浅析汽轮发电机漏氢与处理

时间:2022-07-06 02:50:54

浅析汽轮发电机漏氢与处理

摘要:氢冷发电机漏氢处理与预防是电力安全生产的关键问题,由于氢气是易燃易爆气体,漏氢给安全生产带来极大的安全隐患,氢冷发电机漏氢量的大小直接影响到发电机组安全稳定和经济运行。同时,也是发电机安评的一个重要指标,本文针对某电厂汽轮发电机组出现的漏氢超标,造成氢压不能维持而停机现象,对其产生的原因进行分析,提出解决方案,并在同类型机组相近事故中提供借鉴。

关键词:氢冷发电机 漏氢危害 泄漏部位 原因分析 预防处理

1、概述

某电厂4台机组发电机组(2台220MW,2台300MW),均采用水氢氢冷却方式,即定子绕组为水内冷、转子绕组氢内冷、定子铁芯及其它构件氢外冷。氢气通过布置在汽励两端定子机座顶部两组氢气冷却器进行冷却。氢气系统由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦、密封油系统、氢气干燥器及氢气管路构成全封闭气密结构。

2、电厂漏氢事例

事例一

2011年1台300MW机组小修结束前进行风压实验,发现压力不能保持,经检查发现,发电机下部氢管道法兰、氢盘补氢门门杆等处泄漏,经紧固,风压得到稳定。

事例二

2012年5月23日,1台200MW机组氢侧密封油箱油位快速下降,机侧密封油无回油,氢压下降,联系氢站补氢。同时采取检查、调整密封油压、切换密封油冷油器、切换油路等手段,无效,停机处理。

检查发现,汽侧密封瓦座垫子在氢侧密封油进油口发生裂损。

更换汽侧、励侧密封瓦、瓦座垫片后,风压试验正常,恢复轴瓦及相关设备,开机运行,氢压正常。

3、发电机漏氢的危害

发电机漏氢危害极大。主要有以下几方面。

(1)、不能保证发电机正常氢压,影响发电机的出力;

(2)、造成氢气湿度过大或发电机进水、进油,损坏发电机绝缘,严重时引发相间或对地短路;

(3)、消耗氢气过多,补氢操作频繁,运行成本高;

(4)、发生着火、爆炸,造成设备、厂房严重损坏和人身伤亡事故。

可见,处理好发电机漏氢关系到发电机组运行的稳定,关系到设备和人身安全,是电厂能够在安全平稳经济运行的重要保障。

4、发电机漏氢的途径和部位

发电机漏氢分为外漏和内漏。

发电机外漏的途径

发电机本体存在漏点,造成氢气向大气泄漏。主要有发电机汽端本体温度表处漏氢、供氢装置(氢站)、发电机来氢母管截止门杆法兰处漏氢、油水继电器法兰阀门处、温度测点处、氢气干燥器、氢气纯度仪采样门以及各管路法兰阀门处漏氢,这些都可以通过测氢仪、肥皂水等仪器发现。

在事故案例一属于这种情况。

(1)、原因分析:

①法兰或端盖紧固螺栓因紧力不够、不均或机组运行中因震动等原因造成松动,发生氢泄漏;

②由于密封压盖因机组运行震动、阀杆经常开关引起丝扣松脱,发生氢泄漏;

③法兰垫片因材质问题或长时使用老化,产生密封不严,发生氢泄漏。

(2)、防范措施与解决方案:

①检修过程中,法兰、端盖紧固螺栓紧力均匀有力;

②选用材质不易老化、高强度的硅橡胶或石墨缠绕垫片;

③定期对法兰、阀门进行检查,发生泄漏,及时处理,不易察觉的部位,进行查漏,及时发现,及时紧固。

发电机内漏的途径

主要是漏到发电机油水系统中。因漏点发生在发电机内部,位置不明,较难发现,检查处理较为复杂,处理时间较长。

发生内漏主要在发电机汽励两侧密封瓦处,因密封瓦座与端盖间密封垫片损坏、密封瓦间隙超出设计值,造成密封油压下降,氢泄漏进入密封油系统。

事例二属于这种情况。

(1)、原因分析:

