软基处理两种常见方法的应用

时间:2022-09-05 07:50:15

【前言】软基处理两种常见方法的应用由文秘帮小编整理而成,但愿对你的学习工作带来帮助。项目范围内除原有鱼塘等水体外,工程范围内的地下水位不高,周边环境排水条件良好,且地下水对混凝土结构没有腐蚀性。按设计要求,K0+420~K0+620处为浅层软基,采用换填碎石沙(重量比7:3)法进行软基处理;K1+180~K2+010处为深层(夹层)软基,采用水泥搅拌桩法进...

软基处理两种常见方法的应用

摘要:路基是道路的重要结构,软土地基会给道路或其他结构物带来诸多不利影响,必须进行处理。通过介绍笔者参与的某道路工程施工,旨在探讨换填法、水泥搅拌桩等软土地基处理方法及其施工工艺。

关键字:道路工程 软基处理 换填法 水泥搅拌桩

前言:路基是道路的支撑结构物,对路面及道路附属结构物的使用性能有重要影响。路基的性能指标主要有整体稳定性和受荷变形量等。广东省境内软土地貌广布,软土具有含水量高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点,直接影响道路路基、结构物地基的强度及稳定性,在大荷载作用下容易发生剪切或者刺入破坏,造成沉陷或失稳,因此必须进行处理。

某南北走向的城市次干道,位于广东佛山市南海地区,道路宽24米,全长约3千米。道路红线范围内主要为山地,在桩号K0+420~K0+620处穿越原有鱼塘,又在K1+180~K2+010处穿越一天然水塘(已干涸)。以上各处均为填方路基,在K1+180处有横过道路的排水箱涵。鱼塘处地质主要为淤泥质土,软土厚度较小(原勘察数据显示,一般只有0.8~1.8米,最厚处约2米),其下为亚粘土层,属标准的浅层软土路基;已干涸的天然水塘处,表层有约1.3米厚素填土,下有约4~6米厚的淤泥质土,具典型夹层断面特征。为保证道路及附属结构物的使用性能,要对软土地基进行处理。

1软基处理设计方案

项目范围内除原有鱼塘等水体外,工程范围内的地下水位不高,周边环境排水条件良好,且地下水对混凝土结构没有腐蚀性。按设计要求,K0+420~K0+620处为浅层软基,采用换填碎石沙(重量比7:3)法进行软基处理;K1+180~K2+010处为深层(夹层)软基,采用水泥搅拌桩法进行处理。

1.1换填法

换填法是将地基范围内的软土挖除,再用稳定性好的材料回填并压实,以改善地基承载力特性,提高抗变形与稳定能力的一种处理方法,换填法施工工艺流程为:

“清除杂物 排除积水 淤泥挖除 分层回填并压实 检验 下一工序施工”

1.2水泥搅拌桩法

水泥搅拌桩法是利用水泥作为固化剂,利用搅拌桩钻机将水泥(浆或粉)喷入土体并充分搅拌,令软土硬结从而提高基础强度的一种处理方法,水泥搅拌桩法施工工艺流程:

“清理场地并测量放样 桩机就位 预搅下沉 提升喷浆搅拌 按设计重复进行 清洗、移位 施工下一桩”

2换填法软基处理施工

2.1项目开工进场时,施工范围的鱼塘均处于满水满鱼状态,待养殖户清理完塘鱼后,机械进场开始施工。清理鱼塘周围的植物、杂物,树根也要清走;检查临近河涌的排水状况,然后挖通塘与河涌进行排水;排水完毕后,用挖掘机挖除淤泥,使用自卸车外运处理。

2.2按设计要求,K0+420~K0+620处开挖至原地面(塘底面)以下1.0~2.0米深,直至露出淤泥层下方的坚实土层,且每边超出路基1.0米左右、并按1:1.5的坡度进行开挖。开挖过程中观测到,随着深度的增加,基坑壁路基从淤泥质土逐渐过渡到了下卧坚实土层。

2.3挖除全部淤泥并到达设计换填标高后,去除浮土并稳定边坡,在换填底面用15吨压路机来回碾压4遍,检测底面后换填7:3的碎石砂。回填材料每层松铺厚度不超过30厘米,使用15吨压路机压实,压实度≥95%,经检测符合要求后,方进行下一工序的施工。

3水泥搅拌桩法软基处理施工

3.1水泥搅拌桩施工技术要求

按设计要求,水泥搅拌桩桩径Φ500mm,采用1.4米×1.4米的间距按正方形布置;搅拌桩平均桩长为10.0米,桩底必须进入淤泥质土下卧层不小于1.0米,每米桩的水泥用量不少于55千克,使用SJB-1型搅拌桩机进行施工。

该项目工期较长,考虑到软基处理的工期需要,开工后即对水泥搅拌桩施工范围进行场地清理,场地平整标高比设计规定的基底标高要高出约50厘米,而后进行配合比试验及工艺性成桩试验。

3.2配合比试验与工艺性试桩

本项目深层搅拌桩施工采用“四喷四搅”工艺,在全面开工之前,根据设计要求,我们现场进行了配合比试验,并进行了3根桩的工艺性成桩试验。配合比试验及试桩目的,是为了确定水泥搅拌桩施工的相应材料规格与技术参数,以及搅拌桩是否进入淤泥质土下卧层足够深度等。

通过试验、试桩决定:采用强度等级为32.5R的普通硅酸盐水泥,水泥用量为55千克/米,水灰比为0.45~0.50,搅拌下沉速度控制在0.6~0.8米/分钟,以0.5~0.7米/分钟的速度搅拌提升,工作电流少于额定电流70安。

