研究分析铜矿的选矿技术进展

时间:2022-08-10 11:59:07

研究分析铜矿的选矿技术进展

摘要:随着社会不断发展,我国经济建设水平不断提升,矿产对我国经济建设有重要影响。文章从大型选矿厂技术改造研究,引出铜矿的选矿技术进展。分析了选矿技术,为了更好的提升矿产经济奠定基础。

关键字:铜矿的选矿技术;技术改造;铜矿

中图分类号:C35文献标识码: A

一、大型选矿厂技术需改造

应该选择使用大型的高效设备,改造一些老选厂。当前,我国有不少的矿厂都是在20世纪后期建立的,这些矿厂时间比较悠久,一些设备使用效能不高,在生产中出现能耗高问题。技术水平较低的设备在使用过程中,会使得效率降低,提升了生产成本。因此,进行设备选择时,应该选择高效能的设备,在使用过程中,见效快,保障了生产效益。例如:某矿的全厂的生产能力为3000t/d,这生产效率还比较低,对破碎系统改造之后,能够降低破碎产品粒度,在提升磨矿机运行效益基础上,使得生产效率提升。,将浮选槽容2.8m3的6A型浮选机改为sm3JF型浮选机,磨浮系统改造为2个主系列,选矿厂生产能力达到4500t/d。随着革新改造之后,更大限度的降低了能耗,在该过程中降低生产人员作业压力,提升经济效益。当前,该改造方式在有色金属厂也开始被大量使用,一些传统的真空过滤机、电耗高的设备被改造。这是一种节能型的过滤机,在使用过程中相对于盘式真空过滤设备,过滤效果非常好。根据研究发现,该过滤机是一种节能型的过滤机器,相对于,比盘式真空过滤机,它的过滤效果会更加明显,节能效果达到80%,使用的精矿水降低到10%,甚至降低更多。有些矿厂在进行研究发现,选择了用陶瓷过滤机取代现有的盘式过滤机,在使用过程中,节约了电能,仅仅投入一年使用时间,产生的经济效益很好。

二、氧化铜矿石处理技术

(一)氧化铜矿石浮选工艺

我国大量的研究者对氧化铜矿石工艺进行深度研究,实验提出了有效的浮选方法。其中有脂肪酸浮选法、硫化浮选法以及中性油浮选法等等。当前我国使用的浮选法,主要基于硫化浮选法为主。采用预先脱泥加上硫化钠作为诱导浮选,在使用该工艺之前,做好工艺分选实验工作。最终的实验结果表明,当磨矿细度达到-0.073mm时,这个颗粒级别达到70%,选择预先脱泥工艺进行处理,可以高效的回收了铜矿物。对铜矿物进行闭路研究发现,铜精矿石的回收率达到81%,这是一个良好的标准。选择分段硫化浮选方法进行应对,可以更好的对氧化铜进行分选,更高效率的实现分段添加。可以在该工艺中适当的添加入ph调整剂,同时也可以添加入黄药铺收剂。矿石获得一次粗选以及两次扫选之后,该矿石的铜精矿品味有所提升,而且回收率也会得到保障。相对于选矿厂生产流程而言,铜回收率非常高,相对于其他工艺获得的提升程度会更高。

(二)氧化铜矿石化学选矿工艺。

对于一些结构比较复杂或者组成类型比较复杂的氧化铜矿石,在进行浮选处理时,很难实现铜的回收使用。因此,人们开始选择化学选矿方式进行处理,将其当成研究热点。在实践过程中取得良好成效。选择了氨性硫替代硫酸盐,可以对氧化银矿进行深度试验,在缓冲溶液体系中,使用了矿石中的铜离子,将其当成催化剂,可以使得亚酸钠溶剂稳定性更强,在常温条件下使用硫代硫酸盐,可以更好的处理铜矿以及氧化银混合物。该方法在使用过程中,反应速度非常快。在投入工业生产使用时发现,该方法非常有效,浸出的铜率达到80.5%以上。使用了该方法,在生产中能够保障生产效益,达到标准需求,符合技术指标。

