时间:2022-10-11 02:12:35
【摘要】往复式高压注水泵是油田注水的重要设备之一,其电机正常使用与维修保养对油田注水有重要影响。本文通过对我厂注水泵电机动力端改造完成后,出现电机轴抱死的问题的原因进行分析与处理方法。
【关键词】电机 变频 改造 抱死
1 设备情况介绍
长庆油田第五采油厂姬五联合站于2010年11月投入运行,其采出水及清水回注采用宁波钱湖的FF5DSB高压往复柱塞泵,动力端使用型号为2-355-L1-6B普通电机,电机功率为220KW。由于前期注水量小设备工频运行时,工作效率低,电量浪费大。在设备使用一年后对电机进行变频改造,在未改变电机的情况下,增加变频柜来控制电机转速,以达到节电提效目的。改造完成后电机运行正常。2012年8月由于注水任务增加,为了提高注水量又对电机端的皮带轮进行改造,将原来直径33CM的皮带轮增大为39CM。改造几天后一台电机发生故障,经打开电机检查,发现皮带轮端轴承跑内套造成电机轴损伤而发生轴抱死故障。在改造前设备厂家保证其改造经过了计算,电机足以满足改造要求。对于出现的电机故障,我大队组织技术人员对设备的运行和维修过程进行了观察和分析。
2 故障原因分析2.1 设备数据
液力端 :柱塞直径Φ=50mm、柱塞行程S=175mm、往复次数255、大皮带轮直径D=1265mm、注水泵压力P=22MP、柱塞数5个、油牌号CD40.。
动力端:电机功率220KW、额定电流402A、电压380V、转数990r/min、小皮带轮改前d1=330mm、改后d2=390mm、负荷侧轴承型号NU322、无负荷侧轴承型号6322、轴承3号锂基脂。
3 电机轴的受力分析
F1为皮带轮紧边皮带拉力,F2为皮带轮松边皮带拉力,F为皮带轮所受拉力,T泵为泵施加在电机轴上的转矩,T电为电机轴上的电磁转矩,Ra Rb分别为a,b 电所受的力,W为弯矩图,T为扭矩图。
以电机在满负荷条件下计算:
电机轴所受的转矩:T=T电=9550N/
n=9550X220/990=2122.2n..m。
已知 注水泵压力P=22MPa,柱塞直径Φ=50mm,冲程S=175mm,柱塞数量5个,小皮带轮直径d=390mm,大皮带轮直径D=1265mm。
F1、F3为大小皮带轮的紧边拉力,F2、F4为大小皮带轮的松边拉力。
由图可以看出:F1=F3,F2=F4.设皮带的有效拉力为Fe,则Fe=F1-F2=F3-F4
因大皮带轮所受力矩M=FeXD/2,所以Fe=2M/D=2X5815.7/1.265=9195N
则小皮带所受的力矩m=FeXd/2=9195X0.39/2=1793nm。
小皮带轮所受拉力F=F1+F2,查设计手册得公式:,d≤100mm
电机轴动力端轴承处所弯矩为最大点 其直径为110mm,因此轴的抗弯强度基本满足要求。
5 泵的轴功率计算
N轴=TXn/9550,T=M=5817.7nm, n=
(d/D)X990=305r/min
N轴=5817.7X305/9550=185.7KW N= N轴X1.2=185.7X1.2=223KW
电机的额定功率为220KW 现在最大负荷情况下电机负荷为223KW,可以看出电机功率在最大负荷已经微弱超出额定功率。