3.3水泥搅拌桩施工工艺

(1).现场准备及测量放样:做好施工场地的平整工作,将地面杂物、树根等清除干净;按设计范围、桩距、分布规格等进行放线,准确定出各桩位置,用竹片及石灰进行定位。

(2).钻机就位:将搅拌桩钻机移至待施工桩位,按照定位对中并调整机架,使搅拌轴保持垂直对准,对孔误差要求少于5厘米。标定钻杆的尺度,调校钻杆垂直度,确保垂直度误差要小于1.0%。

(3).预搅下沉的准备:预搅下沉前,先启动压浆泵,检查系统各处管路是否畅通,查找可能存在的泄露位置并作故障排除,为正式开钻做好准备。

(4).下沉钻进:启动搅拌桩钻机,钻头原地转动1.0~2.0分钟,待钻速稳定后边旋转边钻进,试桩后确定的钻进速度为0.6~0.8米/分钟。为不致堵塞水泥浆喷射口,下钻过程中先不喷射水泥浆而是喷射压缩空气,可使钻进顺利,负载扭矩减小。

(5).制浆:钻机下沉钻进的同时,按设计配合比进行水泥浆制作。浆液必须搅拌均匀并用筛进行过滤备用,保证在喷浆旋转提升操作时,有足够的水泥浆存量。

(6).搅拌与提升:钻头下沉到达设计标高后停钻,再次启动钻机使之反向旋转,边提升边开动高压浆泵,提升速度为0.5~0.7米/分钟。利用压缩空气将水泥浆体喷入被搅拌的土体中,使土体和浆体料进行充分混合,当钻头提升至工作基准平面以下30~50厘米时停止送浆,此为一次搅拌过程完成。

(7).复搅:用相同的操作再次搅拌下钻、到达设计深度后停钻、反向搅拌并喷浆提升。如此反复,完成一个“四喷四搅”的成桩过程,最终桩体形成。

(8).记录:安排专门人员做好施工记录,施工一桩,记录一桩。

3.4水泥搅拌桩施工注意事项

(1).水泥搅拌桩施工中,容易出现强度不足、垂直度不满足要求等质量问题,前期必须做好测量定位、配合比试验、工艺性试桩等工作。

(2).严格控制材料质量,遵从设计配合比制浆,制备好的浆液不得离析且不得长时间放置,超过2.0小时的浆液不予使用。储浆罐内保持的水泥浆,应比施工一根搅拌桩需用量多50千克左右,若储浆量少于标准,则必须及时补充方能进行下一根桩的施工。

(3).搅拌桩机钻进作业时,当荷载过大或工作电流超过预定值时,容易发生卡钻或停钻现象,应及时切断电源并将钻头强行提起后,才能再次启动电机。

(4).为避免出现“断桩现象”,水泥搅拌桩开钻后必须连续作业,保证每一阶段下沉钻进、提升的进尺,确保桩长。在喷浆阶段不得中途停止,并不能在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。

(5).为保证水泥搅拌桩特别是桩端、桩顶位置的施工质量,下沉钻至设计深度后,反向搅拌喷浆时应在桩底部停留30~60秒,持续旋转进行磨桩底,上提至桩顶部位时也停留30~60秒,持续旋转并喷浆进行磨桩顶,以使水泥浆均匀分布在桩底、桩顶位置。

(6).施工过程中,若发现喷浆量不足,应按监理工程师的要求整桩复搅,且再次复搅作业的喷浆量不少于设计的单桩用量。如遇停电、机械故障等原因停机,喷浆中断时应及时记录其中断深度,在12小时内采取补喷处理措施,防止断桩,并将补喷情况填报于施工记录内。补喷作业时,将钻头下沉至少0.5米再继续成桩。停机超过12小时则不再补喷,应采取补救措施,在原桩位旁边进行补桩处理。

(7).桩底是否进入淤泥质土下卧层足够深度,是通过试桩获得的参数决定,通常以搅拌桩机的电流值来确定。搅拌桩机的负荷过大或电机工作电流超过额定值时,应迅速减慢钻进速度。施工过程中若遇上土中障碍物,钻杆无法穿过时,及时通知工程师,以便及时确定补桩措施,保证工程质量。

3.5水泥搅拌桩检验

(1).外观目测:当水泥搅拌桩达到一定的龄期后,可选择有代表性的地段选取数根桩进行开挖观察。外观合格标准是:桩体圆且均匀、无缩颈和回陷现象,目测判断搅拌均匀,桩身凝结无松散,群桩的桩顶平齐,桩间距均匀等。

(2).轻便触探法检验:水泥搅拌桩成桩7天后,可采用轻便触探法进行桩身质量检验,用轻便触探器附带的勺钻,在搅拌桩身中心位置钻孔取出桩芯,观察其颜色是否均匀一致,有无存在水泥浆富集的“结核”或未被搅匀的土团等;并采用触探击数(N10)用对比法判断桩身强度。

(3).钻孔抽芯法:水泥搅拌桩成桩28天后,用钻孔抽芯的方法检查其完整性、桩土搅拌均匀程度、桩体强度与垂直度等。钻孔抽芯的样品,由监理工程师现场指定,样品送实验室做无侧限抗压强度试验,并选留另一组试件做90天龄期的无侧限抗压实验测定桩身强度。对搅拌桩取芯后留下的空间应采用同等强度的水泥砂浆回灌密实。

(4).水泥搅拌桩施工完成28天后,做复合地基承载力试验,承载力达到设计要求标准后,进行后续工序施工。

4结束语

该道路工程已经完工并通过竣工验收,道路路基的质量满足设计及使用要求。项目中进行软基处理采用的换填法具有施工难度小、成本低廉的特点,水泥搅拌桩法则有工期短效果好的优点,在本工程软基处理中获得了良好的效果,达到了预期目的,方法是成功的。

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