二类油层含水回升期的治理

时间:2022-09-27 02:51:08

二类油层含水回升期的治理

摘要:北二西西块二类油层是萨北开发区第一个二类油层聚驱工业化推广开采区块。进入含水回升期后,聚合物溶液向高渗透层注入,低渗透层的动用程度降低,含水开始回升。为了控制含水回升速度,我们采取注入井跟踪调整、细分注入等手段减少聚合物溶液向高渗透层注入,增大聚合物溶液在低渗透油层的波及体积,从而达到控制采出井含水回升、提高采收率的目的;同时由于区块产能下降很快,且注入能力逐渐变差,采取注入井攻欠增注、采出井提液等手段,改善区块注入状况、提高采出井产能,最终也提高了采出井的采收率。

主题词:二类油层聚合物驱 含水 采收率

1区块开发概况

萨北开发区北二西西块二类油层分别于2004年11月、2005年10月开始投产,含油面积8.1Km2,开采目的层萨Ⅱ13-16~萨Ⅲ10油层,共15个沉积单元,地质储量1296×104t,孔隙体积2333×104m3,原始地层压力10.94MPa,饱和压力9.58MPa。采用150×150m五点法面积井网布井,共布注采井319口,其中注入井138口,采出井181口,注采井数比为1:1.31。

该区块于2006年10月开始注聚,聚合物用量36PV・mg/L时采出井开始见效,聚合物用量115PV・mg/L时进入含水低值期,低值期保持15个月,见到了较好的注聚效果,目前聚合物用量628PV・mg/L,处于含水回升期,综合含水90.15%。聚驱阶段采出程度18.07%,阶段提高采收率9.31%,比数模提高0.58个百分点。

2 含水回升期的主要治理手段

进入含水回升阶段后,聚合物溶液向高渗透层注入,采出井的含水上升、产油下降,此时我们的主要任务是尽量使聚合物溶液向低渗透层多些注入,减少高渗透层注入量,控制含水回升速度,延长受效期。主要做法除了加强注入井跟踪调整的常规工作外,还要进行细分注入工作;同时由于进入含水回升期后注入井的注入能力、采出井产液能力下降,在含水回升阶段实施一系列措施,增强注入井的注入质量、采出井的产液能力,从而提高采出井产油量,减缓区块产量递减,主要采取了攻欠增注和低效采出井提液措施。

2.1注入井跟踪调整

进入含水回升期后,采出井的含水迅速上升,我们首先做好注入井的跟踪调整工作,采取周跟踪、月调整的方法,及时对含水回升快的采出井调整周围注入井注入参数。调整思路是:对注入压力低的注入井实施上提注入浓度的调整,注入压力高的井下调注入强度、上提注入浓度或保持稳定,同时根据小层发育状况及产出、注入剖面情况合理分配各小层的注入量。共调整195井次,调整后日配注由16405m3下降到15780m3,母液清水配比由1:2.5上提到1:2.1,通过注入井的跟踪调整,采出井的含水回升速度得到控制。例如采出井北2-351-P36井,2009年8月,含水突然由79.6%上升到88.4%,含水上升速度过快,我们及时对周围3口注入井实施方案调整,调整后日配注下调20m3,母液清水配比由1:2.6上提到1:2.1,调整后该井的含水迅速回落,由88.4%下降到83.6,产液略有下降,产油上升,至2009年12月该井含水为82.9%,含水上升速度得到控制。

从聚驱数模预测对比曲线上可以看出,在含水回升初期,区块含水是高于数模预测的,通过及时对区块注入井调整注入参数,含水基本按数模预测运行,含水回升速度得到有效控制。

2.2细分注入

进入含水回升期后,注入井剖面吸入差异大,层间矛盾突出,相对吸入量主要集中在发育好的油层,造成该油层聚合物推进速度快,而发育差的油层聚合物注入少,剩余油不能采出,含水明显上升加快,注入井的方案调整已经不能控制这种情况,如果不及时治理,容易形成聚合物突破。因此我们对注入井实施细分注入,对相对吸入量多的层控制注入,吸入量少的层加强注入。这样做能够使聚合物向低渗透层注入,减少高渗透层注入。先后对11口注入井实施笼统改分层,9口注入井实施进一步细分,2口注入井层段重组。

注入井细分注入调整后,对比周围45口采出井,平均单井日产液保持稳定,日产油上升0.2t,含水下降0.5个百分点。从表1还可以看出,笼统改分层受效情况是含水回升初期的好于后期的;进入含水回升期后,聚合物溶液注入高渗透层,层间矛盾逐步加大,原有的分注层段已经不符合实际的生产情况,这时就应该实施进一步细分或层段重组,把动用状况相近的层放在一起,动用高的控制注入,动用差的加强注入,这样能进一步扩大聚合物溶液波及体积、减缓含水上升速度,进而提高原油采收率。因此笼统改分层是越早越好,而进一步细分或层段重组一般选在含水回升期开始执行。

调整后注入井的吸入剖面得到改善。例如北2-350-P34井,细分注入前相对吸入量主要集中在萨Ⅱ15+16和萨Ⅲ5-7小层,其余层基本没有动用,层段重组后后,吸水最好的层相对吸水量下降,而吸水差的层能够吸水,剖面得到改善,从而改善了聚驱效果。

2.3攻欠增注

注聚后随着聚合物注入体积的不断增加,总体注入状况逐渐变差,至含水回升期已经有相当一部分井的注入压力接近或达到油层的破裂压力(占总井数的30.43%)。由于注入压力高,导致注入速度被迫下调,严重影响聚驱开发效果。为解决注入困难问题主要采取压裂和表活剂解堵措施,提高注入井的注入能力。全区共实施压裂9口井,压裂后注入压力由13.0Mpa下降到8.6Mpa,全部能够完成配注,目前平均压裂有效期为256天;表活剂解堵12口,解堵后注入压力由13.0Mpa下降到11.8Mpa。通过这两种措施,注入井的注入状况得到改善,同时由于注入压力的下降,有了很大控制含水上升方案调整空间,聚驱效果能够进一步得到改善。

2.4低效采出井提液

含水回升期采出井的含水迅速上升、产油下降,在这一时期对低效井的薄差层实施压裂,不仅能够增加低渗透油层的动用程度,提高采出井的产油量,而且由于阻力系数的降低,周围注入井注入困难的问题也能得到缓解。对14口不同原因产液量低并且含水较低的采出井实施压裂增产措施,平均单井日增液34.5t,日增油8.5t,含水上升1.8个百分点。

3 几点认识

3.1 含水回升期聚合物溶液主要向高渗透层注入,低渗透层动用减少,层间矛盾日益突出,在这种情况下含水上升速度加快,产油下降,为了控制含水回升、减缓产量递减必须采取措施调整。

3.2 通过系统分析及实践可以看出:方案调整是常规控制含水回升的有效手段;细分注入可以使剖面得到改善,缓解层间矛盾;攻欠增注能够改善注入井注入状况,提高注入质量;低效采出井提液能够进一步提高采出井产能。通过这样一系列调整,达到了控制含水上升速度、提高采出井产能的目的。

参考文献

[1]刘玉芹. 聚合物驱单元调整技术综合应用. 内江科技. 2006 Vol.27 No.02

作者简介:

李春红(1980年3月13日生),女,2005年毕业于大庆石油学院。大庆第三采油厂第二油矿地质工艺队 助理工程师 从事油田开发专业。

上一篇:钻孔桩施工中相关问题的处理措施 下一篇:分离式立交桥原位拆除重建的方案研究