恒大煤矿2132综采工作面火区治理实践

时间:2022-09-23 02:42:30

恒大煤矿2132综采工作面火区治理实践

【摘 要】针对恒大煤矿发生的2132综采工作面瓦斯燃烧事故,先后采取封闭工作面、调风调压、注氮、合理控制瓦斯抽采量、降温等综合治理措施,最终控制并消除了工作面火灾,对煤矿火灾治理具有借鉴意义。

【关键词】矿井火灾;注氮灭火;风压调节;降温

1 2132工作面概况

2132工作面西部为主副井工业广场煤柱,东部为平安二号断层与刘家井田相邻,南部无采区,北部为β10带岩墙组相邻,顶部为1315工作面和1316工作面采空区,底部为南翼156新下山区。该工作面开采上限-680m,开采下限-730m,开采深度850m~900m。工作面走向长605m,倾向长180m,平均煤层厚度为3.2m,地质储量为47.4万t,可采储量为:45.0万t,工作面呈仰斜开采,仰角0°~6°,采用综采工艺开采。据地质资料显示,落差为H=0~1.3m的W9断层,贯穿整个2132工作面走向,对该工作面的开采有一定影响。

2132工作面隶属于孙家湾煤层,瓦斯含量4.551m3/t,工作面绝对瓦斯涌出量65.6m3/min,工作面风量1260m3/min,回风瓦斯浓度0.55%。煤层属于容易自燃类型,自然发火期3-6个月。煤尘爆炸指数为41.23%,具有爆炸危险。

2 事故发生经过及原因

2.1 事故发生经过

2132工作面回采期间,38号支架后方老塘侧发生瓦斯燃烧后出现明火,当时当班瓦检员、盯班副队长立即将工作面所有作业人员全部撤出,并切断工作面及两顺所有电源,回风流出现青烟,且一氧化碳浓度达到0.02%。其二人立即将所发生情况汇报矿调度。

2.2 原因分析

2132工作面回采过程中,W9 断层深入到2132工作面中,贯穿整个工作面走向。当工作面回采距离采终线50米时,在工作面38号支架处断层显现明显,该处底板瓦斯涌出异常,采煤机上行割煤至27号支架附近,因38号支架移架时,金属摩擦产生火花,将该处低浓度瓦斯引燃,发生瓦斯燃烧事故。

3 火区封闭和治理措施

3.1 封闭工作面

(1)利用运输巷和回风巷防火非常门对2132工作面进行初次封闭;(2)在2132运输巷施工单道木板密闭,同时由运输巷向封闭区内注氮气惰化,进行气体置换;(3)在2132运输巷第一道木板密闭外侧又加设了一道木板密闭,两板闭形成隔绝气室;(4)经过封闭区内气体惰化和置换,在回风巷施工单道木板密闭,对2132面进行了彻底封闭。

3.2 火区治理措施

3.2.1 调整通风系统

(1)将126运输上山两道永久风门、两道临时风门敞开,对封闭区风流短路;126运输上山永久风门处风量由980m3/min调至2240m3/min,126运输上山临时风门处风量由120m3/min调至750m3/min。(2)封闭区稳定后,两次调整主井主扇叶片角度,以减风南翼井下总风量。叶片角度由-2.5°下调至-12.5°,南翼总进风量由7870m3/min降6208m3/min。经过一周的连续观测,此风量完全满足南翼生产需求,通风系统稳定、可靠。

3.2.2采用均压法调节封闭区压力

为进一步降低密闭区两端压力,使用2×45kW对旋局部通风机,重新铺设Φ800风筒至回风巷闭前。同时,回风巷密闭前增设一道调压限制口,开启局部通风机增加回风巷巷道压力,以平衡、降低密闭区两端压力。通过观察两顺槽密闭压差计读数,调整回风巷风筒出口至闭前的距离,直至两顺槽密闭均呈现正压为止,即回风巷闭内压差计读数+30Pa,运输巷闭内压差计读数±0Pa,气室压差+10Pa。

3.2.3对封闭区大量注氮

2132采面封闭后,恒大煤矿的1#、2#氮气站9台DM-500型制氮机全部向封闭区内注入氮气惰化,合计制氮流量为3276m3/h,后期陆续增设4台DM-500型制氮机,近10日内,氮气注入流量为5166m3/h(即86.1m3/min)。回风巷闭内压差计读数+50Pa;运输巷闭内压差计读数+10Pa、气室压差+20Pa。封闭区压力、参数等逐步趋于稳定。

3.2.4 控制瓦斯抽采量

由于大量注氮,回风巷闭内瓦斯浓度60%,闭前瓦斯浓度由0.8%逐渐增至3%。运输巷闭内瓦斯浓度20%,闭前瓦斯浓度由0.3%逐渐增至1.5%,且有逐步增加的趋势。鉴于此,在回风巷闭前铺设可缩风筒与回风巷Φ377主干抽采管路汇接,逐步开启安设好的阀门。解决回风巷闭前瓦斯超限后,再逐步调节顶板瓦斯巷管路阀门,限量抽采封闭区内瓦斯。考虑到瓦斯抽采与注氮防火的关系,瓦斯抽采流量在30m3/min时,抽采管路内瓦斯浓度70%,整体效果可达到最佳状态。

3.2.5 对封闭区内降温

通过上述举措,工作面封闭区内的一氧化碳、乙烯、乙炔等指标气体逐渐下降,贴近安全值。但是,封闭区内气体温度仍在35℃以上,最高40℃,需要尽快对封闭区降温。于是在井下-650m出车绕道设置一台冷氮机,对注入封闭区内的一部分氮气进行冷却降温,制冷氮气量700m3/h,制冷机产生温度-40℃,注入封闭区氮气温度-15℃。

将冷却的氮气由运输巷注氮管路注入封闭区,注入的氮气一部分由下隅角经工作面由瓦斯巷排出;另一部分氮气经下隅角尾巷进入采空区,再由瓦斯道排出,实现对瓦斯巷下方的工作面及采空区降温。将冷氮机移设至-650m材料大巷,制冷的氮气由回风巷注氮管路注入封闭区,适当增加顶板瓦斯巷瓦斯抽采量,使负压点作用在瓦斯巷。在负压点的作用下,注入的氮气一部分由上隅角经工作面由瓦斯道排出;另一部分氮气经上隅角尾巷进入采空区,再由瓦斯巷排出,实现对上隅角至瓦斯巷之间工作面及采空区的降温。经过近一个月的冷却降温,封闭区内温度降至27℃,并保持了稳定。

4 结论

(1)2132综采工作面发生瓦斯燃烧事的原因是断层构造瓦斯异常涌出,遇到移架金属摩擦火花。

(2)为尽快有效治理2132工作面火灾事故,采用了封闭措施、均压措施,注氮措施和降温措施,多管齐下,实现了成功消除工作面火灾事故。

参考文献

[1]王德明,章永久,张玉良.高瓦斯矿井特大火区治理的新技术[J].采矿与安全工程学报,2006(1).

[2]王冰山,尤文顺,王冰松.柴家沟煤矿井下火区治理与启封决策[J].煤炭科学技术,2012(1).

基金项目:国家自然科学基金项目(51304112);辽宁工程技术大学校基金项目(SCDY2013029)。

作者简介:

刘智(1962年―),男,辽宁省彰武县人,1983年毕业于抚顺煤校,现任阜新矿业(集团)有限责任公司通风处处长,从事“一通三防”方面的工作。

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