促进技改 降本增效

时间:2022-09-19 05:20:58

摘 要:简介了我厂近2年对现有整个空分装置系统的技术改造,并取得了良好的效果,装置消耗明显降低。

关键词:空分设备 节能降耗 循环水 污氮

浙江巨化电石公司气体厂自1958年建成投产以来,一直以“小空分”定位,长期为公司内部生产单位提供管道保护氮气、管道工业氧气, 满足电石公司内部的氮气需求,同时还为衢州地区提供瓶装气体。历经几代装置改造,现有空分装置如下表:

一、现状分析

我厂2#主机于07年2正式投产,经过一年观察运行稳定,且存在以下问题:

1.近几年来水价一直上升超过了电价的上升幅度。2#主机采用离心式压缩机,分3级压缩,且配套预冷机组,装置消耗水量非常大,2#主机没运行以前整个厂水耗瞬时流量为30m3/h,现运行后水耗成倍增加,瞬时流量可达120t/h,年平均氮气用水单耗为30t/km3,消耗工业水均作为装置的冷却水,冷却完后直接排放掉,造成一定浪费。

2.2#主机因为生产纯氮,从塔内抽取的污氮流量达1800m3/h,纯化器再生用掉1200m3/h,富余600m3/h。而4台中压空分设备5#、6#、7#、8#主机供纯化器再生的污氮气源不足,往往要补充一定量的产品氮气来提供再生气源,减少氮气输出量; 1#主机氩塔吸附器分子筛再生气源也是用的产品氮气,很不经济。在管道氮气供应紧张时往往要停止分子筛再生进程,给氮气生产带来一定的影响。

3.1#主机生产普氮,产出氮气质量一般在99.95%以上,而用户对普氮要求只需要99.5%以上,1#主机纯化器再生需要污氮量700m3/h,无法通过减少污氮量来提高氮气的产量。

二、主要技改内容

我厂针对以上出现的3个问题,对现有装置进行了技术改进,主要方法如下:

1.对全厂的冷却水系统进行改造,上一套循环水装置,将1#主机(除空气压缩机)、2#主机和氮压机系统压缩机的冷却水进行回收冷却,再送往各机组使用。

2.对于2#主机多余600m3/h左右的污氮回收利用,送往4台中压装置纯化再生,同时也送往1#主机氩气吸附器分子筛进行加热再生,利用现有的闲置管,将2#主机多余污氮放空管与1#、5-8#主机的污氮管网连通,此项技改投资仅5000元施工费,且效果显著。

3.将1#主机和2#主机的污氮管网连通,充分利用2#主机富余的污氮量,污氮送入1#主机纯化器装置再生分子筛,利用1#主机上塔提馏段的精馏富余,减少污氮的输出,控制氮气纯度在99.5%以上,实现1#主机氮气的增产。

三、效果检查

我厂做的这3项技改都带来了显著效果,具体效果检查如下:

1.自从循环水系统08年下半年投运以来08年氮气单位水耗为25.5t/km3,09年1~10月份氮气单位水耗为15.4t/km3,比较07年33 t/km3有了大幅度的下降。

经济效益:

1.1循环水循环水量:122-31=91m3/h

1.2各离心泵和风机电耗:77.875 kw.h/h

节水节约费用:91×0.8=72.8元/h

耗电增加费用:77.875×0.519=40.4元/h

费用比较:72.8-40.4=32.4元/h

每年今此项技改创造效益:330天×24小时×32.4元/h=25.6万元

2.2#主机污氮回收利用送入150装置,不仅分子筛再生不再使用氮气,而且每次1#和5-8#主机主塔加温和保压都用的此股气体。

经济效益:

经过09年1~10月份记录,计算得出,在氮气紧张时。只开5#空分装置2188小时,约91.17天;同时开5#、6#装置483小时,约20.12天

2.1开5#空分装置时,一天加温2次,每次3个小时,每次充入氮气150m3/h,每立方2元: 91.17×6×150×2=16.4万

2.2开5#、6#空分装置时,一天加温4次,每次3小时,每次冲入氮气100m3/h,每立方2元:20.12×12×100×2= 2.4万

此项技改创造效益:16.4万+2.4万=18.8万

3.2#主机污氮送入1#主机,至此气体厂所有主机污氮管网全部连通,通过调整1#主机氮气产量由原来的1100m3/h提升至1300m3/h,质量维持在99.9%以上。经济效益:

气体厂送出普氮价格为1.00元/m3,每小时增产200m3/h

此项技改创造效益:1.00元/m3×200m3/h×330×24=158.4万

四、结束语

在空分行业,节能减排也是一个长久话题,利用技改,改进装置性能是最直接的、效果最好的方法,虽然各空分厂家生产情况有所不同,但只要深入现场善于观察总结现有装置性能,总能找到挖掘装置最大潜力的办法,小技改也能带来大效益。

作者简介:(1984.07~),男,湖北鄂州,汉,双学士,助理工程师。研究方向:深冷技术。

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