一种直线电机抽油机技术的应用

时间:2022-05-20 02:45:23

一种直线电机抽油机技术的应用

摘 要:传统抽油机多为游梁式抽油机,游梁式抽油机为四连杆“硬”连接结构,机械性能好,适应野外全天候连续运转。但游梁式抽油机存在着效率低、能耗高、冲程损失大、平衡度调整难度大、冲次、冲程调整范围小等问题。

关键词:抽油机;节能降耗;系统效率

游梁式抽油机存在着效率低、能耗高、冲程损失大、平衡度调整难度大、冲次、冲程调整范围小等问题。受举升方式的制约,油田机采系统效率提升空间逐步缩小。供液充足、高液量、高含水油井产量的提高,油田机采系统效率的提升,吨油单耗、吨液单耗的降低,乃至油井躺井控制水平的提高,必须选择合适的抽油设备。

为了提高机采系统效率,2012年以来实施了4口井的直线电机抽油机安装,从实际运行看,有效地解决了传统抽油机存在的问题,达到了提高整机系统效率、节能降耗的目的。

1 直线电机抽油机工作原理

直线电机动子体通过扁钢丝绳直接与抽油杆连接,直线电机在通入变频控制器输出的低频电流后,进行直线往复运动,并带动抽油杆达到往复抽油的目的。

结构特征:抽油机主要由往复直线运动的直线电机(动子和定子)、控制系统、承受载荷的桁架和顶部转向轮、刹车制动系统和拖动抽油杆的扁钢丝绳皮带组成。

运动规律:直线电机抽油机的电机动子带动抽油杆运动规律为:匀加速上行、匀速提升、上行匀减速,停滞换向;下行匀加速、匀速下行、下行匀减速和停滞换向。

适用范围:直线电机抽油机适用于所有采用有杆抽油方式生产的油井,尤其是大排量、深抽、稠油辅助开采、高油气比、间歇抽油的油井以及要求低噪音的办公区、家属区等特殊环境条件。

主要性能特点:

(1)结构简单,减少了减速传动装置,机械传动效率高;

(2)运动平稳、安全环保、噪音低。整个冲程的90%为匀速运动、最高速度低、加速度小、动载及惯性载荷小、示功图面积小。

(3)运动模式可调,实现了智能控制。

(4)采用天平平衡方式,平衡效果好,启动电流小,能耗低。

(5)大冲程、低冲次,冲程、冲次无极可调,控制简单,参数调整方便。

(6 )运动部件少,使用寿命长,修保工作量小。

直线电机抽油机结构图

直线电机抽油机侧视图 直线电机抽油机后视图

2 现场应用情况:

2012年6月9日至9月2日,分别在57井、75井、142井、C7井安装了四台直线电机抽油机,目前四台直线电机抽油机运行正常。

节能效果、经济效益及生产推广应用情况:

3 节能效果:

投产运行的四台直线电机抽油机中57井、75井、142井节能效果明显,单井功率因数由0.4提高到0.95,合计每天节电419 kWh,平均节电率39.9%。

3.1 年节能能力:419 kWh *360天=15.08 万kWh,折18.53吨标煤

因该设备噪音低,消除了油泄漏引起的浪费和环境污染。通过对比,直线电机式抽油机平均噪音为62db,游梁式抽油机平均噪音为75db,噪音减少13db。

3.2 经济效益分析:

按照每台抽油机投资70万,普通抽油机投资25万计算,单台多投资45万元,四台实际投资为180万元,

3.3 年节电: 15.08 万kWh*0.73元/kWh(我厂综合电价)=11万元;

3.4 按每口井年减少躺井作业1次计算,单井节约作业运行成本6万元,年节约作业费用4*6=24万元。

3.5 原游梁抽油机皮带磨损比较频繁,到雨季的下雨天由于皮带打滑磨损造成的烧皮带比较严重,每年需花费大量的费用用于抽油机皮带的更换。直线电机抽油机由于自身特点消除了皮带磨损问题,提高了对天气的适应能力,日常维护简单,传动系统的减少,降低了维护成本及运行成本。预算年节约成本2万。

3.6 投资回收期:年投入产出比为180:(11+24+2)=1:0.2。投入5年可回收成本。

4 推广前景:

该节能设备节能效果显著,缺点是投入成本太高。

作者简介

敬术生(1973-)男,汉族, 四川南充人,工程师,主要从事油田工程、地面管理、作业管理工作。

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