浅析某管道站DVSH8×17型主输泵输送汽油振动超标原因

时间:2022-04-16 03:58:11

浅析某管道站DVSH8×17型主输泵输送汽油振动超标原因

【摘要】本文较详细地说明了某成品油长输管道站3#主输泵在输送汽油过程中出现的问题,提出了降低该主输泵运行振动高的措施,对站场实际操作具有极高的指导价值。

【关键词】主输泵 输送汽油 振动 超标

管道站3#主输泵为FLOWSERVE公司生产,型号为DVSH8*17。自投产运行以来,3#主输泵输柴油从未出现振动超标,在输送汽油时,驱动端存在振动间或性超标故障,最大接近至10 mm/s(该泵报警值6 mm/s,联锁停车值9 mm/s)。

1 3#主输泵基本参数情况(表1)

2 3#主输泵运行情况(以3月数据为例)2.1 3#主输泵运行情况3月运行情况统计2.1.1?汽油第一批次

3月5日开始输汽油使用3号泵,泵振动值正常稳定在4.1-4.6 mm/s,振动值不超标。3月7日7:00切换到1号泵(表2)。

3月8日16:00由1号泵切换到3号泵,振动值增高到5.9 mm/s,接近报警值。需要关注的是此时机泵流量小于最小允许操作流量(414m3/h),不在允许工作区,更不在优先工作区,进入汽蚀工作区(表3)。

18:00振动继续增大超报警值,并持续至7.2mm/s(表4)。

3月9日6:00 振动继续上升至8.4 mm/s(表5)。

3月9日11:00结束汽油输送振动值保持在7.5-8.4 mm/s。

2.1.2?汽油第二批次

3月19日2#泵、3#泵同时运行,输送柴油,3#泵振动在2.8 mm/s。17:00 停运2#泵,单运行3号泵,输送柴油,振动在3.3-3.6 mm/s。后改至输送汽油,振动值很快上升,并超标,为7.3 mm/s。该振动一直维持到3月20日6:00,在超标,报警;在2:00是最高,为9.3 mm/s。

3月19日17:00(表6)

3月20日2:00(表7)

7:00换罐后振动值下降至4.5 mm/s

8:00(表8)

22:00换罐至401振动值又超高至6.5-7.2 mm/s(表9)。

3月21日11:00换罐至402振动值下降至

4.3-5.8 mm/s

3月21日12:00(表10)

3月21日18:00(表11)

3月22日2:00换罐至411振动值下降至

3.9-4.1 mm/s。

2:00(表12)

3月23日6:00换罐至405振动值超高6.0-

7.5 mm/s

6:00(表13)

12:00(表14)

补充:

(1)4月份与3月份基本情况相同。

(2)5月份3#泵没有单独运行输汽油,都是和2#泵同时运行未出现超高现象,流量一般在600 m3/h以上。

3 3#主输泵运行情况存在基本规律

3.1 通过对3月、4月、5月份数据进行对比发现,存在以下基本规律

(1)3#主输泵在输送汽油时,不是一定会振动超标;

(2)3#主输泵在输送汽油时,该泵也可以长时间在正常状态下运行,而且振动值可以在4.1-4.6 mm/s;以3月5日至3月7日7:00运行为例。该泵输送汽油时,振动值可以低到3.9 mm/s,以3月22日2:00换罐至411振动值下降至3.9-4.1 mm/s为例。

(3)3#泵和2#泵同时运行未出现超高现象,振动正常。

(4)汽油改柴油介质输送时,不会发生振动超标。

(5)振动超标发生三种工况

A、不在允许工作区,更不在优先工作区;

B、柴油改汽油输送介质工况调整时,易发生超标;

C、在进行切罐操作时,易发生超标;

4 关于3#主输泵振动情况的分析

B、 在进行切罐操作时,出现振动下降或超标;

3月20日7:00进行第一次切罐,振动下降至4.5 mm/s;振动正常运行至3月20日22:00切罐;

3月20日22:00进行第二次切罐,振动振动值超高至6.5-7.2 mm/s;振动超标运行至3月20日22:00切罐;

3月21日11:00第三次切换罐,振动值下降至4.3-5.8 mm/s,振动恢复正常,并持续正常直至3月22日2:00切罐;

3月22日2:00第四次切罐;振动继续在正常范围内,并进一步下降,至3.9-4.1 mm/ s;持续稳定正常至3月23日6:00切罐;

3月23日6:00第五次切罐;振动上升,并超高至6.0 mm/s,报警,并继续上升至7.5 mm/s;持续至本次输送汽油结束。

4.2 针对3#泵振动超标进行检修检查情况(表15)

通过两次检修检查,从设备装配角度讲,符合规范要求,没有引起振动超标的因素。

4.3 关于3#主输泵振动情况的综合分析

(1)该泵从设备装配角度讲,符合规范要求,没有引起振动超标的因素。

(2)该泵也可以长时间在正常振动范围内运行,流量在530 m3/h也可以。当然,该泵相比2#泵,可操作弹性较小,易出现汽蚀。该泵允许工作区414-940m3/h,优先工作区在560-940m3/h。但在两种工况下频繁出现超标:

A、在柴油改汽油输送介质工况调整时,出现超标;在进行工况调整时,汽油比重小于柴油比重,泵有效汽蚀余量减小,易产生汽蚀;3#泵处于入口管路的末端,沿程管阻大于2#泵入口沿程管阻,在同样条件下,3#泵在进行工况调整时,有效汽蚀余量较小,易于产生汽蚀;这同样可以解释为什么2#泵、3#泵同时运行,3#泵不产生振动超标。

B、 在进行切罐操作时,出现振动下降或超标;

切罐操作主要影响体现在泵的有效汽蚀余量变换上。在切罐过程中,罐液位的高低,罐本身安装高度的不同,以及操作时是否能实现双罐的无扰切换,都对的吸入口压力有直接影响,继而改变泵的有效汽蚀余量。

通过以上综合分析,引起3#泵振动超标的主要原因是由于该泵有效汽蚀余量较小,泵可操作弹性小,濒于汽蚀临界区,易于产生轻微汽蚀,最终导致3#泵在进行常规典型操作――切罐操作以及调整输送介质(从柴油改汽油)时,易于出现振动频繁超标。

5 关于3#主输泵振动超标的对策

(1)泵应运行在允许工作区414-940 m3/h,最好是优先工作区560-940 m3/h。

(2)提高泵的入口操作压力,提高泵的有效汽蚀余量:

A、给油泵出口压力尽量高限运行,在满足工艺参数条件下;

B、串联运行,采用双泵搭配运行;

(3)在进行切罐和切换介质工况调整操作时,及时跟相关单位联系,加强监控入口压力、流量变化,严格按照切换流程操作,并实时监控后续用户的变化,做好泵进出口的平衡工作,实现操作调整的无扰切换。

(4)在输送汽油时,若采用单泵方式运行,优先考虑1#泵或2#泵运行;若需采用双泵运行方式,可考虑1#与3#泵或2#与3#泵串联运行。

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