新型软化水装置的应用

时间:2022-09-03 11:29:15

新型软化水装置的应用

摘 要 针对锅炉、压风机软化水老系统操作过程繁琐,职工劳动强较大等问题,选用新型TM.F77A3型多功能水处理装置,实现了微电脑控制水处理各环节的自动转换,确保了特种设备的安全运行。

关键词 软化水;装置;应用

中图分类号TK22 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)97-0155-02

1基本内容及概况

鹤煤三矿地面锅炉房水处理系统安装于1984年,现系统老化,操作繁琐,劳动强度大,工业盐、树脂使用量流失较为严重。为保证锅炉正常安全运行,减少不必要的人力物力投入,经矿领导及有关技术人员研究,决定对锅炉水处理装置进行更换。

经过调查论证,并结合矿井实际情况,2011年8月,选用3台TM.F77A3新型水处理装置。该新型水处理装置高效率低能耗,自动化程度高,供水工况稳定,能够替代手工操作,实现了水处理的各个环节的自动转换。

2012年4月,对地面压风机房安装TM.F77A3新型水处理装置2台,有效的阻止了空压机冷却器内部水垢的形成,使冷却器清洗周期由3月/次延长至6月/次,提高空压机的安全性能及使用寿命。

2 创新点

新型TM.F77A3型多功能水处理装置的引进与应用,简化了以往人工操作水泵注水,人工加盐、加树脂等繁琐工作,实现了微电脑控制运行、反洗、吸盐+慢洗、正洗、盐箱补水五种功能,防止了树脂材料流失,其高效率低能耗,自动化程度高,完全能够实现水处理的各个环节的自动转换。

3 具体实施方法和步骤

3.1新型水处理装置原理

新型TM.F77A3型多功能水处理装置主要由阀驱动装置、阀体、盐罐、树脂罐等部分组成,主要工作原理为:原水在一定的压力(0.2MPa~0.6MPa)、流量下,由进水口A进入控制阀,从进水阀芯经阀体由树脂罐的上部(或树脂罐体中心管外侧)进入罐内。然后,向下穿过树脂层,此时水中的水中的阳离子(Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)被树脂中所含的Na+交换吸附,同时等物质量释放出的钠(Na2+)离子。其交换过程如下:

即水通过钠离子交换器后,水中的Ca、Mg离子被置换成Na离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,再由下布水器返回中心管,向上至阀体,经出水阀芯从出水口B流出(如图1所示)。

当钠离子交换树脂失效之后,为恢复其交换能力,就要进行再生处理。在进行再生之前,先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与再生液充分接触;一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出,从而使交换器的水流阻力不会越来越大。钠离子交换器再生吸盐,再生用盐液在一定浓度、流量下,流经失效的树脂层,使其恢复原有的交换能力。其再生过程反应如下:

3.2 新型水处理装置功能

新型TM.F77A3型多功能水处理装置具有反洗、吸盐、慢洗、正洗、盐箱补水五种功能。

1)反洗状态:原水由进水口A进入控制阀,从进水阀芯经阀体,由罐体下部(或中心管)下布水器进入罐内,再向上经树脂层,并经阀体、出水阀芯,从阀体排水口C排除(如图1);

2)吸盐状态:原水由进水口A进入控制阀,从进水阀芯进入射嘴进口,并快速流向射嘴出口,产生负压,此时电动球阀处于打开状态,从而将盐罐内的盐水从吸盐口D吸入阀体,进入罐体的顶部。盐水向下流经树脂层,穿过下布水器,沿中心管向上,至阀体、出水阀芯,从阀体排水口C排出(如图1);

3)慢洗状态:吸完所有的盐水后,原水继续由进水口A进入控制阀,从进水阀芯进入射嘴进口,流过射流器,向下穿过树脂层,由下布水器,沿中心管向上进入阀体、出水阀芯,从阀体排水口C排出(如图1);

4)正洗状态:原水由进水口A进入控制阀,从进水阀芯经阀体由树脂罐的上部进入罐内。然后向下穿过树脂层,经下布水器返回中心管,向上至阀体,经出水阀芯从阀体的排水口C排出(如图1);

5)盐箱补水状态:大部分原水由进水口A进入控制阀,从进水阀芯经阀体由树脂罐的上部进入罐内。然后,向下穿过树脂层,成为软化水,由下布水器返回中心管,向上至阀体,经出水阀芯从出水口B流出,小部分原水经射嘴出口由电动球阀经吸盐口D注入盐罐(如图1)。

4 取得的经济及安全效益

新型TM.F77A3型多功能水处理装置安装投运后,主要取得以下效益:

1)该装置自动化程度高,工况稳定,软化水效果好,有效的阻止了锅炉内部水垢的形成,降低了锅炉燃料的消耗,为锅炉安全运转提供可靠保障。每天节约燃料2t,则年节约730t煤,按600元/t计算,年节约资金43.8万元。减少一名操作人员,年节约人工工资约5.2万元。

2)高效率低能耗,运行费用经济可观。每周节约工业盐1.5t,年节约资金6.3万元。

3)该装置采用射流式吸盐,替代盐泵,降低了能耗。每台40FS-20A型盐泵约1700元,年消耗电能2409kw·h,节约电费0.5万元。

4)压风机房冷却器清洗周期由3月/次,延长至6月/次,每次清洗费用约0.4万元,年减少维护费用0.8万元,系统投入后可减少一名操作人员,年节约资金约5.2万元。

该水处理装置投入使用共计取得经济效益约为:61.8万元。

5 推广应用情况

新型TM.F77A3型多功能水处理装置共计安装5台,在锅炉房安装3台,自2011年8月投入使用至今,运行良好,能够保证锅炉供水质量。压风机房有四组压风机,其冷却系统均为水冷式,通过水循环吸收空压机产生的热量,达到空压机散热的效果。由于水在循环过程中会吸收大量的热量,长时间使用后,冷却器水中的钙、镁等重碳酸盐类物质会在其中形成水垢,使空压机进、排气温度升高,降低冷却效果,延长清洗周期,甚至引起高温停车。所以,空压机冷却用水必须进行软化处理。

目前,矿压风机房水处理装置仅有两个水处理缸,其软化方式为:人为的添加软化剂,向处理缸内注入清水,再自动溢出,进行简易软化处理。其软化处理方式陈旧,容易造成软化剂的流失,且软化水质量没有保证,造成每3个月就需要清洗一次空压机冷却器。鉴于新型TM.F77A3型多功能水处理装置的各项优势,2012年4月对压风机房水处理装置进行了改造,共计投入使用2台该装置。

新型TM.F77A3型多功能水处理装置在鹤煤三矿锅炉房、压风机房安装投入使用至今,运行良好,从未出现过安全事故,很好的保证了锅炉的安全运转,值得在水处理领域推广应用。

参考文献

[1]李长有,武学东,马齐爽.单片机在软化水设备自动控制系统中的应用.微计算机信息,2006(7).

[2]唐印伟.软化水在煤矿机车蓄电池中的应用.煤炭技术,2010(8).

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