颠覆传统工艺不停产热洗单井生产管线

时间:2022-08-21 01:03:22

颠覆传统工艺不停产热洗单井生产管线

摘 要:油井在生产过程中,单井管线内会有程度不同的结蜡,严重时造成管线蜡堵,影响油井正常生产。热洗油井单井生产管线是为了清除管线内的结蜡,是一项重要的油井常规维护性作业。传统的利用"热熔车组热洗管线工艺"在热洗时必需停井,造成占产,同时,由于停井、开井可能会造成机采油井井卡或断脱,给油井生产造成更大的影响。该成果通过改进"水套炉热洗工艺",将水套炉热洗工艺应用于单井管线的热洗,油井产出液经水套炉加热后热洗管线,边生产边热洗,实现了油井热洗的零占产,同时大大降低了有杆泵出现井卡等故障的概率。

关键词:传统工艺 不停产热洗 单井生产管线

一、改造方案

1.传统管线热洗工艺介绍

常规的利用熔蜡车组进行热洗单井管线的方法:车组由两部罐车和一部熔蜡车组成,热洗时油井停井,关闭生产闸门和套管闸门,回压闸门处于打开状态。用硬管线连接熔蜡车出口和单井生产管线,由两部罐车连续为熔蜡车提供清水或油田产出水,经熔蜡车加热后进入单井生产管线,实现单井生产管线的热洗清蜡。

熔蜡车组热洗流程见下图:

图1 熔蜡车组“热洗管线”流程

2.水套炉热洗工艺介绍

水套炉原来是为“热洗井筒”设计和制造的:即利用油井的自产气为油井的自产液加热,热洗井筒。

热洗井筒时,连接油井产出液出口和水套炉进口,连接水套炉出口和油井油套环空,把套管气接入水套炉燃烧系统,关闭油井回压闸门和套管气出口闸门,开启油井,油井产出液进入水套炉,经水套炉加热后进入油套环空,定时打开回压闸门排蜡,实现油井井筒的热洗清蜡。

图2 水套炉“热洗井筒”流程示意图

3.水套炉热洗工艺的改造

抛弃传统的管线热洗工艺方法,对水套炉热洗工艺进行技术改造,应用于单井管线的热洗。

为了实现油井单条生产管线在生产的同时又能进入热洗液的要求,设计了可实现液体双向流动的专用短节。

把专用短节与水套炉流程进行连接即可实现油井单井管线的热洗。如图3所示。

图4 水套炉“热洗管线”流程示意图

改造前工艺流程:如上图2所示。改造后工艺流程:如上图4所示。施工现场如下图5所示。

图5 水套炉“热洗管线”施工现场

二、效果评价

从水套炉热洗管线时的温度、热洗前后回压的变化对比来看,水套炉热洗管线的效果很好。

该新技术2007年初通过试验应用阶段,已在温米采油厂甚至其他采油厂推广应用。截止目前已在温米采油厂应用186井次,与热熔车组相比降低热洗费用122388元。由于不停产,使油井增产原油205吨,取得了很好的经济效益。目前,该技术仍在为温米采油厂的降本增效发挥作用。

水套炉热洗管线具有以下几个优点:

1.实现了热洗管线“零占产”。利用水套炉热洗管线时,实现不停井热洗管线,而熔蜡车热洗管线时按平均单井用液30方算,停井时约为2小时。

2.热洗效果很好。对产液量在20~40t/d的油井,由于油井出液连续性好,热洗过程中温度可以稳定在较高水平。

3.大大降低了机采井因停井造成井卡、卡断的概率。以前利用热熔车组热洗管线时,由于停井时间较长,发生过多次卡泵事故。导致洗完管线接着洗井筒,无法解卡时只有上修检泵。由于水套炉热洗管线基本不停井,在现场应用过程中未发生一起卡泵情况。

4.由于水套炉采用原井产出液和产出气热洗,一方面可以提高热洗效率,另一方面也节约了能源。

作者简介:赵儒学(1971-)男,汉族,河南开封人,工程师,主要从事油气田开发工作。

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