(三)抑制剂

在使用过程中,也可以适当的使用抑制剂,某个矿区它的原矿品位大约是1.03%,所含的一些种类大多都是浮性差异比较大的铜矿。面对该情况,可以使用泥质类型的氧化铜矿进行处理。基于该基础上,可以借助丰奇方法,更好的组合抑制剂,有效的抑制了矿泥上浮。该问题得到处理之后,更好的解决了浮选泡沫出现矿浆沾性大问题。进行闭合电路实验发现,铜品位有新的变化,铜品位率达到19%,而回收率达到75%,这个数据达到技术指标需求。在后期进行使用时,可以将其当成参数指标,作为参考使用。在进行实验中发现,如果浮选中加入适当的强抑制剂,可以使得组合效果会更加明显,在一定条件下,可以高效对铜硫进行分离,而且还能保障回收率。基于实验发现,在相同的低碱度条件中,如果ph值等于8,那么就可以实现良好的回收效果。最终铜品位数据为46%,而整个回收率达到了85%,这属于精铜矿。

三、选矿技术进展

(一)采用现代化测试仪表,强化工艺过程测控,提高自动化水平

在进行选矿工艺过程中,为了更好提升自动化水平,在进行选矿工艺时,需要注意选矿工艺过程。其中,参数是个不断变化之过程,需要进行测控,做好整个选矿准备工作。例如:磨矿浓度、粒度以及分级滥流的浓度等。选矿过程中,这些都需要充分考虑到,各个作业元素之间的变化,矿浆ph值变动时,需要使用现代设备对仪器进行综合测定。如果ph测定仪、在线粒度分析仪以及、在线x萤光分析仪可以及时对参数变化进行测定。如果在使用过程中,将这些信号转化成仪器信号,这样就可以借助计算机进行控制。在经过后期处理中,就可以实现自动调控目的。不断的改善工艺参数,从而取得良好的经济效果。当前我国的矿厂正努力朝该方向迈进,在生产过程中,逐渐实现过程自动化,这个过程需要长时间的努力。

(二)发展自磨半自磨碎磨技术

众所周知,破碎磨矿作业在选厂消耗中,这是一个大耗能作业方式,也是影响选矿成本主要方式,在作业进行中,备受国内外关注。在国外自磨半自磨技术发展水平比较高,也比较成熟。铜选厂使用该技术,能够更好的处理低品位斑岩铜矿石,保障处理效果,根据统计发现每日的处理量高达13万t。-251mm原矿一般是由运输机输入半磨机,当其在作业过程中,研磨的比例会比较小。根据统计得知,在进行研磨处理时,日处理能力达到14万t。选厂碎磨电耗能大约为1265kwh,铜球的消耗量为0.8kg/t,从中可以看出半自研磨效果非常好。在我国某个选厂进行矿石处理时,也使用该方式,取得的处理效果非常明显。不过处理的是斑岩铜矿石,处理工艺有了新的改变。选厂选择的是球磨的碎磨工艺以及三段一闭路碎矿进行处理,使用的设备精度非常高,在进行处理时,处理能力极大提升,大约是6万t/d。从我国球磨机投入使用时,生产效率非常高,因为自身矿厂生产效率比较低,使用这些方式可以获得良好生产效果。根据对比发现,半自磨一球磨作业工艺比较简单,工作过程可靠且安全,使用中效率水平高,对我国南方一些含水量比较高的矿石有着良好处理作用,在处理过程中优越性非常好。

(三)推广细菌浸出、堆浸处理低品位矿石的技术

西方国家工业发展程度比较高,他们在进行技术使用时,非常注重技术使用效率,基于实践基础上,发现浸出一萃取一电积技术可以使得矿通生产效率提升。随着我国经济发展水平不断提高,我国细菌浸出、堆浸技术使用程度越来越高,使用范围也逐渐扩建。但是技术掌握程度以及积极使用能力还不高。但是考虑到该技术生产成本比较低,技术投资比较少,相信在未来发展中会得以快速发展。细菌浸出、堆浸得到推广之后,会使得氧化程度逐渐提高,矿石得到高效处理,更进一步降低选矿厂矿石氧化速度,降低氧化率,提升选矿厂技术经济指标。另外,该技术可以更好的保障矿体经济建设效益。

结束语

随着社会不断发展,我国矿产资源量逐渐降低,人均占有量更低。矿产资源在我国经济发展中有着不可取代之作用。一些大型的铁、锰、铜等矿产资源种类缺乏,面对该问题,应该加大技术投入,更好的提升矿产使用效率。随着经济全球化进程不断加快,为了更好的提升我国选矿国际竞争力,应该不断创新技术,对我国现有的选矿厂进行改造,引进先进的生产技术,不断提升选矿厂技术水平。在进行生产过程中,可以取得良好经济效益。充分将我国的选矿潜力发挥出来,提升资源综合利用能力,综合资源使用率,将资源综合利用提升到一个新的水平。

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