某变电站全站停电故障分析

时间:2022-10-18 03:05:06

某变电站全站停电故障分析

【摘 要】某变电站在倒闸操作过程中突然全站停电,本文在概述故障过程的基础上分析了其全站停电的原因,给出了改进措施为今后工作提供了理论依据。

【关键词】变电站;倒闸操作;全站停电;故障过程

1 故障过程简述

XXXX年XX月XX日19时10分,110kV XX站合环倒负荷,运行人员需要合上110kV甲线断路器,并拉开110kV乙线断路器。

19时10分,当运行人员拉开110kV乙线断路器时,0.5秒后1号主变零压保护动作跳闸。

1号主变跳闸后,主变三侧电压不正常,判断为110kV甲线断线故障,应恢复初始运行方式。运行人员需要合上中性点接地刀闸,并使110kV甲线断路器断开,110kV乙线断路器合上。

20时26分,运行人员合上2号变中性点接地刀闸,此时主变三侧电压均恢复正常。

故障前运行方式:110kVXX变电站1、2号变高压侧并列运行, 1、2号变高压侧中性点接地刀闸均在断位。

疑点:

(1)1号主变保护为什么动作,2号主变保护为什么不动作?

(2)110kV甲线断线故障,主变三侧电压波形为什么畸变?

(3)为什么合上主变中地刀后,主变三侧电压波形恢复正常?

(4)主变零压保护是否应当动作跳闸?

(5)对类似故障情况有什么预防措施?

2 故障原因分析

2.1 故障前系统运行状况介绍

故障前系统运行方式如图1所示。

通过录波图,可知故障发生时,高压侧零序电压为156V,由于1号变零压保护定值为150V,2号变零压保护定值为180V,所以发生故障时,1号主变保护513ms动作跳三侧,2号主变保护不动作跳闸。

2.2 故障情况分析

通过以上数据可见:110kV甲线发生了B相断线故障,由于1、2号主变保护中性点接地刀闸均在分位,所以城南变电站1号主变零序过压保护513ms动作跳开三侧断路器。

高压侧B相断线时,此时高压侧电压A、C相幅值及相位不变,B相电压幅值减半。

高压侧B相断线时,中压侧B相电压幅值接近0V,A、C相电压幅值有所降低,且相位相反。这是由于零序电压不参与传变引起的,高压侧正、负序分量,传变至中压侧,可得中压侧A、C相电压幅值基本相同,相位相反,B相电压为0。如表1所示。高压侧B相断线时,变压器低压侧电压A、B相电压降低且与C相电压反向,C相电压幅值不变,与实际故障情况结果一致。

3 中性点接地刀闸合上后的主变三侧电压分析

3.1 事故情况简述

1号主变零压保护动作跳开1号主变三侧断路器后,20时26分,运行人员合上2号变中性点接地刀闸,此时2号主变三侧电压均恢复正常。

3.2 事故原因分析

变压器中性点接地时,变压器高压侧B相断线,这是由于高压侧B相断线时,健全相A、C相电压幅值及相位保持不变,低压侧健全相a、c相得内部感应电动势Ea、Ec按正常关系传变,断线相B相的感应电动势Eb等于0.因此,在三角形绕组内产生零序电动势E0,且零序电动势正好反加b相二次绕组上,使b相绕组在低压侧产生励磁电流和磁通,该励磁电流和磁通与高压侧施加电压时效果一样,在高压侧同样产生感应电动势,使高压侧的三相电压也与断相前电压一样。因此,变压器的两侧电压及低压侧电流感觉不到断线的发生。

4 经验教训和措施、建议

应重视线路断线故障的危害,在线路发生断线故障时,终端变电站主变中性点过电压运行,此时主变保护应动作跳闸。在主变高压侧发生断线故障后,若主变未动作跳闸,此时中性点一次侧过电压幅值为3U0= + + =95kV,故此时若合中地刀有一定的危险。

措施和建议如下:

(1)考虑到主变中性点不易长时间过电压运行,中性点过电压时主变保护应动作跳闸。因110kV主变高压侧断线故障时,零序电压在156V左右,故零压保护定值不易设置过高,可考虑设置为150V。

(2)在主变高压侧线路发生断线故障时,中性点过电压幅值为95kV,运行人员合主变中地刀时,存在一定的危险。故运行人员在合中地刀前,应确认中性点不存在过电压。

(3)本次故障中,在运行人员合上110kV甲线断路器后,应检查线路三相均有电流,确认三相确实均已合上,方可继续操作,防止出现断线故障。

参考文献:

[1]国家电力调度通信中心. 电力系统继电保护规定汇编(第二版)[M]. 北京:中国电力出版社,2000.

[2]国家电力调度通信中心. 继电保护培训教材(下册)[M]. 北京: 中国电力出版社,2009.

[3]杨利水. 继电保护及自动装置检验与调试200例 [M]. 北京: 中国电力出版社,2008.

作者简介:

牛勇(1983-),男,山西长治人,2006年毕业于上海理工大学电气工程及其自动化专业,工程师,从事继电保护工作

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