浅谈潜山自喷井的特护管理

时间:2022-09-04 10:05:03

浅谈潜山自喷井的特护管理

【摘 要】在冀东油田某区块,潜山自喷井井数仅仅占区块总井数的十分之一,但产量却占产油总量的三分之一,为该区块完成油气产量指标拥有重要作用。潜山自喷井作为特殊井,在日常管理维护中必须采取特殊方法对待,以保证正常开采。本文通过对日常的特殊管理方法的进行归纳,总结对潜山自喷井的特护管理方法。

【关键词】潜山自喷井;特殊井;特护管理

前言

在潜山井投产初期,由于对潜山自喷井的认识不够,管理不到位,该区块一号自喷井生产半年后停喷,二号自喷井七个月后便进入高含水阶段,至今供液不稳。经过对一、二号井的生产进行系统全面的分析,我们吸取了以前的教训,对后续投产的井进行了特护管理,效果明显,后续井至今稳定高产。

特护管理的具体措施

1、投产的特殊管理

通过多次对潜山自喷井的原油取样进行全分析,得知原油密度为0.815~0.839g/cm3,温度50度时的粘度为7.84~-13.41 mPa.s,凝点为27~39℃,含蜡量22.2 %~24.8 %。

为了降低原油粘度,减少含蜡量,提高流动性,因此在井口流程别加装了一台加热炉,自油气从采油树流出时起对油气进行加热保温。油井产出的油、气经采油树后,沿出油管线到加热炉的加热盘管,加热后到分气包,分出一部分天然气供加热炉作燃料,其余油、气沿混输管线进入系统输走。加热炉内的热水则通过循环管线返回加热炉内加热。

为保证上述措施有效得到实施。现场工艺自投产前,加热炉厂家专业人员提前四小时到现场,对加热炉进行试用,确保运转正常后,观察两小时离开。为了缩短调参的停井时间,在采油流程中加装了简单的双翼流程,实现了不停井调参,避免了因调参关井导致憋压停喷等情况的发生。投产时,队、站两级专业技术人员必须亲自到现场,从流程的焊接、试压到油井的正式投产全程监督,对每一个细节都亲自检查指导。投产后,每半小时录取一次井口的油套回压,每两小时计量一次产油产气量,直至连续四次以上数据稳定一致后,开始进入正常生产状态。

2、清防蜡的特殊管理

油井结蜡后,使出油通道内径逐渐缩小,给油流增加阻力,降低了油井产能,有的甚至将油流通道堵死,造成油井停产。我们根据含水、产量、动液面情况制定了潜山自喷井的加药量和加药周期,并安排专人负责及时记录加药日期和加药量。并聘请专业的清蜡队伍,对潜山自喷井进行机械清蜡。从一开始到现在都安排专人负责监督清蜡工作,并对每一次的清蜡工具串、清蜡深度、结蜡深度、上提和下放过程中所遇到的情况详细记录,并进行分析,做到及时有效地清防蜡。

3、日常巡检的特护管理

为了更好地对潜山自喷井进行巡检,专门聘请有着丰富采油经验的驻井工,驻井专护潜山自喷井的巡检工作。正式巡检周期,每两个小时巡检一次,每次需要记录清楚每口井井口的油压、套压、回压、回油温度等等。

如果在巡检过程中,巡检人员发现井口油压或套压波动超过0.5Mp,或者回压超过1.2,或者回油温度低于10℃,必须在半小时内汇报给班组技术人员,以便于及时地分析解决问题。此外,每天至少每口井取两个样,早六点和晚六点各一个,如果发现含水变化超过1%,则每两小时加密一次,直至含水恢复稳定,而且取样时必须放空超过五分钟,确保油样的真实有效性。

4、生产分析的特护管理

生产分析主要包括油井的工作制度是否合理,分析油井的压力变化及其原因,分析井口的地面流程和设备使用状况是否良好等等。

4.1每次调参后,现场技术人员应对井口压力每两小时观察连续跟踪五天以上,并进行详细的记录;对调参后的产量每天核实两次,连续进行五天以上并详细记录;对调参后的含水变化,每天两个样坚持跟踪五天以上也详细记录。通过对每次调参后的详细记录的分析,分析工作参数(大部分指的是油嘴的大小)是否合理。

4.2压力的变化及原因分析

(1)油压的变化

油压降低的原因有:油管结蜡、原油脱气、含水增多,增加了井筒中的流动阻力或加大了液柱的重力,换大油嘴(或油嘴被刺大)也会使油压减小;油压增加的原因有:换小油嘴(或油嘴被堵)、地面流程中出现故障引起回压变化。例如,地面管线结蜡,油流不畅,都会使油压增加,影响油井生产。

(2)套压的变化

油嘴换小(或被堵)使油压上升,也导致井底流压升高,因此套压也随之升高;如井底发生堵塞,环形空间中由于砂桥、稠油、结蜡的堵塞,都会使套压下降。为此加强了巡检制度,并组织了专门的潜山自喷井分析小组。每天对潜山自喷井油套压的变化进行系统有效地分析,并及时寻找解决压力变化问题的方法。

4.3地面流程和设备使用情况的分析

当回压偏高时,很有可能是地面流程不通造成的。现场及时查找堵塞部位,并进行疏通,必要时可以用热水冲洗流程,确保流程畅通。当发现流程连接有问题,不利于油井生产或者输送时,必须及时上报相关部门进行整改,确保流程有效的使用。同时,对于地面设备(如加热炉等),做到每天都要检查它们的运行情况,一旦发现存在发生故障的可能,立即解决或通知厂家进行整改,确保井口设备正常运转。

结束语

潜山自喷井时冀东油田某区块的主要产量来源,但由于原油粘度等等原因造成原油自喷正常生产系统非常脆弱,极其容易陷入生产困境甚至停产。因此我们吸取过去的教训,通过对现状的分析,总结出潜山自喷井特护管理措施。通过严格执行潜山自喷井特护管理措施,达到了潜山自喷井长期稳产的效果。

参考文献

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