生物质锅炉锅筒腐蚀原因分析、处理及预防

时间:2022-07-26 08:47:54

生物质锅炉锅筒腐蚀原因分析、处理及预防

摘要:分析某台生物质电站锅炉锅筒封头腐蚀原因,并提出对腐蚀的处理措施,以及改造。

关键词:锅筒腐蚀分析 腐蚀处理 腐蚀预防

某生物质锅炉型号为NC-75/5.3/485-T型,是单锅筒横梁式角管式链条锅炉,配置正转链条锅炉,设计燃料为沙柳木。运行3年后检查汽包封头有严重腐蚀。 该锅炉补给水为除盐水,配备一台热力除氧器。

1、检验与分析

1.1 宏观形貌分析

汽包左侧封头内部前侧有面积约为0.5平米的氧腐蚀区,有明显的圆形腐蚀坑和氧腐蚀迹象,且在中间部位有一个直径为φ2mm,深度为4-5mm的腐蚀深坑。

1.2 化学成分分析

对材质分析结果结果见表1.

由表可见材质符合。

1.3 显微分析

对封头的腐蚀部位进行了显微分析的金相组织为索氏体+珠光体,从组织和夹杂物分布认为是正常的。

1.4 腐蚀产物分析

从腐蚀产物分析可知,腐蚀产物主要是铁氧化物. 腐蚀产物成分分析结果见表2.

1.5 水质数据分析

检查该锅炉运行水质分析记录,正常运行情况下,锅炉给水溶氧合格。

1.6锅筒内部构造

该锅炉为单锅筒横梁式角管式锅炉,汽水混合物经汽水引入管进入锅筒,由汽水挡板将汽水混合物向锅筒两侧分离,汽水混合物仅从两侧分离,水侧直接冲刷两侧封头。

2、腐蚀机理分析及结论

2.1 氧腐蚀

由于进入锅筒的水含有溶解氧(含氧量合格),含溶氧的汽水进入锅筒,经两侧进行分离,经分离的锅水对锅筒封头形成冲刷,对应汽水混合物冲涮的位置便形成氧腐蚀。只要有溶解氧存在,腐蚀就不断进行下去,越腐蚀越深。

2.2 腐蚀过程

锅筒内的铁腐蚀产物的来源主要有3 个途径:一是自身的氧腐蚀产物,一是未排出的停炉腐蚀产物,再就是给水带入的溶解氧。 铁氧化物中的Fe2O3 ,成了锅炉内腐蚀的去极化剂,这时锅炉内会发生下列电化学腐蚀:

这样,只要炉内存在Fe2O3 ,就会使腐蚀反应不断进行.

3、采取的措施及建议

3.1对于腐蚀坑的处理

锅筒的检验按照《在役电站锅炉检验及评定规程》进行检验,检验过程中发现:汽包左侧封头内部前侧有面积约为0.5平米的氧腐蚀区,有明显的圆形腐蚀坑和氧腐蚀迹象,且在中间部位有一个直径为Φ2mm,深度为4-5mm的腐蚀深坑。对于直径为Φ2mm,深度为4-5mm的腐蚀深坑,应按照《火力发电厂锅炉汽包焊接修复指导导则》进行修复。对于小于4mm的腐蚀坑应按《在役电站锅炉检验及评定规程》进行处理。

3.2 对于挡水板的改造

腐蚀的形成直接原因是水中的溶氧,腐蚀形成的只要原因是设计原因。汽水混合物的分离主要是靠两侧封头处的挡板进行分离,以至于汽水混合物集中冲刷锅筒两侧封头,虽然锅水溶氧合格,但大量水的集中冲涮,为溶氧的腐蚀提供了有利条件。如果将汽水混合物的分离分为多点分离,可以减少溶集中氧腐蚀。

3.3化学防腐

锅炉在停用期间,根据情况采取停炉保护措施,短期(1~3 天) 不放炉水,维持0.12~0.13 MPa 压力,带压保护. 超过3 天, 采用Na2SO3 (200~300 mg/L) + Na3PO4 (质量分数为0.13 %~0.15 %) + NaOH(质量分数为0.11 %) ,添加NaOH 主要是因为NaOH 可在金属表面形成碱性吸附保护膜. 而且重新启动锅炉后应加强对不合格炉水的排放。

参考文献:

[1] 窦照英. 电力工业的腐蚀与防护[M] . 北京:化学工业出版社,1995.

[2] 李茂东, 杨 麟. 要加强对停用腐蚀和停炉保护的重视[J ] . 中国锅炉压力容器安全, 2000 (增刊) :32 -33.

[3] 李茂东 林锡辉. 锅炉腐蚀原因分析及预防. 暨南大学学报(自然科学版) 第24卷第1期 2003 年2 月

上一篇:低年级听障儿童语文课堂教学探索 下一篇:KBA Cortina助用户践行绿色环保理念