成品包装机运行优化改造

时间:2022-08-31 12:48:10

成品包装机运行优化改造

【摘要】根据打包机现状,对打包机进行合理优化,从而提升打包机稳定性。

【关键词】打包机;捆扎机;供料速度

1、引言

唐山三友集团远达纤维有限公司16万吨生产线有2台德国奥特发2000C型全自动进口打包机,打包机设计能力为日产量270吨/台;此打包机是目前已应用的速度最快的提箱式打包机,与传统机型相比,不需停车更换包布,适用于连续生产的粘胶短纤行业;但包装系统和电气系统设计尤其复杂,自投产以来该打包机日平均产量最多在210吨/台,远远达不到设计能力的要求。

2、打包机现状调查

通过查看1-3月生产记录,发现打包机的稳定性差是造成产量低的主要原因,主要体现如下:

2.1、捆扎机包带在捆扎切断完成后,包带边角部位刮落下许多PE材质的碎屑,多数碎屑被高温烫刀头融化,融化后产生的熔融物粘在烫刀支架和滑道上,最终造成烫刀温度波动或移动支架卡住。一旦出现上述故障,维修人员只能停机进行清理;每次故障至少影响半小时,并且故障周期很短,每2-3天必须清理一次,严重影响生产。

2.2、打包机供料环节慢,主要体现在:其一、精开松的喂入辊的调速系统慢,影响了喂入量。其二、打包机连锁停精开松喂入棍后,操作工点击“故障确认”后才能开启精开松,这样精开松恢复正常完全由人为控制,需要的时间不可控。如图一:

2.3、打包机采用了PROFIBUS_DP网络,干扰报警出现次数频繁,造成打包机频繁停车。

3、提升全自动打包机稳定性

通过不断的摸索、实践,在通过一些理论知识,我们对影响打包机的因素进行和合理优化及改善,让打包机的稳定性得以提升。

3.1、在捆扎机上安装排烟风机后将大部分碎屑排出,将清理时间延长到15天左右,而打包机检修周期为两周一次,完全可以在检修过程中对烫刀支架和滑道进行清理,不再对正常生产造成影响。

3.2、针对打包机供料速度慢做了如下修改:其一、精开松喂入辊调速由原来的4秒调节改为2秒调节;其二、打包机连锁精开松喂入辊停后,连锁消失延时3S自动开启精开松喂入辊。修改前为图1、修改后为图2如下:

3.3、修改程序硬件的波特率,通过现场实践,设为500Kbps。 DP网络上在增加2个信号放大器,总共用了3个信号发生器把DP网络分成4段,用于提高信号强度来减少干扰。修改前图三、修改后图四

图三

图四

4、结束

提高远达二期打包机稳定性的设计,我们在其有效性及实用性上进行了理论论证,并在生产线上进行了实际应用,在修改后的七个月的运行周期内,我们持续跟踪生产记录,从记录中明显反映出打包机稳定性的提高,但其持久稳定性和长期资料的积累还有待进一步的跟踪观察和记录。

上一篇:浅论某平原型卫生填埋场渗沥液及地下水收集导... 下一篇:空继电器故障适应性诊断系统探讨