浅谈220t/h锅炉低温段省煤器改造

时间:2022-10-18 04:10:40

浅谈220t/h锅炉低温段省煤器改造

摘要:本文介绍了中国华电集团哈尔滨发电有限公司(以下简称哈发公司)#2锅炉低温段省煤器改造方案的论证,以及改造过程中必须注意的技术要点,为同类型锅炉低温段省煤器改造提供了建议。

Abstract: This paper introduces Harbin, China Huadian Power Company Limited (hereinafter referred to as the Hafa Corporation) # 2 boiler low-temperature economizer demonstration of rehabilitation programs, and the technical points should be paid attention to in transformation process, which provide recommendations for the same type of low-temperature boiler low-temperature economizer .

关键词:锅炉;省煤器;翻身改造

Key words: boiler ; economizer; transformation

中图分类号:TH16 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)36-0223-01

1低温段省煤器改造的方案论证

低温省煤器是锅炉的重要组成部分,是锅炉的“四管”受热面之一,一旦发生故障将直接导致停炉,对电厂运营的经济性和参与市场竞争能力都将产生直接影响。尤其是冬季,由于哈发公司机组是城市供热机组,一旦事故停运必将造成比较恶劣的社会影响,因此项目改造势在必行,拟提出三个改造方案,分别如下:

方案一:低温省煤器管屏全部更换成新管屏。此方案实施后,能够更有效的延长设备的使用寿命,设备稳定性更好,但是技改费用较大,经测算设备费用、材料费用、人工及安装费用等各项费用大约120万元左右。由于受年度技改资金限制,此方案的实施有很大困难。

方案二:低温省煤器管屏中局部磨损严重的管段更换成新管。此方案仅对低省管屏进行局部检修,管屏不解体落地,最节约资金,但是由于磨损较严重,尚未超标的管屏将会继续磨损,且对磨损超标的管屏的检查要求极其严格,在检查过程中一旦有遗漏,将成为影响锅炉安全运行的重大隐患。

方案三:低温省煤器“翻身”改造。此方案将使低省管屏全部解体落地,能够做到对受热面管屏进行全面细致的检查,同时又能节约大量的技改费用,还能够达到低省管屏全部更换成新管屏的效果。并且低温段省煤器“翻身”改造技术具备以下三点优势:

①低温省煤器只在管屏迎风面存在磨损现象,管屏背风面基本未磨损,绝大多数管屏壁厚测量值不低于3.5mm,管壁也不存在低温腐蚀现象,“翻身”后完全满足强度要求。②充分利用现有的旧管屏,更换磨损严重超标的管段,严格按《锅炉检修工艺规程》进行配管、处理管口、氩弧焊接、无损检测等,并通过锅炉水压试验检验合格,充分体现了“修旧利废”的节约原则。③技改费用低。只需进少量槽钢、角铁、焊接、保温材料等,加上人工费用,整个工程总费用只需20万元左右。

通过以上论证,可见#2炉低温省煤器实施“翻身”改造的技术方案为省煤器改造的最优方案。

2低温省煤器翻身改造技术要点

2.1 “翻身”改造技术中管屏标准的确定。

按《锅炉检修规程》规定并结合以往的检修经验,确定管屏标准为:

①每屏只更换壁厚低于3mm及以下的磨损管段。②每屏更换的管段不超过三处,以控制每屏新增焊口量。③每屏迎风面上部的两根管及穿墙部位的穿墙管均扣防磨盖板。④为保证管屏的整齐,不发生错列现象,可适量增装管卡。

2.2 “翻身”改造技术中管屏的选取原则。

为保证所选管屏的质量,管屏的选取由专人负责,并经两道工序。首先,由专责人进行摸管检查,进行粗选,严重磨损管段超过3处的管屏应淘汰,采用新管屏。粗选后,符合换管条件的管屏再由技术员进行复选,再次筛查、测厚,并确定更换管段。对磨损管段进行局部更换,并经金属人员检测合格后,才能成为合格的“翻身”管屏。

2.3 焊口的质量保证措施。

由于本次技改的焊口量较大,总计多达近800个焊口,如何确保焊口的质量是#2炉低温省煤器技改效果好坏的重点。为此,我们特制定了以下措施:

①对选定的合格“翻身”管屏用压缩空气进行吹管,消除管屏内的残存水分,以免影响焊接质量。②工作中严格执行ISO9000的各项标准。管屏的打口、对口严格按《锅炉检修规程》的质量标准执行。③焊口采用全氩弧的焊接方法。每天施工结束后,生产部金属检测人员立即对当天焊口进行探伤检测,第二天开工前将检测结果交施工人员,首先对不合格的焊口进行返修。返修次数不超过三次,超过三次必须更换新管,直到检测合格。④其它技术保证。为保证工程质量,我们将每道工序的责任都落实到人,摸管、对口、焊口等均由专人负责,并逐项进行记录。

3结论

3.1 省煤器“翻身”改造是治理省煤器管屏磨损,防止省煤气发生“漏泄”事故的有效手段,保障了机组的安全稳定和经济运行。

3.2 省煤器“翻身”改造后,能最大限度地延长省煤器的使用寿命,确保机组长周期连续运行,使抢修维护量大幅度减少,减轻了职工的劳动强度。

3.3 同省煤器整体更换相比,省煤器“翻身”改造工程造价低,仅为整体更换工程造价的1/5左右,既节约了资金,又起到了设备治理的效果,更体现了电厂“修旧利废”的循环经济产业政策。

4建议

通过本次技改,我们总结了以下经验以供同类型锅炉改造借鉴:

①从焊口数量考虑,要控制焊口数量,根据资金情况适当多采购新管屏,减少焊口量,增强机组投产后的运行安全性。②从防磨治理角度考虑,应该对易磨损部位管屏以及弯头部位增加防磨盖板,如:迎风面上部的两根管子,穿墙部位的管子,所有的弯头部位,全部扣防磨盖板;此外多装设导流板、护帘等防磨设施;考虑烟尘受离心力影响,对炉后侧受热面管屏的防磨要重点关注。③从工艺上,管屏节距调整上尚需加强,可制作简易梳型卡调整管屏节距,防止由于管屏不均匀,形成“烟道走廊”,造成管屏磨损现象。④从工程进度方面,可以制作模版,统一管屏尺寸,加快施工进度。⑤工程结束后做锅炉正压查漏风试验,加强设备漏风治理。

参考文献:

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