杜813区块超稠油出砂综合治理研究与应用

时间:2022-10-02 10:46:13

杜813区块超稠油出砂综合治理研究与应用

摘 要:通过对杜813块的出砂及防砂、治砂研究,并结合以前单一防砂成功率低的实际,从完井-射孔-排砂-防砂全过程考虑,进行综合治理,可有效解决疏松砂岩超稠油出砂[1]问题,该技术不仅实现本区块的有效开发,并为同类超稠油油藏开发提供了借鉴。

关键词:防砂 出砂治理 超稠油 杜813区块

一、 杜813区块油藏概况

杜813块构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡中段,总体构造形态为一四周被断层所封闭,向南东倾斜的单斜构造。开发目的层为下第三系沙河街组沙一、二段兴隆台油层。油层埋深度在765~920m,含油井段长46-105m,兴Ⅰ-Ⅳ组油层有效厚度平均27.7m,平均孔隙度为32.4%,渗透率为1664×10-3μm2,原始含油饱和度61%,50℃时脱气原油粘度为165405MPa.s。石油地质储量为1650×104t,含油面积2.84km2,属于薄互层状超稠油油藏。

二、开发中存在的主要问题

杜813块自2002年规模投入开发以来,受储层自身条件影响。随着开发的不断深入开发矛盾日益凸现。 从油藏自身特征来看主要表现在以下几方面:

1.油井出砂严重

由于该区块油藏埋深浅,压实作用差,所有油井均有出砂历史。按单井累计出砂量大于2m3出砂井为出砂严重井为标准,目前该区域出砂严重井为168口,占油井总井数的68%,严重影响区块的正常开发。

2.出砂严重区域储量动用难

杜813-44-82井区是出砂较为严重的一个区域,多口油井经多次大修,TBS防砂,割缝筛管防砂均未取得成功。部分油井由于出砂严重,冲砂过程中砂面不断上涨,冲砂冲不下去,只好关井停产。油井出砂,严重影响区域储量的有效动用。

三、防砂综合治理技术研究

对于出砂严重的杜813块,使用单一的防砂技术已经很难有效的治理油井出砂。因此必须从钻完井—射孔—排砂—防砂全过程综合考虑,寻找一条行之有效的防砂治砂对策。 这就需要着重解决好以下几个问题。

1.防治出砂需解决的问题

1.1出砂后油井易套坏

油井出砂后造成射孔井段附近砂岩骨架塌陷,使套管周围形成亏空,一方面使该处的套管周围因受力不均造成抗挤毁能力下降,另一方面受地层压实作用影响,套管的轴向压力使亏空处套管发生弯曲变形 。

1.2生产压差无控制

在日常的生产管理中,由于生产参数选择不合理,油井的采液强度得不到合理控制,导致生产压差无控制,造成地层激动出砂。

1.3无法实现降压开采

油井投产以后,虽然初期产能很高,但由于严重出砂导致周期生产时间很短,原油很难采出,采注比很低。局部出砂极为严重的杜813-44-82井区前三周期累计采注比只有0.61,无法实现降压开采。

1.4单一防砂成功率低

杜813块局部出砂极为严重的区域,油井经过多次大修,TBS防砂,割缝筛管防砂及人工井壁防砂等单一防砂技术均未取得成功。

2.防砂技术对策研究

2.1提高套管强度,防治油井套坏

研究表明,提高套管强度的最直接的方式是增加壁厚,通过对比研究,我们采用TP100H+TP120TH组合套管来提高油层段套管抗挤毁强度。

2.2优化射孔方式,控制生产压差

为了增大炮眼总的流通面积,减小地层流体在炮眼内外的压降,降低地层流体径向流速,减缓地层出砂。改变φ127型射孔枪, DP44RDX-1弹,16孔/m的射孔方式。采用φ140型射孔枪, DP46RDX-1弹, 26孔/米的射孔方式。优化后射孔孔眼截面积增大1.6倍,增大了泄油面积,减缓了径向流速,减少地层出砂。

2.3低周期控制采液强度,实现降压排砂

2.3.1严格控制放喷、生产过程采液强度:保证采液强度在1~1.5t/dm左右,目的是严格控制生产压差,防止激动过量出砂。

2.3.2下泵时采用携砂泵排砂:下泵时采用成熟的防砂、携砂泵技术排砂,目的是降压,为下步防砂奠定基础。

2.4实施人工井壁防砂,解决油井出砂

利用携砂液将胶结砂携送到井底,堆积到油层亏空部位及炮眼处,固化后,形成高强度及渗透率的人工井壁。人工井壁具有以下特点:

2.4.1耐高温。人工井壁可耐注汽温度350℃,并且长期保持稳定。

2.4.2抗压强度高。人工井壁的抗压强度可达20 MPa以上。

2.4.3渗透率高。人工井壁的渗透率可达12μm2以上。

2.4.4对于后续油井生产实施选、配注等措施不受影响。

四、现场应用及效果分析

1.现场应用

杜813-44-82为杜813块北部2002年投产的1口油井,最高日产油达到30t/d以上,但由于出砂严重,无法正常生产,经TBS防砂,割缝筛管防砂均未取得成功,吞吐3轮套坏无法修复关井。截止目前,该井更新后累计生产4个周期,累计生产580天,累计产油5887t,累计产水5666t,效果明显。

2.效果分析

2.1对防砂井套管无损害

疏松砂岩油藏,一般出砂引起的套坏主要集中在3-4周期。实施防砂后,杜813-44-新82井累计生产580天,累计吞吐4周期,套管无损害。说明采用TP120TH加厚套管完井后,φ140型防砂射孔枪射孔并没有对套管造成损害。

2.2提高了防砂成功率

杜813-44-新82井采用了140型防砂射孔枪。在进行人工井壁防砂过程中充填了20m3胶结砂,施工压力只上升到22MPa,提高了防砂成功率和防砂效果

2.3提高防砂井的产能

杜813-44-新82井实施防砂后油井周期产能得到明显改善,且生产正常,前三周期周期产油分别由实施前58、400和521t上升到实施后的376、1099和1748t,第四周期周期产油达到了2664t,周期产能明显提高,生产效果明显改善。

2.4提高区块储量动用程度

该技术实施成功后,区域可部署实施油井40口,控制储量400万吨,增加可采储量70万吨。

五、经济效益评价

通过综合防砂技术成功实施,区域可部署实施油井40口,控制储量280万吨,增加可采储量48.4万吨,创经济效益如下:

技术创新成果净现值=证实储量净现值×(新增折算证实储量÷净现值对应的证实储量)×(1-30%)×分成系数

E=3000×(484000÷1)×(1-30%)×分成系数

=3000×484000×(1-30%)×分成系数

=1.02×109元

六、结论及认识

1.通过先期外加厚套管完井,实施大孔径、高孔密、深穿透射孔、人工井壁防砂及控压差生产的防砂一体化技术,可有效解决疏松砂岩超稠油出砂问题。

2.该技术的成功实施,对同类出砂严重的油藏开发具有重要的借鉴作用。

参考文献

[1]黄晓君.曙三区砂岩油蔵防砂经验与效果分析[J].断块油气田,2008,15(1):66-68.

[2]徐梅.曙三区综合防砂先导试验研究[J].特种油气藏,2007,14(6):74-76.

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