浅谈棚顶抹灰质量的原因分析及施工对策

时间:2022-09-06 07:46:45

浅谈棚顶抹灰质量的原因分析及施工对策

一、前言

根据对施工现场的调查,在施工过程中,棚顶抹灰质量控制是公认的建筑施工中最难解决的问题之一。这些质量问题不但影响棚顶的使用期限,而且影响影响美观。因此,如何解决这种常见的棚顶抹灰所引起的质量现象,是所有施工者都不可忽视的问题。我们通过一次QC小组的活动,对这种质量问题的成因、现状情况进行了综合的调查,找出了原因,确定了目标,制定对策、采取了相应的施工措施,在确保抹灰质量方面达到了良好的结果。

二、原因分析

1、成因调查

通过对某一在建工程的调查发现,在对棚顶质量问题进行测评,发现引起这种质量问题的原因主要有:天花板抹灰阴阳角不平直、不方正,平整度不平,面层麻面起沙,开裂等问题。经过三次现场检查,检验合格率分别只达到60%、70%、66.7%。(平均合格率只达到65.6%),未能达到规范80%及以上的要求。(见下表1、2、3)

天花板抹灰质量检查表 表1

序号

检查项目

允许

偏差

检查记录

1

阴角平直

4L

6

8

5

5

5

5

6

3

7

4

2

阴角方正

4L

4

4

4

3

4

4

5

5

4

4

3

平整度

4L

4

3

3

4

4

4

3

5

5

2

共检查

30点

合格

18点

合格率

60.0%

天花板抹灰质量检查表 表2

序号

检查项目

允许

偏差

检查记录

1

阴角平直

4L

4

5

3

5

6

5

7

5

5

6

2

阴角方正

4L

3

2

4

3

3

4

4

4

5

3

3

平整度

4L

4

4

3

2

4

4

3

3

4

2

共检查

30点

合格

21点

合格率

70.0%

天花板抹灰质量检查表 表3

序号

检查项目

允许

偏差

检查记录

1

阴角平直

4L

5

5

6

4

5

5

4

6

5

5

2

阴角方正

4L

4

3

3

6

4

3

4

3

2

2

3

平整度

4L

3

2

3

4

4

3

4

4

5

4

共检查

30点

合格

20点

合格率

66.7%

2、现状调查

我们对之前天花板抹灰质量进行测评中发现(见一、二、三表),经过调查分析和论证,归纳出34个不合格问题点(见下表)

影响天花板抹灰工程一次验收合格率问题调查统计表 表四 序号

不合格项目

频数(点)

累计频数(点)

累计百分比

1

阴角不平直

24

24

71%

2

阴角不方正

4

28

82%

3

平整度差

3

31

91%

4

表面麻面

2

33

97%

5

表面裂缝

1

34

100%

合计

34

/

/

根据以上调查统计表,绘制出影响天花板抹灰质量不合格项目排列图

频数(点) 累计百分比%

A B C D E

不合格项目

A: 阴角不平直 B: 阴角不方正C: 平整度差 D: 表面麻面 E: 表面裂缝

图一:影响天花板抹灰质量不合格项排列图

3、确定目标 (1)、目标制定

经过小组全体人员的认真分析及测算,我们本次活动的目标是将天花板抹灰工程一次验收合格率提高到80%。

实施前 目标值

图二:现状目标图 (2)、目标可行性分析

1、测算分析:由现状调查的统计得出,天花板抹灰阴角不平直的问题点占71%,若解决这个问题的75%,天花板抹灰工程一次验收合格的通过率就提高到71%×75%(100%-65.6%)=18.3%。按理论计算天花板抹灰工程一次验收合格率可提高到65.6%+18.3%=83.9%。

2、水平对比:根据以往的施工经验和现场的施工情况,天花板抹灰工程一次验收合格率可达到88%。

3、员工素质:大部分小组成员有丰富的QC活动经验,在天花板抹灰施工方面具有较高的技术水平以及现场管理经验。

4、原因分析

针对棚顶施工质量的问题,小组全体成员进行了研究、分析、论证,从各个方面查找影响因素,从人、料、法、环、等几个方面进行原因分析,因果图如下(图三)

