浅谈低沉没度对抽油机井检泵率的影响

时间:2022-08-29 04:25:21

【摘要】随着油田开采的深入,越来越多油田抽油泵在低沉没度状况下连续工作,抽油泵磨损很大,增加了抽油的检泵率。本文简要阐述了低沉没度对抽油机井工况的影响,分析了低沉没度对抽油机井检泵率的影响,并提出改进措施。

【关键词】低沉没度 抽油机井 检泵率

随着老油田不断连续的开采,抽油机井内的抽油泵逐渐处于低沉没度中进行连续工作。在这种低沉没度中,抽油机井内的抽油泵及附加设备管线等在外力作用下,出现问题的周期不断缩短,造成抽油机井检泵率不断上升,给油田开采增加了检泵相关费用,其开采成本上升。为了降低油田开采成本,提高经济效益,分析低沉没度对抽油机井检泵率的影响是十分必要的。

1 低沉没度对抽油机井工况的影响

油田开采经过一次、二次后,逐渐过渡到高含水开采阶段。此时,由于开采强度的不断增加,抽油泵常常处于较低的沉没度中连续工作。这无疑增加了运输管线、抽油泵以及其它相关设施的机械外力,这种机械处力反作用于其本身,对抽油泵及抽油井内其它设施的磨损是连续性的,降低了抽油机井内工作部件的寿命。另外,在强外力作用和回注水水质不佳影响,抽油泵处于固体颗粒大而多的低沉没度环境中,造成抽油泵阻塞、结蜡现象严重,大大缩短了抽油井的检泵周期。可见,低沉没度使抽油机井工况变得复杂多变,机械故障频生,给油田开采增加了维修作业量,维修成本增大。因此,必须确定合理的沉没度,当沉没度低于合理值时立刻采取措施来降低对抽油机井工况的影响。

2 低沉没度对抽油机井检泵率的影响

2.1 低沉没度对抽油杆和脱接器的影响

抽油泵在井内抽油过程中,需要通过抽油杆借助外力举升液体实现抽油。抽油泵的沉没度下降后,液体举升高度增加,交变载荷增加,光杆提升液体所做功相应增加,抽油杆受力时间延长。反之,沉没度上升则液体举升高度下降,交变载荷下降,光杆提升液体所做功下降,抽油杆受力时间缩短。所以,在低沉没度井中,抽油杆受到的交变载荷比高沉没度井要大,受力时间相对延长,从而导致抽油杆容易发生断裂,对于脱接器来说是同样的道理。

2.2 低沉没度使得抽油机井内杆管偏磨的影响

抽油机井内杆管偏磨的影响因素较多,其中之一是低沉没度。因为在高含水油井在低沉没度条件下时,柱塞下冲程卸载迅速,抽油杆柱振动加剧,其最小轴向分布力与临界轴向压力降低;在供液不足时,柱塞在和液面接触瞬间将产生液击,若液击发生于下冲程的中间位置附近,液击力将明显加大抽油杆柱的实际轴向压力。高含水油井在低沉没度条件下运行时,抽油泵供液不足,由于泵内无气体或很少气体缓冲,此时,杆管下部的油管承载力超出临界值而发生变形,这种变形使得油杆与油管之间的磨擦面增大,必须造成杆管偏磨,随着抽油泵的连续工作,这种偏磨现象会越来越重。

2.3 低沉没度对抽油泵活塞的影响

在低沉没度井中,活塞下行时撞击液面产生的冲击力会传递到固定凡尔上,从示功图下载荷线的大幅度波动可看出这种冲击是相当大的,这种冲击很容易引起固定凡尔球座刺漏。冲击力与冲次和充满系数有关,冲次越高,充满系数越低,则冲击力越大,固定凡尔球座在这种强大的不断反复的冲击下产生了刺漏,刺漏点由小变大,最后引起泵漏失。

油井长期在低沉没度状态下连续工作,原油在地层提前脱气,使产出液在井筒内,甚至在地层内结蜡,从而造成杆管甚至泵凡尔结蜡,降低出液效率,甚至出现卡泵现象。由于低沉没度的种种不利,导致抽油井工况复杂多变,抽油泵功效降低,加快了抽油泵的磨损,增加了抽油泵的检泵率。另外,由于含水量高,低沉没度下,抽油泵抽汲加剧,在外力作用下,液体会混有不同程度的粉砂,容易造成抽油泵的阻塞和损坏而增加检泵率。还有,在低沉没度下,摩擦增大,举升冲程延长,增加了抽油井检泵率。

3 低沉没度下抽油机井降低检泵率的措施

3.1 适当调低地面工作参数

地面工作参数直接关系到抽油井抽油泵的工作效率,关系到井下液体举升的快慢。当抽油泵处于低沉没度下工作时,地面工作人员应当适当调低地面控制参数,让抽油泵适应低沉没度,直至将地面工作参数调至最低。如果此时,检泵率仍然很高,考虑经济投入,建议不更换抽油泵,安装可变径皮带轮,通过皮带轮来调解,降低抽油泵功率,从而降低磨损,达到减少检泵率的目的。

3.2 应用回注水提高沉没度

当沉没度低于合理值时,可以考虑用油田采出水进行回注。但必须对采出水进行处理,即将油田采出水经过滤、化学反应、重力除杂等一系列处理后,使采出水达到回注标准,回注后不会对原地层产生过大的副作用。并适当将回注量增大,以提高地层的压力,提高低沉没度井的沉没度,使地下保持充足的供液能力。沉没度提高后,抽油泵的抽汲参数就会维持在原水平,抽油杆和抽油管等设施在水的浮力作用下,不会产生太大的磨损,抽油泵便可持续正常工作,有效降低了检泵率。

3.3 确定合理的沉没度

不同的油井工况不同,为了减少油田开采后期检泵率上升,必须针对本地油田的特点进行合理沉没度的确定。油井的油层条件不同,则油井产量与流压的关系不同,根据油井流入流出动态曲线,参考有关文献,应用流压与地层压力及饱和压力的经验关系式,确定合理流压,再计算出合理的沉没度。合理的沉没度确定后,需要对参数进行相应的调整,尽量使抽油泵在合理的沉没度内工作。

4 总结语

随着油田的连续开采,油田逐渐进入高含水期高检泵率低沉没度的石油开采阶段。低沉没度对抽油井检泵的上升有关直接的关系,它影响抽油井工况,造成抽油井内杆管偏磨,抽油泵活塞阻塞、结蜡等问题,提高了抽油井的检泵率,增加了油田开采的成本。因此,需要确定合理的沉没度,减少更换抽油泵的机率,应用采出水进行回注以提高降低的沉没度是十分必要的。

参考文献

[1] 刘步峰.抽油机井杆管偏磨原因分析[J].内江科技,2006,(2)

[2] 郭晓忠,刘洪举,崔雅桂等.含水与沉没度对杆管偏磨的影响研究[J].大庆石油地质与开发,2006,(04)

[3] 景玉梅,张瞳阳.抽油机井合理沉没度确定与治理实践[J].大庆石油地质与开发,2006,(B08)

[4] 邱德权.浅谈低沉没度对抽油机井工况的影响[J].中国石油和化工标准与质量,2012,(08)

上一篇:差压式孔板流量计的误差来源与控制措施分析 下一篇:提高王南区杆式泵应用效率分析