浅析库区航标船液压绞盘技术改造

时间:2022-10-02 04:17:21

浅析库区航标船液压绞盘技术改造

摘要:航标工作船艇移设标作业频繁,绞盘是其最主要甲板机械,绞盘运转是否正常对于航标维护作业至关重要。三峡库区航标船所装备的15KN液压绞盘在移设标起绞锚石作业过程中,经常出现“反转、滑关”现象,给生产作业带来极大的安全隐患,本文以渝道标305艇液压绞盘改造为例,分析故障原因,介绍了改造原理及步骤,以提高作业安全系数。

关键词:库区航标船;液压绞盘;技术改造

中图分类号:TG355.2文献标识码:A

库区航标船液压绞盘的系统结构及工作原理:

(一)绞盘基本技术参数:

名称 贝德15KN绞盘 电动机 型号 Y132H-4

数量 1台 数量 1

生产厂家 南京贝德船用(液压)设备有限公司 生产厂家 无锡慧海电

机有限公司

卷筒负载 15KN 额定功率 7.5KW

公称速度 0—12m/min 额定转速 1450r/min

缆绳直径 钢丝绳φ20.5mm 电压 380/440V

绞盘直径 φ400mm 电流 15.4A

1.1油马达型号:BJM1-300,公称排量:314ml/rev,额定压力:16mpa,最高压力:25mpa,额定扭矩:960 N.m,连续转速:1-450r/min。

1.2轴向柱塞泵型号 :25SCY14-1B,公称排量:25ml/r,额定压力:31.5mpa。

1.3系统流量:25l/min。

(二)绞盘的组成及结构:

该型绞盘主要由绞盘装置、液压传动装置、手动比例换向阀、电动油泵机组、油箱等组成。

1、绞盘头装置

绞盘头装置主要由绞盘体、主轴、支座、衬套组成,支座中心置有一空心轴套,轴套上端孔内放置一平面推力轴承,承受绞盘体自身的重量以及工作时的轴向力,主轴上端的键槽通过双键与绞盘体联接,主轴的上、下两处分别固紧轴端螺母和轴向挡圈,它们起到轴向定位和固定作用;主轴顶端有加油孔,油可通过主轴中心的轴向与径向油路装在空心轴套两端的滑动轴承;支座有两处联接法兰,一处与船舶的甲板相联接,一处与液压马达相联接。

2、液压传动装置:

液压传动装置由液压马达、行星减速器和双向平衡阀等组成,双向平衡阀起到控制钢索下放速度的作用,液压马达的内花键与主轴铣有外花键的下端相联,将所需的工作扭矩传递给绞盘体。

3、手动比例换向阀

操纵手动比例换向阀可控制绞盘的系缆和放缆与停止,操作手柄的角度的大小,可控制系、放缆的速度,使用手动比例换向阀可以使绞盘无级变速。

4、电动油泵机组

电动油泵机组由单速电动机、手动变量柱塞泵、溢流阀、联轴器等组成。可以手动调节柱塞泵排量,从而调节绞盘工作速度;调节溢流阀可控制液压系统的压力,起到安全阀的作用。

5、油箱装置

在油箱上装有空气滤清器、(回油)滤清器、以及液位油温计;油箱通过管接头和油管与油泵机组和液压马达相联。

液压绞盘原理图

如图所示:

1—滤油器,2—浮球液位控制器,3—空气滤清器,4—液位液温计,5—可变量柱塞泵,6—电动机,7—单向阀,8—板式球阀,9—测压软管总成,10—压力表开关,11—压力表,12—手比例阀,13—液压驱动装置,14—溢流阀

(三)绞盘工作原理:

1、绞盘未绞缆时的工况:

压力油从油泵出来,通过单向阀和球阀,到手比例阀,此时由于绞盘未工作,手比例阀(手动的三位四通阀)处于中位,“P”和“O”腔(进油、回油)连通,油液直接经回油管回到油箱。

2、绞盘工作时工况:

向左扳动手动比例阀操纵杆,“P”和“A”连通(进油和工作油口),再经左边的单向阀,进到油压马达,驱动马达旋转,油压马达再带动绞盘头旋转(绞盘头与油压马达有法兰联接),向右扳动比例阀操纵杆,则油压马达和绞盘头就向右旋转。

二、液压绞盘反转故障原因的排查与分析:

(一)故障现象:

2012年以来,库区航标船渝道标305艇在浮标施绞作业中,经常出现此种现象:当锚石出水吊起后,手比例阀停在中位,绞盘停止运转,但稍后就突然快速反转,甲板操作人员手持钢缆,往往猝不及防,给作业人员带来极大的危险,近两年中,该船绞盘油马达油缸还破裂了三个,造成停航修理。

(二)原因分析:

绞盘的锁紧主要是靠油马达的自锁和平衡阀的锁紧来实现的,为此我们对该船油马达进行了拆检,情况如下:

1、对两个平衡阀进行了拆解清洗,阀芯工作表面正常,无明显划痕和过度磨损。

2、油马达5个油缸柱塞均有明显擦痕。

3、油缸尼龙阻油密封环磨损严重。

由此可见,油马达内部元件磨损,造成马达内泄,导致绞盘反转,联系到该船近期先后更换了三个油缸,我们认为主要原因是:

1、航标工作船移设锚工作频繁,经常超负荷工作(锚石重量在800KG左右,其上通常有20-30cm厚的泥沙),且起吊锚石后一般要带锚航行10-30分钟再抛设,超过该绞盘的额定负载,马达油缸承受的工作压力过高,造成油缸体破裂、柱塞和密封环的磨损。

2、库区船绞盘在设计选型时,未充分考虑到航标船的工作特殊性,所装备的BJM1-300型油马达额定负载过小,且除了平衡阀外并无其它锁紧装置。

三、改造方案:

1、将原BJM1-300型油马达更换为BJM1-350型油马达,额定负载由15KN增至20KN,额定扭矩加大124N.M,马达的转速和工作压力范围不变。

2、改装平衡阀座,将平衡阀座锁油钢球更换为通油锁阀,加装液压油管连接至油马达。

3、在减速机构内装刹车装置(铜质、钢质摩擦片各3张,15个高压弹簧),在油马达停止工作时,强制将输出轴抱死。

4、减速机构与油马达连接法兰加工配合。

四、结构和制动原理是:

刹车的铜质制动片内齿环套装在马达的传动轴上,钢质制动片外齿环套装于制动器外壳的内齿上,当手比例阀开启,马达进压力油时,压力油先推动油缸,油缸的端盖压下弹簧,这时的铜质制动片与钢质制动片分离,此时的刹车松开,绞盘向顺/反时针旋转;当手比例阀回到中位,马达无压力油进入时,受弹簧张力的作用,铜质制动片与钢质制动片结合,将传动轴抱死,起到制动的作用

五、改造过程:

1、2013年9月3日,将渝道标305艇绞盘解体,将行星减速机构拆除送协作厂家加装制动装置,并将行星减速机构与新换油马达外圆法兰配合。

2、2013年9月21日,清洗油压管路、阀件、接头。对油马达、减速机构进行安装,因油马达体积增大,原回油管不够长,改为液压软管。进行试运转,系统空载压力5.0mpa,空载转速15m/min,电机、液压泵、马达工作平稳正常,管路无泄漏。

六、实船负载试验:

9月23日,渝道标305航行至老鸦石水域(长江上游里程494km),绞起总重量为1600KG的两个砼锚石,启动压力为5.0 mpa,负载压力为11 mpa,绞盘负载转速为16m/min(后调整为12 m/min),锚石出水吊起后,航行约20分钟抵达土地盘水域(长江上游里程486km),绞盘无反转打滑现象,液压系统无泄漏,各部件工作正常。

七、运行情况:

渝道标305艇液压绞盘自9月下旬改造完毕至今,共起绞锚石82个(每个均为800KG以上),绞盘系统工作压力正常,无反转打滑现象。通过对液压绞盘的技术改造,提高了设备正常率,为航道安全生产提供了可靠有力的设备保障。

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