一般模板重复多次使用

锯片安装不平衡 夹板变形、烂角、烂边、脱皮

锯木机质量差 模板质量差 培训考核不到位

模板锯不整齐 结构质量差 工人基本技能差

锯片旧、脱齿 模板使用不当 技术交底不到位

未按规定进行施工 未拉线定位安装 模板安装后未及时封闭

腻子抹灰质量差 模板安装不平直 太阳暴晒

抹灰前未淋水湿润 未进行压顶固定 模板起拱变形

图三:阴角不平直质量缺陷的因果分析图

5、要因确认

为了确定7个未端因素是否是要因,小组成员对所有未端因素逐一进行论证,下面是要因确认表。

要因确认计划表 表三

序号

末端原因

确认内容

确认方法

确认标准

1

锯片安装

不平衡

检查机械工验收记录和实地抽查

现场检查

按照锯木机使用说明书的安装要求进行检查,要求合格率达100%。

2

锯片旧脱齿

检查领取记录和现场抽查

现场检查

按照锯木机使用说明书的使用要求进行检查,要求锯片完好率达100%。

3

一般模板重复多次使用

检查领取记录和使用记录并到现场抽查

现场调

查分析

按照施工方案和材料计划的要求,每套模板都必须要重复使用5次以上,而且模板的完好率必须达到80%,方能满足质量和进度的要求。

4

模板使用

不当

检查监控录像和现场抽查

现场检查

按照项目部的材料使用有关制度,材料损率不得大于3%。

5

培训考核

不到位

检查工人岗前培训记录

调查分析

按照公司认证文件要求,对工人岗前培训考核合格率必须达到100%。

6

技术交底

不到位

检查工人在施工前的技术交底记录

调查分析

按照公司认证文件要求,对作业工人必须达到100%施工技术交底。

7

腻子抹灰未按规定进行施工

检查施工日志和现场

调查分析

按照腻子抹灰施工程序和技术交底进行检查。

8

抹灰前未淋水湿润

检查施工记录和现场抽查

现场检查

按照腻子抹灰规范要求混凝土含水率控制在8%~6%。

9

装模未拉线定位安装

检查施工记录和实地抽查

现场检查

按照模板施工规范要求必须要100%拉线安装。

10

装模未进行压顶固定

检查施工记录和实地抽查

现场检查

按照模板施工规范要求必须要100%进行压顶固定。

11

模板安装后未及时进行封闭

检查施工记录和实地抽查

现场检查

按照项目部工序交接要求,上一工序完工后马上进入下一工序,要求不超过三天。

三、制定对策

对策实施表 表四

序号

主因

对策

目标

措施

地点

1

一般模板重复多次使用

采用能重复使用30多次的环保增强塑料复合建筑模板来替换一般模板

模板重复使用5次完好率达到80%,平整度合格率达到90%

在龙骨架上按顺序铺设木方间距,从原来的约50cm改为约20cm,并在塑料模板上每隔20cm钻一个36mm的孔,再用铁钉固定在木方上

现场

四、对策实施

一般模板重复多次使用

组织QC小组成员及操作工人,用塑料模板替换一般模板,在龙骨架上按顺序铺设木方间距,从原来的约50cm改为约20cm,并在塑料模板上每隔约20cm钻一个孔,再用铁钉将塑料模板固定在木方上。

通过采取以上的措施,在经过五层结构施工完成拆模后进行检查,和对结构模板进行验收。发现塑料模板完好率达到87.64%,而且验收统计数据反映出结构楼板的平整度94%,控制在4mm以内,只有6%超出了允许偏差的要求,但还是符合规范的范围内。

效果测试表(完好率) 表五

楼层

模板数(块)

损耗(块)

损耗率%

完好率%

备注

五层

2000

150

7.50%

87.64%

包括锯板

六层

1850

10

0.54%

七层

1850

20

1.08%

八层

1850

25

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