影响转油站使用寿命的因素分析和调整措施

时间:2022-06-27 11:01:20

影响转油站使用寿命的因素分析和调整措施

摘要: 为延长转油站的使用寿命,一是修复容器内部结构,完善容器贮存、缓冲、分离的性能;二是提高加热炉效率,加强对加热炉腐蚀的控制;三是转油站之间输油泵进行合理匹配,转油站设置卧式容器除沙装置,对加热炉烟囱安装拉力缓冲器。

Abstract: In order to prolong the service life of oil transfer station, firstly, we can repair the internal structure of the container, perfect the performance of storage, buffer and separation of container; secondly, improve the efficiency of the heating furnace, strengthen the control of corrosion of heating furnace; at last, match oil transfer pump reasonably between oil transfer stations, set up horizontal container desanding device in oil transfer station, and install pull buffer in heating furnace chimney.

关键词: 油田;转油站;分析研究;设备维修改造

Key words: oil field;oil transfer station;analytical research;maintenance and renovation of equipment

中图分类号:TE8 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2011)25-0059-01

0 引言

油气集输工艺设计是根据原油性质和油田地面、地下情况的不断变化,采取适宜的工艺措施,随着集输参数的变化,地面集输工艺作相应的调整,使其最大限度地满足油田开发和油气开采的要求。目前,萨尔图油田有几十座转油站,几百座计量站,现对掺水、热水洗井流程转油站进行探讨,由于该类站建于90年代初期,到目前已运行近20年之久,已完成了设计适应期,有些转油站被新建的站取代,有些站为了延长使用寿命而对其进行局部修复和完善调整,保证了油田生产的要求。能使转油站正常运转一是容器坚固,结构完好,强化其贮存、分离、缓冲功能,二是加热炉效率不下降,三是动力设备匹配恰当,延缓设备、材料腐蚀,即延长转油站的使用寿命。

1 修复沉降缓冲游离水脱除器

油田生产中,油井产出液的伴生气在转油站须经过预分离,否则外输气管线、加热炉火嘴气体含水量过高,出现冻堵问题,从而危及生产安全。有些站建于90年代,到目前已运行20年之久,气液两相分离元件及捕雾元件引锈蚀和结垢问题,严重降低了分离效果。加热炉火嘴处,对燃料气进行排气观察,可见水滴。须对容器内部结构进行维修,以降低伴生气中液滴的携带量率,提高伴生气的分离功能,确保气液预分离效果,站内加热炉及卧式容器全部做防水,保温层局部修复,保温材料为复合硅酸盐,防水为镀锌铁皮。

1.1 更换分离缓冲游离水脱除器内筛板 气液混合物撞击筛板时,液体附着于筛板靠重力向下流动,气体被释放并从筛板孔通过,实现了气液分离的目的。由于锈蚀,钢板的局部厚度只有2mm,由于结垢,大部分筛板孔被堵塞,或孔径变小,筛板已失去了分离效果。

1.2 更换分离缓冲游离水脱除器捕雾网 捕雾网安装采用40-100目?准0.23mm镀锌钢丝网,施工时要求顺时针卷成盘状,其松紧程度在盘状直径方向长度为100mm时,卷50层,捕雾网与罐壁之间的间隙用石棉绳填实,防止漏气,因此,有效的阻隔了水雾和油雾的流动。

通过管内维修后,提高了分离效果,一是外输气管线解决了冻堵问题,保证外输气管线输气畅通无阻,提高了外输气的质量,二是降低加热炉火嘴燃料气含水量,使加热炉燃烧正常,燃料气中含水量降低,对加热炉起到了保护作用,保正生产安全。

2 转油站沉降缓冲游离水脱除器设除砂装置

生产中,井下连续出砂,使油田各计量站、转油站、联合站的卧式容器、立式储罐、加热炉内沉积大量泥沙,及井下落物,尤其是沉降缓冲游离水脱除器,如90年代末期建的转油站?准4×20m游离水罐每半年积砂0.5~1.5m厚,产20m3泥砂,占据大量缓冲空间,缩短了采出液在容器内的停留时间,影响油气水的分离效果,加热炉内积沙结垢,影响加热效率,转油站游离水沉降缓冲装置设清砂装置到目前为止,人工清罐没有出现人员人身事故问题,但人工清砂有事故隐患,积砂占据了多量的缓冲空间,由于来液含砂并未完全沉入缓冲罐,其余砂体给泵油流量计带来连续不断的磨损,热洗管线内严重结垢,联合站的沉降罐,加热炉内都大量积砂,这说明整个管网都充满油、沥青、胶质、聚合物等附着于泥砂体之上的油垢结在管壁上,管线内结垢严重,如截开几条热洗管线发现:DN80mm管线,结垢后内径只有20mm,其余空间都被胶结的泥沙堵塞,而且异常坚硬。由公式d= 得知:使原设计流体的流速提高16倍,增加了管线的阻力,说明游离水缓冲装置分离效果差,造成沉降水含油量大,对掺水、热洗管线的污染结垢,增加了泵的能耗。

3 对加热炉烟囱的保护

一直以来,联合站、转油站所使用的各种加热炉,均为金属烟囱,且烟囱安装于加热炉体之上,生产中,由于冬夏温差及加热炉启运和停运,最大温差可达260℃,由于金属烟囱受热膨胀,但受到绷绳的限制,烟囱对加热炉产生很大的压力,甚至造成炉体零部件损坏,为了解决该问题,在季节变化时,调节绷绳的调节螺栓,生产中由于温差的变化量和调节时间及调节量很难控制,影响加热炉的使用寿命。

根据上述存在问题,现制造一套“拉力缓冲器”,用于调节释放烟囱由于温差产生的伸缩量而形成的内力,由于“拉力缓冲器”对烟囱内力的自动调节,保证了加热炉不会受到烟囱压力的破坏。利用该“拉力缓冲器”,保证了加热炉烟囱绷绳自动调节,减少了劳动强度,彻底摆脱了用人工操作方式。实现了工人少挨累,炉体少受损伤的良好局面。

4 影响输油动力系统效率的因素

输油动力系统效率是指在整个集输过程中,输油泵、外输管路所发挥的有效能与输入能之比。

输油动力系统效率包括电机效率、输油泵效率和管路输送效率,若每项效率均达到理想状态,其系统效率应在50-60%范围内。其中与泵的设计与制造质量的影响、工况变化对泵的影响、输送介质黏度对泵效的影响、汽蚀、腐蚀、结垢等对泵的影响。

5 几点建议

5.1 转油站设置卧式容器除沙装置,计划采用水力冲砂定期清罐可保证容器的缓冲空间,一是解决转油站容器及加热炉的使用效率,二是防止油中所含泥沙流到后续流程中,即防止站间输油管道减少结垢,防止降低联合站各容器及加热炉的使用功能,从而保持集输工艺系统在平稳高效状态下正常工作。

5.2 加热炉烟囱安装调节螺栓,用于调节释放,由于温差对烟囱绷绳产生的伸缩量,起到了自动调节的作用,保证了加热炉不会受到烟囱压力的破坏。

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