改进设备及吊运方式提高物流效率和质量

时间:2022-09-06 07:07:56

改进设备及吊运方式提高物流效率和质量

摘 要 通过对行车的改进及物流的优化,大大提高了吊运效率及质量,在钢材放场没有增加的情况下提高了钢材存储量,畅通了物流,保障了生产的顺利进行,提高了客户满意度。

关键词 改进设备;码垛方式;吊运效率;存储量

中图分类号TH2 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)64-0050-01

1现状分析

2011年7月份以前,棒材厂一轧车间钢材码垛一直采用“#字型”交叉码垛,码垛及发货行车均为20吨电磁吊,不带电动旋转装置,钢材调整方向需要行车工操作碰撞钢材端部旋转钢材完成,码垛、发货效率低,费时费力且大大增加了设备的损耗,主要存在以下问题:

由于厂房高度限制,行车钩头无法加装电动旋转机构,这样在吊装钢材时,钩头是随意旋转活动的,很难稳住电磁吊横担的方向,需要反复起落数次才能使横担对准钢材,吊装效率低下。由于进行“#字型码垛”时,钢材纵横交错放置,每隔一层钢材放置必须旋转90°方向,行车工要操作碰撞钢材端部,使之完成90°转向进行码垛;当发货行车吊装发货时也必需将钢材再旋转90°才能顺放进车厢,费时费力。这些都严重影响了钢材码垛、发货效率,导致钢材堆满收集平台,提货车辆等待时间长,压车现象时有发生。行车频繁的正、反转操作导致故障频繁,据统计2010年一轧车间因收集码垛行车跟不上生产节奏而停机合计达9次之多,累计热停工4.5小时。因设备故障累计停机8.5小时。

钢材调整方向需要碰撞钢材端部旋转钢材实现,导致钢材刮弯、掉牌问题时有发生,影响钢材外观质量。

钢材跨70多米长,码垛和发货用两台行车在同一跨间交叉作业,常常需要相互避让等待,耽误时间,运行距离长,影响行车作业效率。

采用“#字型”交叉码垛,钢材垛内每一钩钢材间空隙大,钢材垛有效利用率低,存储量小,通常一垛只有600余吨。浪费了空间,限制了存储量,导致钢材跨爆满。

因电磁块的电源线布局不合理,在钢材旋转过程中经常被挤断。电磁块的总电源线采用卷筒收放,电缆始终承受卷筒的拉力加上行车作业环境温度较高,经常出现电缆破损短路。

电磁吊横担上的电磁块分布不合理,每次钢材更换规格都需要调整电磁块的位置,每块电磁块重达2t多,每次调整位置非常费事且经常将电源线拽断。

2改进措施

2.1改进钢材码垛方式

将过去的“#字型”钢材码垛方式改为东西方向“槽式顺向”码垛方式,利用一轧车间年修时间,将其钢材放场进行统一规划改造,硬化地面并立H型钢柱子120根,将钢材东西方向顺放在货场内所立柱子中间,钢材钩与钩之间,层与层之间不留间隙,紧密码放。钢材码垛、发货时,因省去钢材转向环节,比以前“#字码垛”吊运效率有了大幅提高。

2.2固定钩头横担加配重

实施“槽式顺向”码垛后,电磁吊不需要调整方向,但钩头可以自由旋转,影响电磁吊的准确定位,我们把自由旋转的吊钩进行固定,限制吊钩自由转动,使横担始终保持东西方向,并在横担一端加配重,打破其平衡状态,使其降落吸材时一端先接触钢材,通过微动小车,调整另一端方向,实现快速准确定位。

2.3改进设备 降低故障率

1)进一步优化了电磁块的位置,在吊运不同规格钢材时,不需再移动电磁块的位置,避免了因移动电磁块而损坏电源线;

2)原电磁块主电源线是由安装在行车小车上的电缆卷筒进行收放,电源线始终承受卷筒的拉力,我们去掉小车上的电缆卷筒,在电磁吊横担上加装一电缆收集框,使电磁块的主电源线能够自由的落入电缆收集框内,避免了电源线因长时间承受拉力而损坏;

3)将电磁吊横担上的电源线全部改到横担内侧,使其在吊运过程中免受损坏;

4)采用PLC和可控硅代替励磁控制板和直流接触器的方案,对行车电磁吊控制系统进行技术改造。采用了6只可控硅组成全控桥代替直流接触器,用S7-200型PLC替代励磁控制板,实现对三相全控整流电路的触发控制。回路实现了无触点控制,大大提高了控制精度,降低了设备故障率。

2.4优化物流 提高效率

钢材热装直发是最快捷的,但钢材收集区在车间最西边,而发货区在车间最东头,行车运行距离最远,冷装、热装车辆都停在一个区域,错综无序,热装行车到东头发货区域时,冷装行车必须停靠避让等待,两辆行车相互影响,效率不能充分发挥。经认真研究决定开辟热装直发通道,直发提货车辆可直接开到冷床收集区处,行车运行距离最近。冷装车辆可以就近停在垛位旁装车,缩短了行车运行距离,缓解了提货车辆拥挤状况,使发货效率大大提高。

3 实施效果

通过改进设备及码垛方式,优化物流,大大提高了钢材码垛、发货效率及质量,保障了生产顺行,主要表现在以下几方面:

1)钢材码垛方式由“#字型”码垛改为东西方向“槽式顺向”码垛后,减少了行车因频繁操作造成的行车磨损和故障频发现象的出现,大大提高了行车运行的稳定性;

2)实施“槽式顺向”码垛方式后,钢材捆与捆之间,层与层之间无缝隙密排,钢材存储量提高40%;

3)钢材的收集和发货都免去了转向操作,大大减少了每钩的吊运时间,提高了吊装效率;

4)通过对设备的改进,大大降低了设备在钢材码垛、发货过程中的故障率,设备因故障累计停机由原来的8.5h/年降低为3.5h/年;

5)开辟热装直发通道使两行车运行互不影响,吊装速度同时提高。钢材热装直发率达到了50%以上;

6)实施“槽式顺向”码垛后,钢材码垛及发货时,避免了因碰撞转向造成的钢材刮弯、掉牌现象,减少了质量异议;

7)将吊钩方向固定后,从收集到码垛,直至发货装车各环节,行车工已完全脱离地面人员的配合,独立操作,大大减轻了地面人员劳动强度。

上一篇:矿井供电系统隐患及处理探讨 下一篇:海陵区九龙镇“西上河”水系问题的探讨