油田机采井系统效率测试分析与对策

时间:2022-08-30 11:29:11

油田机采井系统效率测试分析与对策

【摘要】机采系统是油田开发生产过程中的主要耗能单元。通过对长庆油田五里湾区块机采系统效率的跟踪测试和分析,找出了影响机采系统效率提高的各种因素,并采取了多种技改措施和对策,取得了明显的效果,该区块机采系统平均效率提高明显,2011年底机采系统平均效率由以前的18.4%提高到目前的22.2%,取得了较好的经济效益。

【关键词】 机械采油 效率 分析 对策

随着油田的逐步开发,管理难度将逐年增大,机采系统的总能耗量也在不断增长。有效控制用能耗增长已成为各采油单位急需解决的重要问题。

1 影响机采系统效率的主要因素

抽油机井系统效率反映了抽油机提液的效率,反映了抽油机井的节电效果。目前影响其效率的主要因素有:

1.1 电机效率相对偏低

通过对长庆五里湾油田150井的测试情况来看,抽油机电机实耗功率仅占装机功率的25%(平均输入功率5.0kw,装机平均功率21kw),抽油机电动机的负载率低,电机电能利用率低,电动机运行效率和功率因数低,网络无功功率大,浪费了大量电能。

1.2 抽油机皮带传动效率差

传动效率低的主要原因有:皮带过松、打滑,四点一线未调试平衡。此外还与皮带质量、室外的天气环境等因素有关。

1.3 抽油机传动效率偏低

2011年测试数据显示,抽油机功率平衡度相对较好(在60%至100%之间)的有 95台,占所测比例的 63.3%,其中功率平衡度小于0.4的共21口井,占所测比例的14%。

1.4 抽油杆传动效率低

传动效率低的主要原因有:泵挂深度过深,井口偏中、盘根太紧,抽油杆及油管在造斜点以后摩阻增大;油井结蜡严重、管线回压高也是造成抽油杆传动效率低的主要原因。油井结蜡结垢可造成游动凡尔和固定凡尔关闭不严、失灵,甚至堵塞油管液流通道,使抽油机上下载荷增加,耗电量增大,系统效率降低。

1.5 液体从泵至井口的输送效率低

泵挂深度不合理,原油粘度大,温度低,油管弯曲程度高、泵漏失等因素造成液体从泵至井口的输送效率低。如该区块所测油井系统效率低于10%的29 口油井,泵挂深度大(平均泵挂深度在1710m),原油粘度大、温度低等问题,从而造成产液量低,系统效率低。

1.6 泵效偏低

油层供液能力差或气体影响严重是造成泵效低的主要原因;油井工作参数不匹配,泵径选择不合理,泵本身的质量相对较差而引起的凡尔密封性差以及油井出砂、结蜡结垢严重等因素也可造成泵效低。2 对策和措施

2.1 提高井下部分工作效率

(1)减小泵挂深度。对泵效低的井选择合理的泵挂深度,上提泵挂。低产低效井平均泵挂深度1710m,平均沉没度为100 m,泵挂过深,既浪费了管杆柱材料,加大了井下作业量,又增加了系统冲程损失和抽油杆运行阻力,从而降低了系统效率。为此,建议根据油井测压情况,在不影响油井产量的情况下,适时减小低产、低效井的泵挂深度。

(2)加强深井泵下井前的试压监督,严禁不合格深井泵入井,同时加强测试。开井后若发现因质量问题泵效较低和泵漏严重,应立即进行检泵测试。

(3)对机-泵-杆系统进行优化设计,在不影响油井产量的情况下,不同抽吸参数组合,抽油机的系统效率可相差5个百分点以上,一般情况下,在保证泵一定沉没度的情况下,应尽量减少下泵深度,另外,对抽吸参数不合理的井,特别是动液面较高的井,应对抽吸参数进行优化,优化调整冲程与冲次参数,使生产参数趋于合理。目前,对该区块油井采取大冲程小冲次的办法,减少气体影响,有助于系统效率的提高。

(4)推广应用抽油杆滚轮扶正器,可以减少杆柱磨损,降低光杆负荷,提高系统效率。

(5)推广应用新技术新工艺,特种抽油杆如铝合金抽油杆、玻璃钢抽油干、钢丝绳抽油干等它们单位长度重量轻、抗拉强度高,将它们用于抽油系统,井下功率损失小,可增加有效功率,同时对输入功率的要求也将变小。

(6)加强管理,及时洗井清蜡、加药,降低功率损耗。

2.2 提高抽油机井地面部分的工作效率

(1)调整抽油机平衡。抽油机平衡度对地面效率影响甚大,要达到100%的平衡是困难的,要求尽量把功率平衡度控制在75%以上,调平衡是提高效率中投资小,见效快的一个办法。我区05年下半年共调整平衡60井次,平衡调整后,平衡调整后功率平衡度由0.28上升到0.78,电流平衡度由0.73上升到0.89,地面系统效率从53.03%上升到64.39%,平均单井日耗电量减少10kw・h,经济效益显著。

(2)开展井口调偏,针对部分油井井口对中率低的现象,推广应用偏心盘根盒技术。

(3)实时检测电动机的负载状况,安装补偿电容,合理选择补偿量。

(4)建议合理匹配电机,降低电机额定功率。

(5)应用新技术实现抽油机电机软启动控制,既可以减小启动电流,又能加大启动转矩,降低抽油机对驱动电机额定容量的较高要求。

(6)推广应用油井用节能降耗新产品、新技术。如应用节能型抽油机等、大力推广应用抽油机智能间开控制箱、油井变频调速控制技术、电加热油管技术等油井节能技术改造项目。

(7)强化抽油机的日常维护保养,合理调整生产参数,及时调整抽油机皮带的松紧程度,强化各零部件之间的程度,确保抽油机设备的处于良好的运行状态。

3 结束语

(1)从今年系统效率测试结果分析来看,经过一年时间的努力,该区块机采系统效率得到大幅度的提高,节能技术改造达到了预期效果。为进一步提高机采系统效率,还需要做大量的工作。

(2)从影响系统效率提高的诸多因素入手,依靠科技进步,不断开展节能新技术的试验研究和应用,是提高抽油机井系统效率的重要手段。

(3)提高系统效率是节能降耗的一项重要指标,要想提高系统效率,一方面要通过加强管理、完善注采系统来提高油井产量、增加抽油泵效;另一方面,要通过新工艺、新技术的运用,减少机采系统在能量传递过程中的损耗,将这两方面有效地结合起来,将会使机采井系统效率有更大的提高。

作者简介

李春(1972)男,汉,吉林扶余人,油气田开发工程师。

杨海军(1972)男,汉,甘肃高台人,机械助理工程师。

长庆油田分公司采油三厂五里湾第二采油作业区,主要从事油气田开发管理工作。

上一篇:试论我国石油工业生产安全管理现状 下一篇:固井封固系统初始作用力及其影响分析