浅析用色谱分析法诊断变压器故障

时间:2022-08-19 05:17:53

浅析用色谱分析法诊断变压器故障

摘要:本文根据作者多年工作经验,分析变压器故障诊断进行了阐述,并提出相关见解,仅供同行参考。

关键词:变压器;总烃;色谱分析;故障

中图分类号:TM421 文献标识码:A 文章编号:

1 引言

变压器内部常发生的故障主要有放电性故障和过热性故障两大类。 当变压器内部绝缘材料老化或者电场强度过大时,该处会产生局部放电故障;当发生热点连接不良或者磁路故障的时候会产生局部过热,进而加速绝缘物的老化、分解,产生各种气体。绝缘油在热解的时候会形成氢气和低烃类气体, 固体绝缘材料在高温的情况下会生成 CO、CO2及少量烃类气体和呋喃化合物,同时被油氧化。过热性故障占变压器故障的比例很大, 危险性虽然不象放电性故障严重,但热点常会从低温逐步发展为高温,甚至会迅速发展为电弧放电而造成设备损坏。 及时通过色谱分析判定变压器内部故障, 并进行有效的处理措施,能有效地防止变压器的损坏。

2 故障的发现

某220kV 变电站1 号主变于 1995 年 10 月 1 日出厂 ,1995 年 12 月 28 日 投 运 , 额定容量:120MVA, 电压比:(230±8×1.25%)/121/38.5kV,油重 :35t,总重 :126t;油的密度为 0.895t/m3。 2010 年 7 月 30 日,在对该主变压器进行色谱月跟踪测试时,发现油中气体含量异常,其中C2H2和总烃的含量均已超出规程限定的注意值。 8月 1 日复试结果这两项也超过注意值, 且有较快增长趋势。

3 故障分析

3.1 色谱数据分析

经过多次取样测试和跟踪测试, 油中气体含量仍在继续增长,初步认定变压器存在故障,其历年跟踪测试数据见表 1。

3.2 有无故障的判定

2010 年 7 月 30 日,总烃值为 1 448.41μL/L,已远远大于注意值 150μL/L。 并分解出 6.44μL/LC2H2,且 8 月 1 日各项数据较 7 月 30 日均有较大增长。此变压器 7 月 30 日和 8 月 1 日总烃绝对产气速率:15 610mL/d;H2绝对产气速率:1 888.23mL/d;C2H2绝对产气速率:360.5mL/d。由以上的绝对产气速率比较结果均显示绝对产气速率严重超标。

综上所述, 特征气体远远超过注意值和绝对产气速率超标,可以判断出变压器存在故障。

3.3 故障类型的判断

变压器等设备涉及产气的内部故障一般可分为两类:即过热性和放电性。 常采用特征气体法、改良三比值法和罗杰斯四比值法对故障类型进行判断。(1)特征气体法。 表 1 显示特征气体为 CH4和C2H4,次要成份为 H2和 C2H6,并含有少量 C2H2,可以认定变压器存在过热故障,同时 C2H2/C2H4

(2)改良三比值法进行判断。

按照改良三比值法计算编码为 0 2 2,故障性质为高于 700℃的高温过热性故障。

(3)采用罗杰斯四比值法进行判断。

其编码为 1 0 2 0,为铁心或者箱壳环流,接头过热。根据以上三种方法的判断, 此变压器故障类型为铁心或者箱壳环流及接头过热造成的温度高于700℃的高温过热性故障。

3.4 故障原因分析

根据改良三比值法,设备存在 700℃以上高温,而造成此类故障的原因是: 油箱和铁心上的大的环流,油箱壁未补偿的磁场过高,形成一定的电流;铁心叠片之间的短路,接头或者接触不良。根据罗杰斯四比值法判断为箱壳或者铁心环流,接头过热。根据对 CO、CO2的判断可以得出此设备并没有涉及到固体绝缘老化的问题,因此只能为裸金属过热。

