阳煤集团发供电分公司第三热电厂4#炉水冷壁爆管原因分析

时间:2022-07-07 01:47:45

阳煤集团发供电分公司第三热电厂4#炉水冷壁爆管原因分析

摘要:文章通过对阳煤集团发供电分公司第三热电厂4#炉水冷壁爆管进行宏观分析、化学成分分析、机械性能试验及金相试验,认定此次水冷壁爆管主要是由碱腐蚀造成的。

关键词:水冷壁;爆管;机械性能;金相试验

中图分类号:TK229 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)32-0113-02

1 概述

阳煤集团发供电分公司第三热电厂4#锅炉系济南锅炉厂生产的YG270/9.8-1型汽包炉。主要参数为:额定蒸发量:270t/h;主汽压力9.8MPa;主汽温度540℃。

4#炉自2006年11月投入运行,截至本次爆管累计运行约2.6万小时。自投产运行以来,4#锅炉水冷壁曾发生过三次爆管,爆管位置基本都在锅炉标高17~24m之间,且爆口位置均在向火面。本次爆管位置为从后向前数第27排。水冷壁管材质为20G,规格为Φ60×5mm,电厂在进行宏观分析后,又委托电科院对水冷壁取样进行试验分析,以确定爆管原因,并采取相应措施。

2 分析以及试验情况

2.1 宏观形貌分析

爆口沿水冷壁管纵向开裂,爆口长约210mm,爆口张开较小,最大为23mm,管壁减薄不多,爆口断面粗糙不平,有一层较厚的氧化皮,无明显的塑性变形,呈典型脆性断口特征。爆口处管径无明显胀粗,爆口尖端内壁上有许多大小不等、连接成片的腐蚀坑。腐蚀坑为圆形,最深约为1mm。内部未见明显的腐蚀产物。爆口附近管子向火面内壁也有少量的腐蚀坑。在管子背火面内壁未发现有明显的腐蚀。在管子内壁有拉拔留下的沟槽。

2.2 化学成分分析

委托电科院在水冷壁爆管上取样进行化学成分分析,分析结果如下表1:

从试验结果可知材料的化学成分满足GB5310-2008标准的要求。

2.3 机械性能试验

电科院在水冷壁管爆管附近取样,加工成条状试样,按GB/T228-2002标准进行拉伸试验,其结果如下表2:

从机械性能的试验结果可看出除一个试样的抗拉强度略高于GB5310-2008的标准要求,一个试样的延伸率低于GB5310-2008的标准要求,其他试样的性能指标满足GB5310-2008的标准要求。

2.4 金相试验

电科院在水冷壁管爆口处、爆口对面及远离爆口处取样进行金相试验,发现爆口尖端有许多从沿爆口向内发展的沿晶裂纹。并且在爆口尖端及紧靠爆口内壁有许多由内壁向内发展的沿晶裂纹,在爆口尖端外壁有氧化皮。爆口处的金相组织为铁素

体+珠光体,珠光体球化1级,在靠近内壁处珠光体呈带状分布。在管子向火面内壁有腐蚀坑存在,深度约1mm,腐蚀坑周围的金相组织为铁素体+珠

光体。

在爆口对面以及远离爆口处的金相组织均为铁素体+珠光体,珠光体球化1级,在靠近内壁处珠光体呈带状分布,在管子内、外壁处均有一层较薄的氧化皮,管子内、外壁有少量脱碳。在管子向火面内壁有腐蚀坑存在,腐蚀坑周围的金相组织为铁素体+珠光体,珠光体球化1级。

3 结果分析

(1)爆口狭长,无明显的塑性变形现象,爆口断面粗糙不平,管壁减薄不多,呈脆性断口特征。沿爆口内壁有成串的腐蚀坑,且仅在爆口附近的向火面有腐蚀坑存在。腐蚀坑形态及分布属于碱腐蚀。

(2)管子爆口处的金相组织正常,未发现有过热。材料的化学成分满足GB5310-2008标准的

要求。

(3)电厂化学水质正常。炉水加磷酸三钠处理,pH值控制在9~10之间。保证炉水呈微碱性。磷酸三钠水解后可生成氢氧化钠,对于碳钢水冷壁管,在氢氧化钠浓度较低时,它在钢的表面会生成一层保护性的盐膜。但当氢氧化钠的浓度较高时,盐膜的保护作用就会减小或消失。在一定温度作用下,钢中的铁会以铁酸盐的形式进入溶液中,使水冷壁管受到腐蚀。

(4)爆管发生在锅炉标高17~24m之间,是锅炉热负荷较高的区域,为水汽蒸发区,极易造成炉水浓缩。形成高浓度的磷酸盐混合物,附着在金属管壁上,与其他沉积物反应,使管子内壁结垢,在结垢或管子表面有缺陷的局部区域就形成氢氧化钠浓缩。该现象一旦出现会在向火面连续扩散,形成高温碱腐蚀,并在一个区域形成腐蚀坑。

(5)在管子内壁拉拔留下的沟槽尖角处会产生应力集中,在此区域也会形成氢氧化钠浓缩,当氢氧化钠浓度达到一定量时,在应力高的区域会产生应力腐蚀,产生沿晶界的裂纹。最终导致水冷壁管在腐蚀坑连片区域发生脆性爆破。

4 结论及建议

(1)水冷壁爆管是由于碱腐蚀造成的。

(2)建议定期割管检查水冷壁的结垢和腐蚀情况。

(3)按相关标准要求定期检验。

作者简介:刘海亭(1971-),男,河北井陉人,阳煤集团发供电分公司热能动力工程师。

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