降低300MW循环流化床锅炉床温分析

时间:2022-03-20 06:41:08

降低300MW循环流化床锅炉床温分析

摘 要:云浮C厂两台机组是上海锅炉厂生产的SG-1036/17.5-M4506,亚临界参数、带再热、单汽包自然循环、岛式布置、全钢架支吊结合的循环流化床锅炉。与300MW等级汽轮发电机组相匹配。锅炉主要由单炉膛、3个高温绝热旋风分离器、前墙8点给煤,同时配备床上、床下燃烧器。自投产以来,锅炉运行基本正常,但由于经验不足,设计缺陷以及技术不成熟,锅炉长期保持高床温、大风量运行,由此引发不少问题:文章从300MW循环流化床锅炉床温高实际状况寻找原因,从运行控制到燃料控制,通过技术改造解决问题。从而为同类型300MW循环流化床锅炉的安全运行、环保达标排放控制提供参考和积累经验。

关键词:300MW循环流化床;床温;控制措施

引言

循环流化床锅炉近年得到国内的认可,在经济性上燃料适应性广、燃烧效率高和负荷调节范围大等优势。在环保清洁方面具有NOx排放低、可实现燃烧过程中直接脱硫等对控制污染有重要意义。云浮C厂两台机组均为上海锅炉厂具有自主知识产权的300MW循环流化床机组;自投产以来,锅炉运行基本正常,但由于经验不足,设计缺陷以及技术不成熟,锅炉长期保持高床温、大风量运行,由此引发不少问题:本文从300MW循环流化床锅炉床温高实际状况寻找原因,从运行控制到燃料试验,通过技术改造解决问题。从而为同类型300MW循环流化床锅炉的安全运行、环保达标排放控制提供参考和积累经验。

1 床温高的问题

1.1 控制300MW循环流化床锅炉床温的意义

床温是指循环流化床锅炉密相区的床层温度,分为上层床温和下层床温。它是反映炉内燃烧状态的重要参数,床温的控制直接影响锅炉的燃烧稳定和燃料的结焦性以及脱硝、脱硫效率(炉内脱硫方式时)。

1.2 300MW循环流化床锅炉床温高产生的问题

云浮C厂两台机组均为上海锅炉厂具有自主知识产权的300MW循环流化床机组;分别于2010年7月和8月投入商业运行。锅炉运行基本正常,但由于经验不足,设计缺陷以及技术不成熟,锅炉长期保持高床温、大风量运行,由此引发不少问题:

(1)床温高、风机出力大,能耗大。当机组负荷N≥250MW时,平均床温都保存在≥930℃一次风量基本都保持≥410KNm3/h、两侧风机电流基本保持在230-250A。二次风量基本都保持≥300KNm3/h、两侧风机电流基本保持在110-125A。这反应出机组运行中为保证床层流化及控制床温,风机出力均保持较高,导致高电耗。

(2)床温高且不平均,部分单点高,难以判断炉内真实燃烧状况。造成配风混乱。

(3)一次风量大,风速高,摩擦系数增大。容易造成四管泄漏。

(4)风量过大,排烟温度高,锅炉热损失大。

(5)NOx排放量超标。据设计循环流化床锅炉床温控制在850-900之间NOx的生成最少。在床温普遍≥930℃的情况下。由于在设计初期的国家NOx排放指标没有那么严格(400mg/Nm3),所以没有配套脱硝装置,导致NOx排放经常超标(排放指标200mg/Nm3)。通过不定期的采样,同整个数据记录的对比,平均每天NOx排放超标平均时间达18小时。

2 控制措施和效果

通过分析,总结云浮C厂300MW循环流化床锅炉床温过高主要有以下三点原因:

(1)循环物料少,流化风配风不合理。

(2)床层床料粒径配比不合理。通过不定期抽样发现床料粒

径≥8mm的占据30-48%,且不均匀,粒度过粗过多。

(3)风帽设计不合理。布风会产生盲区,加剧风帽磨损,造成流化不均。

通过技术控制和设备改造,我们采取下面四个措施,得到比较明显效果。

(1)控制返料器风量配比,合理分配回料阀松动风和返料风配风。并制作典型工况操作卡指导操作。

原回料阀松动风和返料风配风比例不合理,通过优化调整后,松动风调整门开度规定为30%,返料风调整门开度规定为95%以上,以保证回料阀立管差压建立和循环料的返料正常。在稀相区差压不大于1.5KPa的情况下,松动风门不作运行调整。

(2)从控制床层颗粒度入手,在原本设计上没有设置炉内脱硫系统,所以通过掺烧常规炉渣来改善床料的均匀性。同时在配煤中加入高灰分的烟煤,蓄高床压后进行排渣,是床料的大颗粒可以通过冷渣系统排出,一达到床层颗粒置换和控制的效果。降低的风量,减少了风机损耗,也降低风帽和炉管的磨损。

(3)对风帽(大直径钟罩改进型风帽)进行技改,改变风帽开孔数和开孔方向。达到减少布风盲区。减少风帽的磨损,降低因为风帽磨损造成风室漏渣,流化不均。还进一步降低一次风量,减少风机电耗。

(4)通过试验调整入炉煤颗粒度配比,在源头把关。这是我们主要采取的措施:通过缩小部分二级破碎机锤头间隙和筛网网眼尺寸,减小大颗粒比例和加强采样监测,从源头上控制入炉煤颗粒度分布,控制1-6mm份额最大85%的要求,颗粒度≥8mm的从占据30-48%缩小至15-20%,合理分配颗粒比例;采样监测工作更细致化,增加不同的取样点,并形成实时报表。

3 结束语

(1)床压降低,一、二次风机电流降低,飞灰可燃物低,氧量可^续降低至2.0%左右,因此厂用电率下降。

(2)250MW负荷以下运行时,随着床压的降低,炉内循环物料量减少,但随着颗粒度比例的控制调节,床温仍维持>915℃,确保飞灰及底渣燃尽,同时保证单点不超过960℃。

(3)满负荷一次风量达到46万Nm3/h风室不漏渣,上层平均床温低于920℃,单点最高床温低于960℃。

(4)科学试验合理的入炉煤颗粒度配比,并严格按照要求把关;既有利于控制床温,也有利于分级燃烧控制NOx浓度。

(5)通过掺烧常规炉渣和高灰分烟煤,使是流化床锅炉床温和床压可控性提高。

(6)床压和床温的降低,减少了一、二风量,使炉内摩擦系数降低,四管泄漏几率降低。减少流化床锅炉因泄漏造成非停的次数。提高机组安全经济性。

(7)提供了180MW至300MW负荷条件下锅炉最优运行参数操作卡;经考察运行,节电效果明显。

(8)随着床压的适当优化降低,系统阻力降低,一、二次风机电流有所降低,一、二次风机及引风机耗电率环比下降0.69%,锅炉热效率提高了0.5-0.8%。使得在机组停运及负荷率环比下降的情况下,厂用电率、供电标煤耗大幅下降。此项工作估计能使供电标煤耗下降4g/kw.h,按#5、6机组利用小时5000h计算,每年可标准煤

12000t。

参考文献

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