出现密封油压下降,空侧回油量减少。解体检查发现密封瓦磨损和密封瓦座与端盖间垫片裂损的情况。

经分析,事故产生以下三个方面的原因。

①密封瓦垫片为老式耐油橡胶材质,该橡胶抗拉伸强度偏低,长时间运行承压状态中,导致垫片出现裂损,密封油漏流,发生氢泄漏。

②密封瓦垫片长期为手动制作,垫片接开孔时易造孔边缘微裂型损伤,在长时间密封油的侵蚀和冲刷压力下,密封垫微裂缝逐步扩大,造成密封油泄漏,氢侧压力大于空侧压力,发生氢泄漏。

③由图4—1 可以看出,该密封瓦端盖油口处密封边缘宽度不够,垫片密封径向尺寸较小,不足以保证密封垫耐油冲刷力,导致密封垫片在油口处裂损泄油,发生氢泄漏。

(2)、防范措施与解决:

①更换密封瓦垫片,选用强度高的耐油材料。

目前,氟橡胶或耐油丁腈橡胶材料在油环境中使用较为有保证,氟橡胶材料属高分子弹性体,强度高,具有富有弹性,耐油性强,耐高温,不易侵蚀老化,抗撕裂抗冲刷能力高,最早应用于航空领域,现已在汽车工业等开始推广使用。耐油丁晴橡胶是由丁二烯和丙烯晴经乳液共聚而成的聚合物,以优异的耐油性著称,同时还具有耐磨、耐老化及气密性高的优点。这两种材料都是密封瓦密封可靠材料。

②垫片在制作过程应细致,保证人工裁剪及冲孔时,保持裁切边缘平滑顺畅,无起刺微裂,如有,则对其进行修整至顺滑。

③从密封件结构角度出发,密封瓦座密封面狭窄,特别是油口处,不足以满足密封紧密的条件,因此,在油口狭窄处的密封面进行加宽处理。

方法:在油口密封面下方加宽一道弧长为150mm宽15mm的垫板,其弧度与瓦座外圆弧度相同,其平面与瓦座密封面对齐,焊接牢固。从而增加狭窄密封面的接触面积,保证其密封可靠。

处理中,厂家曾提供的解决方法和相应的密封垫。将密封垫片油口位置的开口改为成椭圆形,以增加垫片在该处的宽度。但此密封垫会使油口的油道变得狭窄,造成油量节流,对密封油产生不利影响,因而未采纳。

解决方案的推广

考虑在发电机密封瓦结构中多存在这种现象,因此,在新建机组中,应对此部件进行结构改进,以避免同类问题发生。

方法一:加大油口处密封面积,提高可靠性;

方法二:调整油口位置,可改在瓦座下方或其他不影响密封油流动的位置。

存在内漏其他途径

内漏除以上部位以外,还有以下途径。

(1)、密封油系统的平衡阀调节灵敏度不好,氢侧往空侧窜油,进入空侧油箱随排烟风机排入大气;

(2)、氢气因密封瓦与转子径向间隙过大,经密封瓦进入密封油系统。

(3)、密封胶老化,引起发电机端盖与发电机座结合面处有漏氢现象。

(4)、定子绕组冷却水管路存在漏点,因机内氢压略高于定冷水水压,造成氢气进入内冷水系统;

(5)、氢气冷却器铜管存在漏点,造成氢气进入开式冷却水系统;

(6)、氢气漏入发电机封闭母线。

5结束语

面对频发的发电机氢系统漏氢现象,应有针对性的就具体问题,进行认真客观细致分析,有效的解决实际问题,尽可能地避免氢气渗漏的发生。

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