浅谈老式C620车床应用为半自动CO2气体保护焊床体的适应性改造

时间:2022-10-06 01:04:12

浅谈老式C620车床应用为半自动CO2气体保护焊床体的适应性改造

[摘 要]把淘汰的C620车床床体改造为CO2气体保护焊式堆焊机,主要修复轴类工件。投资少,见效快。降低了成本,提高了生产效率,减轻了职工的劳动强度。

[关键词]C620车床改造;CO2气体保护焊

中图分类号:TG333.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)29-0063-01

一. 前言

采用CO2气体保护自动焊技术修复磨损的轴类工件,不仅生产效率高,工作强度小,而且操作简单,质量有保证。结合我们单位的现实状况,我们将C620老式车床适应性的改造,应用于CO2气体保护自动堆焊技术。解决了我单位车间人工修复磨损的轴类工件强度大,成本高,效率低的难题。

二. 设备现状

经改造的机床为中华人民共和国某机床厂1989年3月生产的C620-x机床。床身上最大工件旋转直径400mm,最大加工长度1400mm。

由于设备陈旧已经不符合现在机加工的需求,才予以淘汰。但是设备整体良好,床身坚固牢靠,变速箱无较大故障,卡盘及尾座均完好。设备铭牌见下图。

三. 适应性改造的内容

对此车床改造,是为了其作为一个能夹持轴件和辊道的旋转机构。能根据不同的需要调定转速。以此为原则,并通过现场多次对设备进行了解及听取有关专家和领导的意见后,我们对车床的改造内容及步骤确定如下几个方面:

1. 拆除车床底座。

拆除车床底座,以此来降低设备高度,方便装夹工件和操作。由于床体只起到支撑和旋转工件的作用,没有其他负载影响,床体震动较小,故将床体直接用螺栓固定在用厚度20mm的钢板制作的平台面上。

2. 增加一个顶针,安装于卡盘中心。

增加卡盘中心顶针,主要是为了方便使用四爪卡盘装夹不规则轴端的轴类修复件。这样可以省去较多的装夹和找正时间。提高生产效率。

3. 设定车床变速箱变速级别为最低速。

此车床的最高转速为955rad/min,最低转速为12rad/min。由于设定转速越高,对下面选择变频器进行电机调速来达到我们所需转速的难度越大。另外,C620机床的变速箱在改造后起到的是减速机的作用,在长时间的工作过程中,高档位的变速齿轮不及低档位变速齿轮的使用寿命长。综合考虑,我们设定所用转速为床体的最低转速12rad/min。

4. 安装变频器,降低车床电机转速。

C620车床电机为7.5kw,由于床体负载仅为工件本身,无车削负载。故变频器选择为7.5kw。通过调定变频器,改变主电机转速来达到调节主轴转速的目的。通过我们所要修复工件的轴径来确定转速。调速范围为:0.3rad/min(Φ400mm轴径)――2.5rad/min(Φ50mm轴径)。

5. 选择二氧化碳气体保护焊机型号。

我们改造的车床床底加工范围在400mm以内,所以可以修复的轴类工件的直径在50mm―400mm之间。由于轴径范围较大,所以我们焊修时需要提供的电流的范围也较大,所以我们选用型号MZ-ZK-630 CO2自动焊送丝小车以满足我们的要求。

6. 制作二氧化碳气体保护焊送丝小车行走轨道。

以30mm角钢制作小车行走平台,选用10mm钢筋为轨道,拉直后焊接在平台上。两轨道的间距为送丝小车两轮的间距。将行走平台固定在床体上并调节高度,使送丝小车焊嘴基本处于床体卡盘中心线上。

四. 改造效果

通过以上几步,我们把淘汰的C620车床床体改造为CO2气体保护焊式堆焊机,主要修复辊径50mm-400mm的轴类工件。通过调试,各项功能均满足使用要求。具体情况如下:

1. 减少操作劳动强度,提高工作效率。此设备是人工修复速度的2-3倍,且人工劳动强度大大降低,操作人员只需吊装工件,调节电流电压和小车行走速度即可。

2. 施焊速度均匀,堆焊表面平整美观,车削余量大大少,降低了焊丝和电能消耗,减少了车床车削的工作时间。

3. 基本消除了人工施焊修复经常出现的气孔等缺陷,消除了人工施焊经常造成的轴体受热不均引起的轴弯曲变形的现象。修复质量大大提高。

4. 工作过程基本由设备完成,操作人员距离拉开,减少了工作过程中产生的有毒气体和烟尘对人体的危害。

五. 结论

C620老式车床应用为半自动CO2气体保护(堆)焊床体的适应性改造是莱芜钢铁集团设备检修中心灵活应用CO2气体保护自动焊技术的重要一步,也是本着修旧利废,降低成本的原则,对淘汰的设备进行在利用。投资少,收益大,见效快。降低了成本,提高了生产效率,减轻了职工的劳动强度。

参考文献

[1] 吴敢生.埋弧自动焊[M].辽宁科学技术出版社。2007.

[2] 王艳芳.二氧化碳气体保护焊技术.机械工业出版社[M].2011.

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