浅谈公司近年来几个节能措施及技术改造项目

时间:2022-09-11 08:56:52

浅谈公司近年来几个节能措施及技术改造项目

摘要:面对市场竞争的日益白热化,为实施国家提出的“节能减排”和“清洁生产”的要求,公司通过合理化的建议的方式,在本部门内实施了空调系统控温控湿适当微调、CDA热回收和液氮汽化冷量的回收等措施,收到了较好的节能效果。

关键词:含湿量;比热;热/冷回收

引言

福建福顺微电子有限公司是一家4-6英寸集成电路芯片制造高科技企业,生产芯片大量应用于视频、音频、消费类电子产品和计算机等领域。公司在生产领域重视实施可持续发展战略,而且在环境保护方面始终坚持“源头控制、节能降耗、持续发展”的理念。近年来,不断了围绕着节能、清洁生产,开展了许多卓有成效的节能措施及技术改造项目。以下列举部分项目供参考。

1、洁净厂房环境温湿度和新风量控制

某工艺车间某区域为全新风+室内内循环(FUU+干盘管)系统,其温湿度控制标准为:温度22±2℃,湿度45±10%。为了节约能耗,拟将该区域的温、湿度中心控制点进行调整,既保证工艺条件能满足要求,又实现了节能降耗的目的。

1.1、秋冬季相对气候含湿量低干燥时,湿度降5%设定控制(原22℃,45RH%,调整为22℃,50RH%),可实现日节约电量1039.44kw.h。具体分析计算表如下:

1.2、同上表,春夏相对气候含湿量高时,湿度升5%设定(原22℃,45RH%,调整为22℃,50RH%;D=0.84 g/kg),将节约冷量43.31kw。按照冷冻机能效比平均4.5计算,日节约电量约为240kw.h。

1.3、同上表,根据季节的变换,温度升降1℃控制(即,1、加热设定降1℃,原22℃,改为21℃;2、降温设定加1℃,原22℃,改为23℃),焓差的变化,同样达到节能的目的。如,冬季降1℃控制,利用电加热方式系统,可节约能耗约1000kw.h。

1.4、在满足工艺条件的情况下减少工艺外排的排风量和将温升≤3℃普通排热型排风改为直接排至空调内循环系统中,以减少总的新风处理量实现节约能耗。

2、液氮汽化系统冷量回收

公司氮气系统采用的液氮+现场制氮方式,日用液氮24吨左右。公司原各工艺循环水系统(PCW)换热方式为:板式换热器+冷侧:7℃冷冻水+热侧:工艺循环水。根据液氮汽化吸热的原理,将其中一个工艺循环冷却水系统(约20m3/h,闭式循环)通过系统改造,将车间回来的25℃回水引至汽化器顶部,水通过汽化器翅片(通过多个喷淋头均布喷淋的方式,实现了全热回收),水温降至20℃左右。即将原闭式系统改为开式循环,利用液氮汽化器替代换热器,做到冷冻水的零消耗,实现能耗节约。具体分析计算表如下:

3、干燥压缩空气系统(CDA)的热回收

公司CDA系统采用是阿特拉斯GA110风冷压空设备,电功率为110kw。通过改造,在系统中增加1个阿特拉斯ERG-5F GA90 GA110换热器和增加1套回收热水循环系统,即实现将空压设备系统高温油路系统的热量转化为6m3/h高温60~70℃左右的循环热水。高温热水主要应用在:1、某工艺车间局部区域全新风送风的局部风管型电加热,改为高温热水型盘管,实现节约能耗20~25kw.h;2、将高温热水作为秋冬季电极加湿器(和喷淋加湿)的补充水,大大的减少了加湿的能耗。说明:正常秋冬季外界汽化干燥时,工艺车间对湿度的要求比较高(≥40%),需开启电极加湿或喷淋加湿,作为补充水位近期室外温度的地表水温。而改用回收热水,将直接使得加湿器的补水温度在70℃左右;3、作为女生宿舍(离回收系统约150米左右)的员工生活热水供应。

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