基于西门子PLC的电炉的控制设计

时间:2022-07-17 10:40:41

基于西门子PLC的电炉的控制设计

【摘 要】可编程逻辑控制器的运用是自动化专业发展的新高度,是传统的模拟电子,数字电子发展的最终方向。通过它真正实现了设备控制的简单、精准、高效。对其研究,探索没有止境,本文通过对可编程逻辑控制器在电炉控制中的研究,使读者对工厂级自动化运用有了最为直接的认识。

【关键词】可编程逻辑控制器;自动化;精准;高效;工厂级运用

0 概述

稀贵金属分公司贵金属冶炼一车间从事铜阳极泥中稀贵金属的回收,产品包括金,银,硒,碲,铂,钯。其中铂精制采用NH3Cl沉铂工艺,得到铂的氯酸盐-氯铂酸铵。再对氯铂酸铵进行分段式煅烧得到最终产品海绵铂(1)。化学方程式:

3(NH4)2[PtCl6] (煅烧) = 3Pt + 2N2(g) + 2NH3(g) + 18HCl(g)

煅烧设备为电炉,该炉炉膛尺寸为700*300*300mm,电阻丝共三组,分布于炉膛两侧。在炉膛与炉壳之间,敷有150mm超高温隔热材料。整个煅烧过程持续10.7个小时,电炉分别工作在250℃、450℃、650℃、900℃、4个温度段;共有8种工作状态,几乎每小时都要更改参数,操作复杂繁琐。通过引进可编程逻辑控制器,给设备装上“大脑”。根据工艺及要求,将每种状态以程序的形式录入其中,一可以减少岗位人员的劳动强度,二可以提高产品的品质。因此,对电炉温度多段式控制的研究有着极为重要的现实意义。

1 电炉电气原理

三相电经空气开关,交流接触器,限流熔断器,全隔离单相交流调压模块,连接到电炉电阻丝。每条线路上安装电流互感器,连接到控制柜面板电流表,以便操作人员能够直观的了解每相电流大小,从而判断出电炉的运行状况。

其中QS是空气开关,KM是交流接触器,FU是过流熔断器,A是电流表, JT是全隔离交流调压模块,R是电炉电阻丝,T是炉温检测热电偶。

以电炉功率21kW,电阻丝采用Y型接法计算。满功率工作下每相电流约为32A。纯电阻电路电流冲击较小,电器元件实际容量可为理论容量的1.2-1.5倍。空气开关,交流接触器的额定电流可选择40A;熔断器的熔断电流可选择45A;根据铜质导线截面积与通过电流1:5的经验值,主电路的导线截面积可选择为8m2。

2 控制系统硬件选型

2.1 全隔离交流调压模块选型

2.1.1 需求分析

对于电炉,要实现炉内温度可控,必须实现电阻丝线电压可控,通过引入电力电子元器件,在触发端给定可变电流/电压,实现线路的截断、部分截断、全通,从而很好的控制电压值,从而很好的控制温度。电力电力元器件种类繁多,功能多样,根据电炉实际工作电流,选择调压模块型号为:DTY-H220D75G 。

2.1.2 器件参数及使用说明

类型:增强型;电流等级75A;电压等级380V;控制电压0-5V;

其引脚如图2:

2.2 热电偶选型

电炉实际的使用温度在20-900℃之间,K型热电偶的测温范围为0-1300℃,输出电压为0-50mV。能满足使用要求,考虑到需要插入炉膛内进行测温,综合炉膛大小,长度以300mm为佳。

2.3 PLC选型

为满足需求,电炉PLC需实现3个功能:K偶的数据采集;全隔离交流调压模块电压给定值输出;电炉温度控制的PID调节。根据需求,西门子PLC选型为CPU221+EM235。其中EM235完成数据采集及调压功能。PID功能通过调用其内置的模块来实现。

3 程序设计及核心代码

其引脚如图2:

图 2

根据此流程图,可完成多段式电炉控制PLC程序的编写。部分核心程序如下:

3.1 温度显示程序

实现将0-50mV电信号转化成直观的0-1300℃数值信号。输入电压信号为单极性,硬件设置也为单极性,EM235 SW1-SW6拨码盘的值为100101。

LD SM0.0;上电程序进行

ITD AIW0, AC0;将接在第一通道的电信号赋予临时变量AC0

DTR AC0, AC0 ;将临时变量值由整型变换成实型

MOVR AC0, VD232;VD232为温度值存储单元

/R 25.0, VD232;范围调整,32000/25=1300

3.2 检测温度,判断程序流向(以判断条件t>250℃为例)

CALL PID0_INT, SM0.2,VD232,250.0,VD222;250℃保温2小时

完成了需求分析,电气设计,器件选型,程序设计,代码编写,代码测试工作后,可以将代码下载到PLC的内部存储器中去。设置好PG/PC接口传输率,用西门子S7-200专用USB-PPI编程电缆6ES7901-3CB30-0XA0,就可以完成程序下载工作(2)。设备进入运行阶段。

4 结束语

根据自己的使用需求,部分工艺设备的引进可以探索新的模式,打破传统的“拿来主义”的约束,创造性的提出“我使用,我设计”观点,结合不同的专业,结合生产实际,梳理需求,自我创新创造,生产最适合我,最满足我的设备,或者大胆的对设备进行升级改造,充分挖掘设备的潜能。

【参考文献】

[1]王爱荣,李春侠.基于PLC的矿井中央泵房自动化控制系统设计[J].煤矿机械,2010(03).

[2]徐志洋,程运安,程蕾.西门子PLC源程序的自动生成设计与实现研究[J].仪器仪表学报,2012(08).

上一篇:日本房地产经纪行业管理模式研究 下一篇:荆门市推广大众健美操的可行性分析