H跳闸。班中轧机操作工反映,3H电机电流不稳定,时常会升到130%,检查传动装置无故障报警。询问操作工得知:接班后,将轧制出口速度由6.5 m/s提升至7 m/s。调看电机电流趋势图,在未提速前,3H电机电流在90%~95%之间,提速后电流波动较大。可以判断因为轧制速度提升造成3H电机处于过负荷运行状态,导致跳闸。

轧制φ28 mm品种,轧制出口速度11 m/s、发生轧制堆钢事故。调看当时轧制参数和3H电机的历史电流趋势图,发现3H电机电流达到150%,到加热炉了解后,得知当时因入炉的冷坯较多,钢温只有1030 ℃左右,因为开轧温度过低,导致3H电机轧制时负荷增加导致跳闸。

1.3 电机负荷分析

电机的负荷与轧机的负荷是相对应的,两者通过减速机相连,当轧机负荷增加时,电机的负荷也就跟着增加。我们通过电机的功率公式P=UI,(P为电功率,U为电压,I为电流)可以看出当P增加后,在U不变的情况下I会跟着P的增大而增大,所以我们可以通过分析轧机的负荷变动来解释电机的负荷变化。

在实际生产中,通过对粗轧机电流的监控记录,发现3H电机在几个品种里所承担的负荷比其它机架都大,基本都接近或超过100%。对3H过负荷的问题,通过对3H电机进行扩容可以得到整改。

2 具体改造实施

因需要扩大电机的容量,传动柜、电缆也根据需要进行相应的扩容,具体改造分为电机部分、传动柜部分、电缆部分。下面是各个部分的改造实施具体办法。

2.1 电机部分

经过工艺方面核算,550 kW的电机就能满足现在的生产需要,但考虑到如果采用550 kW的直流电机,需要订购两台电机(其中一台备用),两台空-水冷却器(其中一台备用),若采用650 kW的直流电机,只需增订一台机,一台空-水冷却器,因为目前轧线上,4 V、5 H、6 V、7 H、8 V均使用的是650KW的电机,这样有利设备的日常维护,备件通用互换性好,有利于设备管理维护,大大减少了改造的成本,节约了备件成本,还为今后产能的释放预留了一定的负荷空间。因此决定电机由原来功率463 kW(Z450-4B、P=463 kW、n=496-1230 r/min、DC660V)的电机扩容为功率为650 kW的电机(Z500-4B、P=650 kW、n=550-1200 r/min、DC660V)的电机。

2.2 传动柜部分

因采用现在在用台套型号的电机,传动柜不需要重新设计,只需要套用已有设备的设计,原来采用的是6KDV31150Q4G40C1,功率463 kW,电流750A,电压DC660,励磁27/DC220v。现在套用4-8架的传动装置:6KD V31500Q4G40C1,功率650 kW,电流1050 A,电压DC660,励磁30/DC220v,均是使用现已有成套备件安装。

2.3 电缆部分

由于电机功率扩大,电缆载流量也发生变化。电缆型号需要重新确定。基于电缆的参数(温升、电压损失、机械强度、载流量)及选用原则计算。根据负荷及现场实际情况将原来有电缆更换为ZR-FF1KV 240 mm2。这里就电缆的选型加以计算。

电缆核算公式如下:S=IL/54.4×U`(铜线)

式中:I为导线中通过的最大电流(A);L为导线的长度(M);

U`为允许的电源降(V);S为导线的截面积(mm2)

3 改造后运行效果

2008年1月,利用年终检修机会对3H电机进行了扩容改造,改造后电机具体运行参数如表1。

通过表1的比较,电机在扩容前后的电流有了明显的变化,电机的负荷基本在中间值范围,自改造以来,通过几个月的运行,没有出现过因电机过负荷而导致的堆钢事故,现在轧制各个品种的过程中,3H电机的电流都比较平稳,在30%~60%之间,电机运行稳定。

4 结语

改造前因3H电机过负荷的问题,工艺方面为了减小3H电机的负荷,对料型进行了调整,这样只是轻微的减小了3H机架的负荷,效果不是很好。电机扩容改造后,3H机架能够按标准来控制料型,这样很大程度的减小轧机调整工的工作量。轧机操作方面,改造后3H轧机运行因负荷稳定,速度控制上更加的平稳、可靠。

参考文献

[1] 乔长君,王洪明.实用维修电工手册[M].北京:化学工业出版社,2007.

[2] 孟延军.轧钢基础知识[M].北京:冶金工业出版社,2005.

上一篇:浅谈局部通风机供电系统的改进 下一篇:浅谈选矿机械设备的使用、维护和管理