童亭煤矿1095工作面瓦斯抽采效果分析

时间:2022-09-29 01:46:53

童亭煤矿1095工作面瓦斯抽采效果分析

【摘 要】以童亭矿1095工作面为研究对象,针对工作面上隅角瓦斯较大的问题,通过理论分析与现场实测的手段,分析了工作面瓦斯来源及瓦斯赋存规律,研究了钻孔抽放方法,在此基础上确立并优化了高位钻孔参数,实施了高位钻孔瓦斯抽放技术措施,有效地解决了工作面上隅角瓦斯超限问题,保证了工作面的安全生产;并且提出了高位钻孔在实际抽放过程中存在的问题及解决对策,为高位钻孔瓦斯抽放技术的广泛应用打下了基础。

【关键词】上隅角瓦斯,高位钻孔,抽放

1 概况

童亭煤矿1989年投产矿井核定生产能力为180万吨,2011年产量为168.88万吨。矿井分为大井侧和陈楼块段两部分,大井侧布置一个主井、付井和一个回风井,陈楼块段为一个进风井和一个回风井。大井侧现主采7、8、10煤层,陈楼块段现主采10煤层。

1095工作面走向长度1540m,倾斜宽度165m,机、风巷标高-374~-415m,1095工作面为109采区首采面, 10煤层上部8煤层距本煤层间距为80m,不会影响到本煤层瓦斯涌出,瓦斯涌出主要为本煤层回采瓦斯涌出。1095工作面煤层瓦斯含量5.64m3/t,工作面绝对瓦斯涌出量11.4m3/min,相对瓦斯涌出量4.68m3/t。

2 工作面瓦斯治理方案

由于工作面掘进期间瓦斯涌出相对较大,1095工作面回采前采用顺层钻孔进行预抽煤层瓦斯,回采期间采用高位钻孔抽放方法进行瓦斯抽放,用以解决工作面上隅角的瓦斯问题。

2.1 顺层钻孔

1095工作面回采前采用顺层钻孔进行预抽煤层瓦斯,从机、风巷施工顺层钻孔,钻孔开孔与终孔间距为10m,钻孔设计深度80m,顺层钻孔预抽时间不得少于3个月,在钻孔内瓦斯浓度低于1%时,每20m留设1个钻孔进行注水。钻孔封孔长度不小于10m,封孔管采用Φ63mmPE管,注浆封孔。钻孔采用2.5寸钢丝软管8吋抽放主管路连接,8吋抽放主管路每隔30m安设1个三通。瓦斯抽放干管的分支内设置全通隔离阀以便维修和支管拆除延伸;顺层抽放管路上应留有瓦斯浓度观测口,以便顺层钻孔抽放参数的测试。

2.2 高位钻孔

1095工作面设计10个高位钻场,在回采时在风巷距切眼200m施工1个高位钻场,以后每隔150-180m左右施工一个高位钻场,高位钻场布置在工作面的煤层顶板中,每个钻场布置8个抽放钻孔,钻孔采取“四高四低”的布置方式,孔径Φ94mm,钻孔终孔间距为5m,低位孔孔深180-200m,高位孔孔深100m,终孔高度位于煤层顶板上20-25米的范围内,下一个钻场钻孔压茬上一个钻场钻孔30m。钻孔开孔煤孔封孔长度不小于10m,岩孔不少于6m,封孔管采用Φ89mm岩心管,注浆封孔。

2.3优化方案

1095工作面高位钻场钻孔采取“四高四低”的布置方式,与上一钻场压茬距离为30m,结合实际抽放效果和剖面图分析,工作面推至接近高位钻孔终孔点位置和钻场过渡前位置,抽采浓度较低,钻孔终孔位置距离冒落带较近。由于前期钻场已经施工,工作面自6#高位钻场开始优化了钻孔的布置方式,采用“三高三低两中位”的布置,并钻场之间压茬距离增加到40m。

下面为4#高位钻场和6#高位钻场钻孔设计对比图

3 工作面瓦斯抽放效果分析

以1095工作面4# 高位钻场和6#高位钻场过渡期间实际瓦斯抽放浓度、瓦斯纯流量等抽放参数对比来分析。

从瓦斯抽放曲线图中可以看出,瓦斯抽放浓度平均为6.5%左右,抽采纯流量平均为3%,此时的1095工作面绝对瓦斯涌出量为:

绝对瓦斯涌出量=抽放量+风排瓦斯量

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