4 故障点的准确判断

实践证明,必须结合红外测温、电气试验以及设备运行、检修等情况进行综合分析,对故障的部位及原因作出准确判断。

4.1 红外测温法

8 月 19 日红外线跟踪测试发现,A、B 相温度分别为 41.7℃、40.1℃,C 相套管温度有明显增长趋势,最高温度已达 62.9℃,见图 1。

4.2 电气试验法

对此主变进行了诊断性试验,绝缘、介损、泄漏试 验 数 据 合 格 正 常 ,35kV 绕 组 直 流 电 阻 Rab为0.062 53Ω,Rbc为 0.069 68Ω,Rca为 0.069 71Ω, Rac、Rbc直流电阻超标,最大不平衡度达到 10.7%,结合红外图谱初步判断, C 相套管导电杆下部连接处接触不好,导致直流电阻增大引起金属发热。

4.3 故障点的确认

为了进一步确认故障点,结合 8 月 25 日的停电大修, 当主变本体油位降到 35kV 套管检修手孔以下,打开检修手孔,观察发现绕组接线连板、压接螺帽、平垫片及导电杆螺纹有明显发热烧蚀痕迹,如图2 所示。 低压侧直阻进行了分解试验,A、B 两相测试钳夹在各相导电杆上硬导线桩头处,C 相测试钳夹在 C 相绕组软连接处,即跨过导电杆,结果测试数据合格,由此判定问题出在导电杆下部连接部位。

5 故障处理及分析

5.1 故障处理

根据烧伤情况,对 35kV C 相套管进行了解体,用锉刀对烧伤处进行了处理,用油砂纸对接线连板、压接螺帽、 平垫片及导电杆螺纹进行了打磨后进行了组装恢复,并在接线连板上部加装螺帽。接着进行了 35kV 绕组直流电阻测试,Rab为 0.062 90Ω, Rbc为 0.062 8Ω,Rca为 0.062 70Ω,试验数据合格。 8 月26 日、9 月 26 日, 对该台主变进行了色谱分析及红外跟踪测试, C 相套管温度恢复正常, 色谱数据在合格范围之内,见表 2。

5.2 原因分析

姬 村 1 号 主 变 35kV 套 管 型 号 为 BFW-35/1250-4F,绕组接线连板与导电杆压接不牢固,变压器运行中震动、试验工作中套管引线拆解等很可能引起压接紧固螺帽的松动,导致接触电阻增大,从而引起发热缺陷。

此类套管导电杆上部虽然有固定销槽,但间隙太大,在拆接线及套管检修时,导电杆仍然跟着左右转动易导致压接螺帽松动,引起发热现象发生。此类套管导电杆绕组接线连板连接部位处于套管下部内,套管组装及平时检修维护极为不方便,不仅影响检修效率,而且往往造成紧固不到位,留下松动发热隐患。

5.3 采取措施

鉴于此类结构的 35kV 套管比较普遍, 因此建议采取以下措施。

(1)对此类结构的主变套管进行摸底排查,结合设备停电,作为重点工作进行检查检修。

(2)有条件的进行技术改造,改成连接可靠的板式结构。

(3)积极与设备厂家交流沟通,反映此类套管的结构缺陷,进行完善化改造,从根本上防止此类问题的发生。

6 结论

变压器油色谱分析能有效发现变压器运行中早期的故障及性质, 但是由于这一方法的技术特点, 使它在故障点的确认上有不足之处;结合色谱分析和红外测温结果,有针对性地制定电气试验方案, 可有效地判断变压器故障位置且大大提高事故处理效率。

参考文献:

[1] 徐康健 ,钟俊武.一台 500kV 变压器油色谱分析数据异常的故障诊断与检查[J].变压器,2010,47(9):72-74.

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[4] 徐康健. 变压器油色谱分析中用三比值法判断故障时应注意的问题[J].变压器,2010,47(1):75-76

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