一起工业锅炉事故的原因分析

时间:2022-08-03 02:11:46

一起工业锅炉事故的原因分析

摘要本文根据一台6t/h工业锅炉的变形泄漏事故,通过检测数据,结合理论分析,指出发生事故的主要原因,对预防工业锅炉事故发生具有一定的指导意义。

关键词工业锅炉锅炉事故 变形泄漏

1、事故概况

广东省韶关市某工厂所用一台6t/h的蒸汽锅炉于2010年8月5日20时发生变形泄漏事故,上锅筒筒体第一排对流管处向下凹变形,最大处有20mm(见图1) ;第一排对流管管口严重变形,呈椭圆状(见图2);前墙水冷壁管严重变形(见图3),最大变形量70mm,部分管口与上锅筒连接部位泄漏。

图1

图2

图3

2、锅炉的基本情况

该锅炉型号为SZL6-1.25-AII,属于双锅筒纵置式蒸汽锅炉,额定蒸发量6t/h,额定蒸汽压力为1.25MPa,燃料为II类烟煤,燃烧方式为层燃链条炉排。锅炉主要受热面管子规格为Φ60Χ4、Φ51Χ3,材质为GB3087 20#,锅炉配有钠离子交换器,采用锅外水处理。该厂的锅炉房共有3台同一制造厂同一型号的6t/h蒸汽锅炉,正常生产使用2开1备,发生事故的该台锅炉自2009年9月运行以来,经常处于备用状态。2010年8月5日上午8时,该厂启用该台备用锅炉,晚上20时,司炉工发现一只水位表水位无变化,另一只则看不到水位,手动启动给水泵,顿时听到汽包上两只安全阀同时起跳,前水冷壁炉门处有泄漏声响,随即采取紧急停炉。两天后,当地特种设备检验所对该事故锅炉进行了全面检验。

3、锅炉的检验情况

根据该炉的事故情况,采取的检验方法:

(1)、宏观检验,对变形部位锅筒、对流管及前水墙管进行变形量测量及照相记录(见图1-图3);

(2)、对变形部位的锅筒、对流管及前水墙管进行测厚与硬度分析,结果均未发现异常,说明该炉的选材及规格厚度不存在问题;

(3)、对锅筒变形部位附近的纵环焊缝进行超声波及表面磁粉检测,均未发现超标缺陷,说明该锅炉制造过程质量合格,不存在由于质量原因产生的变形泄漏;

(4)、对锅筒变形部位及变形部位附近进行了金相分析(分别见图4、图5),金相组织为铁素体+珠光体,未见明显异常。

图4

图5

(5)、对安全附件的检验:安全阀、压力表均在法定校验合格有效期内,水位表的玻璃板指示较模糊,水位表的水联管有堵塞现象。第五、锅炉房有悬挂各项锅炉房管理制度,但锅炉运行记录不够详细,无冲洗水位表记录,仅有水位记录,且填写均是“正常”,水质处理化验记录显示给水硬度及炉水碱度偏高,现场操作人员仅有2名司炉工,经查均持足够级别的司炉证,属于持证上岗,但是人数不足,同一锅炉房操作2台6t/h的蒸汽锅炉按相关规定应有4人才能满足要求。

4、锅炉事故原因分析

(1)直接原因是锅炉严重缺水,受热面干烧,司炉工误操作手动加水,热胀冷缩导致锅筒及受热面变形泄漏。

(2)司炉工未按操作规程要求定期冲洗水位表,造成出现假水位。

(3)锅炉水质处理未达标,由于给水硬度及炉水碱度超标,造成就地水位表水联管堵塞。

(4)运行中低水位报警及联锁保护装置失效,无法起到低水位停炉保护作用。

(5)锅炉使用单位违规,配备司炉工人数不足,2台在用的6t/h链条炉排蒸汽锅炉只配有2名司炉工,无法满足锅炉正常运行所须的进煤、出渣、排污、冲洗水位表及试验各项保护装置是否灵敏等的工作需要。

(6)司炉工的操作技能及安全意识不足,司炉工既没有严格按照操作规程操作,在发现锅炉运行异常时也没有及时查找原因并采取正确有效的措施,最终导致事故的发生。

(7)锅炉使用单位管理不到位,对司炉工管理既没有定期进行安全教育和培训,也没有严格的考核和有效监督。

5、结束语

锅炉的事故大多都是人为失误造成的,锅炉的安全运行,既要监督检验部门在锅炉的设计、制造、安装、改造及使用过程中把好关,也要使用单位自身提高安全意识,严格执行锅炉的各项规章制度,勿存侥幸心理,事故往往就在麻痹大意中发生。

注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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