浅析110kV变电站10kV备自投装置

时间:2022-09-09 09:56:38

浅析110kV变电站10kV备自投装置

摘 要:随着电网负荷不断增长及对供电可靠性的要求日益增加,10kV备自投的重要性凸显。文章主要对备自投的动作原理、备自投出现问题进行了分析与探讨,为今后再遇上和处理此类情况时候能够提供一定的参考。

关键词:110kV变电站;10kV;备自投装置

引言

备自投装置又称为备用电源自动投入装置,它是继电保护与供电网络系统自动装置相结合的产物,是一种对供电系统提供不间断供电的经济而有效的技术装备。当故障导致系统工作电源失去时,该自动装置能够迅速地将备用电源自动工作。在实际的运行中,备自投装置时常都会发生误动、拒动,原因涉及运行维护、装置本身、接线等方面,比如备自投充放电、备自投过载联切等问题。文章主要是分析110kV变电站10kV备自投装置出现的问题以及采取的防范措施。

1 10kV分段备自投装置原理

图1 110kV变电站接线图

1.1 参数说明

外部电流和电压输入经隔离互感器变换后,在通过滤波输入到模数变换器,然后CPU采用数字处理后形成各种保护继电器,并计算各种遥测量,其中Ua1、Ub1、Uc1为1M母线的电压输入,Ua2、Ub2、Uc2为2M母线的电压输入,用于判别母线有压、无压;I1、I2为两进线一相电流输入,用于无流检测和防止PT断线时误启动装置; 为零序电流输入,用于零序保护;IA、IB、IC测量两母线环流输入,其中,IA、IC为专用测量CT用输入,用于过流保护用。

1.2 原理说明

装置引入两段母线电压,用于判别无压、有压,每个进线开关各引入一相电流为了判断进线开关已跳开,也是为了防止PT三相断线后造成分段开关误动作。装置引入两个进线开关位置接点(TWJ1、TWJ2),加上装置自带操作回路产生的分段开关节点(TWJ3),用于判别系统运行方式、自投准备、自投操作。装置将两个进线开关的KKJ(合后位置继电器:KKJ是反映手跳、手合的,即:如果手动合上开关,KKJ就变为1,如果再由保护切掉,KKJ仍然为1,只有手切才会变为0;同理,开关手切KKJ为0,如果保护合上开关,KKJ也还是为0,只有手合才会变为1。)串接作为备自投放电,另外引入一个闭锁备自投输入接点。

PT断线检测,某段母线断线判据如下:(1)正序电压小于30V,且I1有流或1DL在跳位、3DL在合位且I2有流;(2)负序电压大于8V。满足以上任一条件延时10s报母线PT断线,断线消失后延时2.5s返回。

以图1为例,正常运行时,#1主变供电1M母线,#2主变供电2M母线,501、502开关在合位,500开关为分位,500投入分段备自投。为了使分段备自投能够动作,首先备自投要满足充电条件:(1)1M、2M母线三相均有电压(三相电压均大于);(2)501、502在合位,500分位。满足以上条件后,经装置参数整定菜单中的备自投充电时间后充电完成,备自投能够动作一次。为了保证分段备自投不会误动,当满足特定条件后,备自投会放电,无法动作:(1)500开关在合位;(2)1M、2M母线均不满足有压条件(三相电压均小于),延时15s;(3)有外部闭锁信号;(4)手动断开501或502开关(即KKJ为0);(5)装置发出跳进线命令后,若一定时间内相应开关未变位;(6)控制回路断线,合闸压力降低开入为1,501、502或500开关的TWJ有异常;(7)远方退出备自投(软压板“备自投总投退”为0)。

充电完成后的动作过程,主要有两种形式启动,以1M母线失压为例:(1)1M母线无压启动(Ua1、Ub1、Uc1均小于无压起动定值)且I1没有检测到电流,2M母线检测到有压则经过Tt1延时后跳开501开关。确认501开关跳开后经Th1延时,且1M母线无压(Ua1、Ub1、Uc1均小于无压合闸定值)或满足同期条件(检测同期投入时)合500开关;(2)501开关跳闸,1M母线无压启动,I1没有检测到电流,2M有压则不经过延时空跳501开关,确认501开关跳开后经Th3延时,且1M母线无压或满足同期条件(检测同期投入时)合500开关[1]。

2 备自投误动分析

备自投想要动作,必须满足备自投动作的条件,如果PT断线,备自投则会存在误动的可能性。从装置PT断线的判据1可以分析,正序电压小于30V,且I1有流时候,装置报PT断线。

以图1为例,如果#1主变变低501开关在合闸位置,带10kV1M母线负荷,#2主变变低502开关在合闸位置,带10kV2M母线负荷,I1、I2均有电流流过,500开关在分闸位置。此时备自投应该闭锁,无法工作。如果#1主变的负荷电流很小且低于备自投检无流定值,满足了进线无流条件,而此时,#1PT二次空气开关跳闸(人为断开),装置应该报PT断线的,但是根据PT断线的判断,如果I1判断为无流的话,PT断线的依据就不符合了。1M母线无压条件也成立了。满足了备自投动作条件,先跳开#1主变变低501开关,再合上10kV母联500开关。出现了备自投误动作的情况。

针对上述情况,在设定备自投定值的时候,不仅要结合一次运行方式,更要考虑分合分配情况。对于停送10kV母线PT,当母线与母线之间互为备用,配置了分段备自投,应考虑先将相应的备自投装置退出,在按照母线停电原则执行停送电操作。

3 备自投过载联切

以图1为例,如果1M母线失压,备自投正确动作,则1M母线上的负荷转移到2M母线上,即#2主变带全站运行负荷。由于电网负荷不断加重,该站的#2主变在N-1后有可能出现严重过载(超过主变负荷150%)。为了避免备自投动作后主变过载或者元件(CT、开关)过载现象,主要有两种处理手段:(1)按照每年最大负荷来计算主变负荷电流,根据计算结果来安排备自投装置投退,但是这种方式的缺点是当某些变电站峰谷负荷差别较大时候,且多数谷期时候N-1时候也不过载,备自投装置退出后大大地降低了供电可靠性。(2)针对上述原因,文章提出一种可行的方法,在当前10kV备自投装置功能基础上增加一种新的功能:总电流闭锁功能,该功能实时采集主变的负荷电流,如果采集到的负荷电流之和大于定值,则退出备自投,反之亦然。这样能够大大地减少了备自投功能退出的时间,提高了供电可靠性。

4 结束语

随着备自投装置地不断普及,必然会出现各种问题。不断地加强对备自投装置的分析和研究,才能保障电网的安全稳定运行。

参考文献

[1]王颖,郑春莹.10kV备自投装置配置及动作逻辑分析[J].电工技术,2011,8:63-64.

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