浅析带式输送机跑偏问题优化处理方案

时间:2022-09-03 08:58:19

浅析带式输送机跑偏问题优化处理方案

摘要:本文针对带式输送机安装后,在运转中出现的常见故障和对带式输送机跑偏难题进行了分析,并提出了相应的优化处理方案,为带式输送机安全运行提供了保障。

关键词:跑偏原因;优化处理方案;纠偏装置;挡煤板;调节抗轮

一、问题的提出:

带式输送机具有长距离、大运量、连续运输等优点,运行可靠,易与实现自动化、集中化控制,特别是对高产高效矿井,胶带输送机已成为煤炭高效开采、实现机电一体化技术与装备的关键设备。因此,良好的维护工作对维持正常生产具备重要意义。带式输送机的正常运转是综采工作面正常生产的关键。但是带式送机跑偏问题,使输送机效率下降,导致设备降低运行效率并缩短带式输送机使用寿命,甚至造成设备不能运行。同时,带式输送机跑偏也会增加运行人员和维护人员的工作量和维护成本,不利于矿井安全高效生产。

二、立项背景

在实际运行工作中,造成带式输送机机跑偏的原因很多,各种因素在不同设备上影响不同,主要原因有:带式输送机中心线与理论中心线偏差大;托辊架、机头、机尾滚筒中心线与带式输送机中心线垂直偏差大;落煤点与带式输送机理论落煤点偏差大;滚筒、托辊粘煤;拉紧装置安装偏差大、卡涩;带式输送机接头不正。带式输送机跑偏的原因多种多样, 但其具有共性。导致带式输送机跑偏的原因就是:横向摩擦力在带式输送机跑偏中达到新的平衡,从而使带式输送机较稳定的保持跑偏状态。

对于带式输送机跑偏的治理,首先应当对带式输送机跑偏的原因进行分析,了解影响带式输送机跑偏的主要因素,分清主次,依次进行解决,同时,对于短期内无法治理的情况,需要加装纠偏装置,以保证带式输送机的安全稳定运行。

三、解决方案

针对带式输送机跑偏的不同原因,制定不同的解决方案。

1、带式输送机机架的变形和托辊架安装的随意性,会导致带式输送机架和托辊架实际位置与理论位置偏差大,应按照标准进行校正。

2、在落煤点中心与带式输送机机中心线偏差大的情况下,带式输送机在落煤前后的跑偏量突变,通过对落煤点进行调整,加装可调节式导流板(挡煤板)和可调节式纠偏装置,使转载点煤流均匀,即可达到要求。

3、带式输送机接口不正时,跑偏的明显特征是带式输送机运行到同一胶带位置时跑偏,可以通过对带式输送机重新接扣处理。

4、带式输送机运行中的跑偏临时调整。此种情况通常由于滚筒、托辊的积煤,导致煤流变化以及带式输送机局部积水,需对带式输送机进行调整,可按照“跑上不跑下,跑前不跑后,跑紧不跑松”的原则调整可调托辊,其机理是带式输送机跑偏总是向首先受到横向摩擦力的方向跑偏,此种解决办法并不能根治跑偏,需要对积煤积水进行清理

四、设计加工

1、可调节式挡煤板由∠7#角铁配合10mm钢板组成一组挡煤板支架,然后利用W钢带和废旧胶带固定在挡煤板支架上,构成一整套挡煤板。由于挡煤板支架可以上下移动,废旧胶带也可以在挡煤板支架上上下移动,挡煤板也可根据需要延长或缩短,从而可以保证煤流均匀的在带式输送机上运输。

如图所示:

2、可调节式纠偏装置包括带式输送机机头、机尾和中间部分带式输送机的三种抗轮装置,均可不同程度的改变带式输送机的运行方向,从而起到了带式输送机纠偏的效果。

1)、可调节式带式输送机机头抗轮由10mm钢板配合废旧托辊加工而成。通过改变固定架的位置和废旧托辊的上下位置,共同作用于带式输送机机头的胶带,可以有效地调节带式输送机。

如图所示:

2)、可调节式带式输送机机尾抗轮由10mm钢板配合废旧托辊加工而成。通过改变固定架的位置和废旧托辊的上下位置,共同作用于带式输送机机尾的胶带,可以有效地调节带式输送机。

如图所示:

3)、中间部分带式输送机抗轮由8#槽钢配合废旧罐笼摩擦轮加工而成。此压带装置安装在巷道洼窝带式输送机弹起处,共同作用于悬空带式输送机,使其保证不撒煤,进而保证带式输送机不跑偏。

如图所示:

五、效果分析:

自带式输送机系统使用此综合装置以来,带式输送机跑偏难题得到有效的解决。不仅保证了正常的生产运行,而且有效地节约了带式输送机的投入和损耗,符合矿井持续健康发展的总体思路。

参考文献:

[1]杨会利,关于带式胶带输送机跑偏原因的分析及处理; 《科技创新与应用》;2014

[2]白兴利,带式输送机胶带跑偏的原因分析与处理;《科技风》;2014

[3]耿娟,建井施工用带式输送机胶带跑偏原因分析及纠偏方法刘芮;《华东科技:学术》;2015

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